韓超
摘 要:對于制造型企業來說,裝配線與提高裝配車間的效率和質量直接相關。Y公司是一家以生產拖拉機提升器為主的制造型企業,其裝配車間存在很多不合理的地方,產線平衡及優化對于裝配線的效率提高具有重要的作用。利用基礎工業工程技術和理論重點,對Y公司裝配車間的生產線進行分析及優化設計,進而發揮其整體的最佳效能。
關鍵詞:工業工程;人機作業;持續改善
一、性能測試區現狀描述
性能測試是液壓提升器裝配車間中關鍵的一環,是保證產品合格的最基礎的一項檢測,將事先編好的程序輸入到控制試驗臺的計算機上,工人將工件安置好在試驗臺后,在計算機上輸入參數,等待檢驗結果。若不合格,將不能進入下一個工序,需再進行多次檢驗。
二、性能測試人機作業分析
性能測試由一名工人操作一臺機器,在性能檢驗前,需要先借助行車將提升器吊到工作臺加工,再在試驗臺的檢驗。性能測試的設施布置以及物流路線如圖1所示,箭頭表示工件流向,起點是待檢驗產品暫存區,終點是完成檢驗產品暫存區。原方法下的性能測試的人機作業分析見表1。
從圖1和表1可知,現存在的性能測試問題如下:
(1)工人空閑時間沒有很好的利用,造成等待的浪費。
(2)機器的利用率不充分,僅達到29%
三、性能測試一次人機改進
運用ECRS原則進行改進,充分利用工人的空閑時間,當機器對提升器進行檢驗時,工人對下一個即將要準備檢驗的提升器進行前期準備。改進后的人機作業分析如表2所示。
分析表2可知,改善效果如下:
(1)周程時間縮短,從原來的6.9min變為5.5min。
(2)人的利用率提高,從原來的71%變為89%。
(3)機器利用率提高,從原來的29%變為36%。
雖然人的利用率已經高達89%,但重型機械高負荷的工作環境下,工人長期保持較高的利用率,疲勞強度會大大上升,不利于工作效率的穩定保持和工人的身體健康,因此還需進行二次改進。
四、性能測試二次設施布置改進
由圖1可知不合理的現場作業布置造成搬運的浪費,故基于改善現場作業布置進行了二次改進。
將固定的工作臺改為可自由移動的工具架,調整待檢驗區貨架的排列方向。工具架上存放工人所需的零部件和工具,工人可移動工具架對工件進行前期準備作業,待完成后借助行車將工件吊起直接放置在試驗臺。改進后的設施布置及物流路線如圖2所示。
由圖2可知,二次改善效果如下:
(1)減少了一次將提升器到工作臺的搬運環節。
(2)在周程時間較第一次改進后不發生變化的前提下,人的利用率降到了80%,極大地減輕了工人的勞動強度,保證了工人的長期效率的穩定。
五、總結
現場管理改進:對于組裝線進行了工序合并和簡化,對瓶頸工位重點進行了動作分析及改進,降低了瓶頸工位的作業時間,提高了整體產線的平衡率。性能測試改進:通過利用工人的空閑時間和改善作業現場布置,使人機效率得到提高,縮短了作業周程。
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