侯獻詞 侯獻語
【摘要】本文簡述了非金屬膨脹節的定義及基本特點,以火電廠脫硫膨脹節為例,分析了普通多層膨脹節運行中破裂的原因及處理辦法。結合脫硫裝置的實際情況,以及故障處理的成功經驗,詳細闡述了非金屬膨脹節在低溫高硫腐蝕工況下的應用。
【關鍵詞】非金屬膨脹節;腐蝕工況;設計
一、引言
為執行新發布的 GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標準》,各發電公司在緊鑼密鼓地進行脫硫裝置的建設或改造。濕法脫硫已成為我國電廠煙氣治理的主要工藝,經過脫硫后的煙氣,濕度大、腐蝕性強,煙道非金屬膨脹節是脫硫裝置的一個重要部件,通過吸收熱位移來消除煙道系統中的應力,也可起隔振、減振以及吸收煙道安裝誤差的作用 。由于用戶對非金屬膨脹節不夠重視,加上市場競相壓價造成惡性競爭等原因,煙道非金屬膨脹節的質量參差不齊,存在運行中蒙皮破裂、壽命短等問題,可能造成煙道漏風甚至停機。本文以某600MW 機組為例,分析了脫硫裝置入口煙道膨脹節故障的原因,并進行了針對性的優化設計。
二、系統與設備概況
(一)概況
某電廠二期工程裝機2×600MW國產超臨界空冷機組,脫硫系統采用石灰石——石膏濕法、一爐一塔脫硫裝置。煙氣100%進行脫硫處理。吸收塔入口處煙道外徑13000mm×7000mm,煙道間距300.該處設置一個非金屬膨脹節,其軸向位移50mm,徑向位移50mm。
(二)原膨脹節技術參數
原膨脹節廠家根據設計院技術規范書要求,參照《煙風煤粉管道零部件典型設計手冊》及JB/T 12235—2015 非金屬補償器標準,采用D—LD2000—69001~69420中的典型結構,采用Q235鋼板經剪、折、制孔、焊接等工序制作框架,中間填充保溫棉,保溫棉厚度150mm,蒙皮通過螺栓安裝在框架上,框架兩側與煙道插入式焊接。如圖1所示。
三、故障現象
該機組于2009年5月投產,同年9月出現膨脹節底部蒙皮破損,嚴重漏煙現象、造成系統壓力過低,機組負荷上不去,煙氣排放嚴重超標,被迫停機搶修。
四、故障原因分析
(1)原膨脹節蒙皮選用多種材料,用縫紉機縫合方法將多種材料縫合在一塊。蒙皮用金屬壓條、螺栓與膨脹節框架連接在一起。蒙皮內部材料起增加強度及隔熱作用,不耐腐蝕;與腐蝕性液體接觸的蒙皮材料表皮是防腐蝕的,背面材料是基層材料,不耐腐蝕。機組運行后煙氣中的腐蝕性液體透過縫紉線、螺栓孔、蒙皮接頭進入到蒙皮內部,將不耐腐蝕的材料腐蝕掉,煙氣隨之也竄入到蒙皮內部,使耐腐蝕的表層材料起泡、脫落,加速蒙皮的老化與腐蝕。
(2)原膨脹節框架選用U形結構,膨脹節底部低于煙道平面,運行期間框架內部易積水,保溫棉產生溶脹現象,蒙皮不僅承受煙氣內壓還要額外承受腐蝕性液體的載荷,蒙皮長期處于高應力狀態,在腐蝕性液體作用下,蒙皮很快失效、破損。
五、優化方案和運行效果
以優質膨體無堿玻纖布為基層,耐腐蝕橡膠為密封層,經壓延、涂覆、高溫硫化等工藝制得。各層材料采用熱壓硫化工藝成為一體式結構,無接頭、無縫紉線,杜絕了腐蝕性液體向蒙皮內部的滲漏。各種材料成為一體后,蒙皮的綜合使用性能比以前有了大幅度提高,檢測數據見表1,使用壽命達到8年以上。
六、結語
一體成型蒙皮作為一種新興的產品,以優良的耐腐蝕性,耐磨性及抗拉強度高,使用壽命長等優點正逐步取代常規蒙皮,為環保事業做出進一步貢獻。
參考文獻
[1]JBT 12235—2015,非金屬補償器[S].
[2]華東電力設計院.DLD—2000煙風煤粉管道零部件典型設計手冊[M].上海:百家出版社,2005.
[3]FSA—DSJ—402—09,流體密封協會標準[S].