蔡 森,崔大成,蔡 悝
目前,連鑄機鋼坯管理采用人工計量鋼坯支數的方法,現有的技術手段存在計量誤差,導致鋼坯支數計量不準確的情況時有發生,難以滿足煉鋼廠對成本核算的要求。
通過新型連鑄機智能鋼坯計數法的應用,配以功能強大的數據采集和處理軟件,滿足準確計量鋼坯支數和煉鋼廠對煉鋼成本核算的要求,同時減少工作人員的勞動強度和人工計算產生的誤差,做到鋼坯準確計數。通過對連鑄機鋼坯自動在線計數,準確快速地獲得連鑄機實時生產績效數據[1]。
硬件包括西門子可編程序控制器PLC、輸出區輥道、限位開關和上位機部分,PLC之間通過以太網實現通訊。
軟件采用模塊化編程,主要包括數據采集器、數據處理器、SQL數據庫、操作員界面等模塊。PLC負責采集稱重數據及數據規范化預處理,數據處理器對數據進行目標處理,SQL數據庫進行數據存儲和共享處理,只允許授權用戶的特定訪問與修改,提高數據安全性,最后由操作員界面提供數據查詢及報表打印服務。
山鋼股份萊蕪分公司型鋼1#連鑄機為1機3流配置,每個流的最后一組輥道上安裝兩個接近開關,采用雙限位開關并聯方式采集鋼坯支數信號,通過電纜與PLC連接,用于檢測是否有鋼坯停在這組輥道上。每當鋼坯接近開關產生一次信號,觸發PLC系統進行一次計數累加器累加。
通過累加器將鋼坯支數累加一次,寫入數據庫的單支鋼坯表單中,生成單支鑄坯數據,給鋼坯管理操作人員顯示單支鋼坯數據。以此類推,可以得到整個爐次和班次鋼坯計數的精確計量,實現鋼坯管理自動化、智能化,以提高煉鋼廠準確判定鋼坯支數計量的目標[2]。
通過兩個信號源對鋼坯計數進行計量,防止某一信號誤發影響鋼坯計數準確,提高了計量控制的可靠性和穩定性,減少了生產成本和人員的勞動強度,實現智能鋼坯計數,鋼坯計數流程如圖1所示。

圖1 鋼坯計數功能流程
系統設有PLC匹配的上位機,通過PLC的控制,在操作室內的上位機顯示系統設置“監控操作畫面”,可以顯示實時鋼坯支數報表。點開“操作運行界面圖”,設置“開澆”“去坯頭”“正常切”“去坯尾”“式樣切”“接近開關正常”“加 1”“減 1”“清零”9個按鈕。設置“每個班次、流次設定值”的輸入區域和“累計每班次、每流次總支數”的顯示區域。“開澆”“正常切”的信號與“接近開關正常”計數程序進行連鎖,當每個信號同時具備條件時才開始計數,整個澆次完成后計數才能結束并清零。
在工作開始前,操作工根據生產實際,在上位畫面上確定班次、流次計數值是否為零,每個計數所需信號是否正常。開澆之后,PLC采集到鋼坯到達輸出區輥道接近開關信號后,對鋼坯支數進行累加,并顯示鋼坯總支數。以此類推,可以得到整個爐次和班次鋼坯計數的精確計量[3],如圖2所示。
服務器中包括數據處理軟件、數據庫軟件、信息發布與數據糾錯軟件,負責對數據進行目標處理并進行數據存儲和共享處理,只允許授權用戶的特定訪問與修改,提高數據安全性;提供數據查詢及報表打印服務。
以預設的生產班次時間為參照,累計每班、每流的鋼坯生產支數,并對每班、每流的鑄坯支數進行累計,生成生產報表。表格用來顯示系統設備的運行狀態,可顯示出PLC的流號和當前工作狀態。用一個小色塊表示,綠色表示正常,紅色表示異常。表格顯示包括每一流的單支鋼坯和本班次累計支數。表格中的每一行都對應一個鑄流,每一列對應顯示各鑄流的同一項支數參數,該屬性值可以在系統維護模塊中修改。每列顯示的內容包括各個鑄流的單支支數、本流累計支數、本班累計支數等,具體數值的數據格式根據屬性設置顯示。
另外,各顯示值可以根據用戶需要進行分類查詢,包括本班數據顯示和上班數據顯示。所有查詢的結果顯示值均為前面的所有項,同時在正確進行身份驗證后,用戶以不同權限進行數據修正。
該系統采用WinCC圖形軟件,具有良好的人機交互界面,功能完備,其軟件實現的主要功能有:1)自、手動功能。在自動狀態下,鋼坯計數系統自動計數無需人工操作。在手動狀態時,操作人員可在上位機上手動輸入鋼坯支數,進行鋼坯支數統計。2)以預設的生產班次時間為參照,累計每班、每流的鋼坯生產支數,并對每班、每流的鑄坯支數進行累計,生成生產報表。3)上位機可以實時顯示鋼坯支數的計數狀態與相應參數,如累計每班次、每流次總支數等。4)鋼坯支數報表可有選擇地存盤,方便實用。5)可查詢生產記錄,可查詢累計每班次、每流次總支數等信息。
生產中每個鑄流計數出現故障時,在WinCC畫面彈出報警信息。每班次都要求形成一個日志文件報警,記錄內容包括故障流號、故障時間和錯誤值,以便故障分析。當整個澆次完成后計數才能結束。按“計數結束”后,才可以“清零”操作。
異形坯連鑄機智能鋼坯計數的實現,以較少的投資額和改進時間,使鋼坯支數計數數據更為準確,鋼坯計數準確率達到99.7%,為煉鋼廠提供及時、準確、全面的生產數據,實現鋼坯管理自動化、智能化,達到準確判定鋼坯支數計量的目標。該智能鋼坯計數技術運行安全穩定可靠,減少了人工計數的誤差率,提高了生產管理水平和成本核算的精確性。
參考文獻:
[1]呂曉茜,江楠,鮑紅賓,等.“一機多能”化理念在萊鋼板坯連鑄機的設計與應用[J].山西冶金,2012(4):15-18.
[2] 毛漢平,紀揚.萊鋼4#矩形坯連鑄機過程控制系統[J].冶金自動化,2000(3):23-26.
[3] 王建軍,龍志堅,張宏勛,等.圖像處理技術在鋼坯計數中的應用[C]//張嗣瀛.1996中國控制與決策學術年會論文集.沈陽:東北大學出版社,1996:1 166-1 169.