彭李偉,馮家全
高爐冶煉所產生的鐵水,通常使用鐵水罐車進行裝運,道路使用專用的鐵軌道路進行運輸,計量形式比較單一。有些鋼廠煉鐵工序與煉鋼工序之間的鐵水計量沒有安裝計量設備,采用理論計量;還有些鋼廠采用動態軌道橫進行稱量。紅鋼鋼鐵有限公司2007年安裝了動態軌道橫進行計量,此方法計量誤差較大,受外界影響因素較多,如車輛通過速度、信號傳輸,稱量準確度受到影響。理論計量、動態軌道橫計量存在的缺點較多,不太適用于鐵水計量,這些計量方式都容易造成計量誤差過大、物流工作量大、稱量成本過高、稱量時間過長、統計數據時間滯后等諸多弊端,不能及時反映鐵水生產量,不能實現精細化管理。為了規避以上計量方式帶來的弊端,經過多年的摸索和研究,通過反復論證,結合采用鐵水罐車運送鐵水的生產工藝和生產實際需要,設計出靜態軌道橫自動計量系統,該計量系統能夠適用同類型輸送鐵水的生產線。
當運輸鐵水的車輛行車至靜態軌道上時(靜態稱見圖1),秤體將車輛及車輛內的物資的重量傳遞給稱重傳感器,傳感器的信號經補償接線盒匯接求和后再輸送給稱重顯示儀表,稱重儀表除了顯示稱量結果外,還向計算機輸送稱量結果信號,計算機將稱重重量進行統計,將數據輸入ERP系統。將稱量信號接入紅鋼計量系統,通過計量系統軟件達到無人值守,自動稱量。通過對每罐鐵水的稱量,可以在規定的時間內進行統計,比如設定爐號或當班出具報表。
根據運送鐵水車的結構,設計出秤體長7 m、寬1.9 m的稱重秤體。因靜態軌道衡所使用的環境處于火車軌道上,所運輸的鐵水溫度較高,達1 000~1 300℃,鐵水車及所運貨物的重量達110 t,在稱量過程中,運輸的安全性就非常的重要。保證運輸的安全性,就要保證靜態軌道衡的承重安全性。在靜態軌道衡秤體與運輸段的鐵軌必須保證水平,對接頭的處理采用過渡軌進行連接,做到軌道與秤體的連接在火車軌道敷設的標準范圍內,保證秤體的承載能力達到設計標準。最大稱量的150%能夠有效解決火車停運、啟動、物重給秤體帶來的沖擊力。在秤體上設置6個水平限位拉桿,采用6個傳感器。秤體輪廓剖面結構如圖2所示。

圖1 靜態秤總圖

圖2 秤體輪廓剖面
秤體基礎設計。采用外制鋼筋籠整架移裝、快速澆灌的方案進行基礎制作,外形如圖3所示。軌道外側采用全混凝土澆灌,根據秤體的尺寸及過渡軌的安裝要求,軌道平面的頂高與運輸軌道在同一水平線上,將整個秤體外沿進行澆灌,使基礎達到預定的承重要求。利用基礎預埋板,安裝相應的限位底板及傳感器承重基礎,4個傳感器基礎承重底板面為平整面,并保證4個面相對水平度在±2 mm內,單個傳感器底座面水平度在±0.5 mm內,并保證此底座具有足夠的剛性(當≥40 t力承載時不變形),整體基礎如圖3所示。

圖3 秤體基礎外形
靜態軌道衡的電器部分。結合火車軌道電路的特殊性,火車靜態軌道衡為全鋼結構秤體,從而保證火車通過的安全性。需對火車電路進行綜合考慮,在秤體與運輸軌道搭接的部位采用絕緣處理。在稱量顯示方面,因軌道衡在地坑里有潮氣和粉塵及老鼠危害,因此要求傳感器至線管的電纜保護是帶接頭不銹鋼蛇皮軟管,線管不能裸露,且具有防潮、防塵、密封性能。因鐵水罐軌道衡是在室外場合工作,為此現場帶接線盒的稱重數傳器不能安置在秤體下方的濕度區。采用加長高溫稱重傳感器的電纜,再配上保護箱的稱重數傳器安置在遠離濕度墻壁處。電纜的管線在做鋼筋混凝土基礎時進行預埋,地面的電纜管線都預先埋入地下,稱量數據通過儀表傳輸至計量軟件系統。現場安置攝像頭監控整個鐵水稱重情況,并安置播音系統,稱量完成時系統發出語音指示,便于火車司機掌握鐵水車的啟停時間。
1)使用稱重量程200 t的靜態火車軌道衡,精度執行國家貿易結算標準。軌道衡臺面尺寸為1.95 m×7 m,軌型QU80,軌距正常稱量范圍為0~200 t,儀表顯示分度值為50 kg,允許最大承載200 t(包括秤體自重)。
2)系統精度為≤±0.3%。其中傳感器精度優于≤±0.05%F·S;XK3101S型稱重數傳器的模數轉換非線性≤±0.01%F·S。XK3101GS型稱量接收顯示器數字量輸出,按RS232C格式輸出的0/20 mA接口給大顯示器。模擬量輸出:4~20 mA輸出接口給甲方的PLC,其中4~20 mA輸出的精度 為≤±0.15%。軌道衡稱量重復性≤±0.3%,稱重時間從平車進入秤體到示值穩定應<5 s。
4)使用環境濕度:稱重傳感器和稱重數傳器具有防潮和防塵性能;稱量接收顯示器應≤80%。靜態火車軌道衡采用不銹鋼焊接外殼,防水、防塵、防化學腐蝕,適用于各種惡劣的工作環境的傳感器。傳感器數字信號輸出可遠距離傳輸。采用數字化自動補償技術,防作弊效果顯著。整個數字式稱重系統具有防二次雷擊功能。
5)儀表具有去皮重和毛重/凈重顯示切換功能,用戶需要兌的鐵水是從零開始的直觀明確的凈重,同時4~20 mA變送輸出也是按凈重進行的,便于PLC進行鐵水兌換的自動控制。去皮重和毛重/凈重切換具有外控開關量輸入接口,通過安裝在控制操作臺面板上的自動/手動切換撥動開關。去皮重和毛重/凈重切換的無源外控按鈕可以由人工進行控制,同時還可以由PLC干接點輸出進行控制。接點閉合時(短路)有效,流過接點的直流電源DC 16~20 V由稱重儀表提供,閉合時流過接點的電流≤10~20 mA。按鈕或PLC干接點的允許閉合時間≤0.3~0.8 s。電子秤數據顯示,在現場安裝顯示儀表,儀表具備的功能:清零,去皮,清皮,毛重和凈重狀態自動零跟蹤。儀表接口,打印輸出口:RS232C,RS422通訊口,傳感器輸出口。并行接口:接打印機。使用環境溫度:稱重傳感器-15~200℃,稱重數傳器-15~65℃,稱量接收顯示器和大顯示器0~60℃。
6)計量系統軟件采用ERP現有的三級計量系統軟件。軟件系統及光纜延用原來的動態衡光纜。使用過程中的注意事項:1)當鐵水車在停運過程中由于速度較快沒有穩停于秤上時,會造成數據不準確,所以一定要待系統發出“計量完成”信號后方可進入下一罐鐵水的稱量。2)因靜態衡處于室外,需要加強對現場傳感器的檢查,加強對秤體上雜物的清理及傳感器是否被水淹等情況,確保設備的穩定性。3)加強對各限位拉桿的檢查,確保整個秤體上的軌道與運輸軌道的平整,保障運輸安全。
此系統經過調試,采用物代法,使用標準砝碼對靜態秤進行標定。經反復驗證,每一罐鐵水的重量誤差為30~50 kg(鐵水凈重45~55 t),確保稱量的準確性。
通過幾個月的試運行,達到了預期的效果。通過準確稱量的鐵水,準確計算出鐵水的成本及煉鋼的原料入廠,保證了產量的準確性,有效地反映出高爐的生產能耗及高爐的運行水平,同時合理地掌控煉鋼生產情況,準確反映出鐵水單耗,保證了產品質量,前后工序都達到節能降耗的效果。
該系統的運用能夠及時反映煉鐵產量、準確核算煉鋼噸鋼綜合消耗鐵水成本、準確核算煉鐵率指標,為紅鋼公司精細化管理提供重要依據。另外,操作人員由原來的8人降低為1人,提高了企業自動化水平。