(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司二期40萬t/a醋酸項(xiàng)目氣化裝置采用的是五環(huán)爐粉煤加壓氣化工藝,該工藝由中國(guó)五環(huán)工程有限公司與河南能源化工集團(tuán)公司在借鑒和吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的粉煤氣化技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行自主創(chuàng)新設(shè)計(jì),具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。該裝置于2015年7月7日 0點(diǎn)18分一次性試車投料成功以后,在隨后的技改和試車期間,河南龍宇煤化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱龍宇煤化工)通過對(duì)五環(huán)爐氣化裝置不斷地摸索、總結(jié)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),不斷地提高運(yùn)行負(fù)荷,最高提升至103%,并完成了對(duì)本地煤與外地煤不同比例的摻燒實(shí)驗(yàn),為今后完成試燒本地煤種積累了寶貴的操作經(jīng)驗(yàn),也為五環(huán)爐所用煤種拓寬了使用范圍,進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本,提高其運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。截至2017年9月18日,五環(huán)爐共運(yùn)行286d,氣化裝置最長(zhǎng)連續(xù)運(yùn)行記錄為83d。采用五環(huán)爐氣化裝置運(yùn)行2年多以來,通過不斷地技改和優(yōu)化,其經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性和可操作性正在不斷地提升。
首先將粒度小于13mm的原料煤通過給煤機(jī)送入磨機(jī)內(nèi),并通過給料機(jī)配入一定比例的石灰石,同時(shí)送入磨機(jī)中被碾磨,磨制合格的煤粉經(jīng)過熱惰性循環(huán)氣干燥后被帶入袋式過濾器中分離,分離出的煤粉被貯存在常壓粉煤貯倉中,經(jīng)煤鎖斗加壓輸送至煤粉給料罐,然后再經(jīng)4條煤粉管線從煤粉給料罐底部上吹式送出,在速度計(jì)和密度計(jì)測(cè)量計(jì)算后,與空分裝置送來的高壓氧氣同時(shí)配入少量過熱蒸汽混合,后經(jīng)煤燒嘴噴入氣化爐內(nèi),在高溫、高壓下發(fā)生部分氧化反應(yīng),生成的粗合成氣主要成分為(CO+H2)。氣化爐反應(yīng)室產(chǎn)生的高溫粗合成氣同其攜帶的飛灰在激冷段初次被激冷,然后經(jīng)輸氣管送往激冷罐,在激冷罐內(nèi)再次被激冷水冷卻、降溫和洗滌除灰;出激冷罐的粗合成氣溫度大約在190℃,然后進(jìn)入濕洗單元,經(jīng)過文丘里洗滌器和濕洗塔被洗滌水進(jìn)一步降溫、洗滌除灰,使合成氣溫度降低至180~190℃后被送往變換裝置。流動(dòng)的熔融液態(tài)渣流入渣池,熔渣迅速被固化,淬裂成玻璃狀的顆粒,大顆粒的渣迅速沉降并通過渣鎖斗系統(tǒng)定期排至撈渣機(jī),大顆粒的渣由撈渣機(jī)撈出后落在長(zhǎng)皮帶上,送往渣場(chǎng)。在渣水中殘余的細(xì)渣及未反應(yīng)的煤粉顆粒懸浮物,由細(xì)渣漿排出泵送至澄清單元,初步水處理后循環(huán)再利用。
五環(huán)爐粉煤加壓氣化裝置采用三級(jí)閃蒸工藝回收氣化爐激冷罐、合成氣洗滌塔排出的黑水熱量,產(chǎn)生的0.6MPa(g)高壓閃蒸酸性氣外送至硫回收裝置使用。閃蒸濃縮后的黑水進(jìn)入低壓閃蒸罐,進(jìn)一步進(jìn)行二次閃蒸,產(chǎn)生的0.15MPa低壓蒸汽去除氧器,對(duì)循環(huán)灰水進(jìn)行汽提除氧,二次閃蒸濃縮后的黑水進(jìn)入真空閃蒸罐,閃蒸出的氣體經(jīng)冷卻降溫、分離后排入大氣,分離下來的濃度較高的液體則被回收到澄清槽的預(yù)混槽,與絮凝劑混合后去澄清槽進(jìn)行絮凝沉降,上部溢流的澄清水進(jìn)入到灰水槽,沉降槽底部濃縮的灰漿由沉降槽底流泵送至灰漿貯槽,經(jīng)灰漿槽底流泵送到臥螺機(jī)進(jìn)行分離,產(chǎn)生的濾餅送出界區(qū),濾液則被送至澄清槽再次澄清使用。
灰水槽中的灰水經(jīng)低壓灰水泵加壓后主要送至3處:第1處送至除氧器,經(jīng)一次閃蒸蒸汽加熱除氧后,由除氧水泵送至減濕器進(jìn)一步回收熱量,再經(jīng)高壓灰水泵送至洗滌塔,作為洗滌補(bǔ)充水;第2處作為渣鎖斗排渣后的補(bǔ)充水;第3處過量的灰水送至水處理系統(tǒng)。
對(duì)所用原料煤的工業(yè)分析見表 1。

表1 煤的工業(yè)分析 %
對(duì)所用煤粉煤質(zhì)要求如下:水分含量 <2%;粉煤顆粒≥ 90μm ≤ 10%,≥5 μm ≥ 90% 。
氣化爐操作壓力為3.6~3.9MPa;氣化爐操作溫度為1 400~1 600℃;氣化爐單燒嘴流量為4.25/2.56/0.41(粉煤 /氧氣 /蒸汽)kg/s;氧煤比為0.75~0.90;冷煤氣效率為80%~83%;碳轉(zhuǎn)化率99%;粗合成氣溫度為180~190℃;高壓閃蒸罐壓力為0.6MPa(g);真空閃蒸罐壓力為-0.05MPa(g);比氧耗為300~330Nm3/kNm3(CO+H2);比煤耗為≤ 512kg/kNm3(CO+H2);有效氣(CO+H2)含量為90%左右。
龍宇煤化工五環(huán)爐裝置于2015年一次試車投料成功以來,在2016年的技改和試車期間,龍宇煤化工五環(huán)爐氣化裝置不斷地提高運(yùn)行負(fù)荷,最高升至103%,截至2017年9月18日,五環(huán)爐共運(yùn)行286d,氣化爐最長(zhǎng)連續(xù)運(yùn)行83d。試運(yùn)行期間開停車情況及停車原因見表2 。

表2 五環(huán)爐氣化裝置試運(yùn)期開停車時(shí)間及停車原因
(1)氣化爐投煤燒嘴時(shí),多次出現(xiàn)煤燒嘴投進(jìn)去就跳的現(xiàn)象,經(jīng)過排查發(fā)現(xiàn),氣化爐在低負(fù)荷下,氧流量表在小流量時(shí)運(yùn)行不穩(wěn)定,波動(dòng)較大。煤燒嘴投進(jìn)去后,由于氧流量低低聯(lián)鎖,導(dǎo)致出現(xiàn)了煤燒嘴投進(jìn)去就跳的現(xiàn)象。通過與儀表生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員交流溝通,分析原因是氧流量表的補(bǔ)償公式輸入故障、參數(shù)設(shè)置不合要求導(dǎo)致。經(jīng)過修改了氧流量表的參數(shù),并對(duì)氧流量表的公式進(jìn)行了調(diào)整后,投煤燒嘴時(shí)再無出現(xiàn)類似的的問題,確保了投煤燒嘴的成功率,從而使開車順利進(jìn)行,保證了氣化爐的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)臥螺機(jī)運(yùn)行過程中多次出現(xiàn)堵料跳車,無法正常分離漿料,最嚴(yán)重時(shí)只能通過排導(dǎo)淋來維持灰漿貯槽的液位。若處理臥螺機(jī)時(shí)間過長(zhǎng),就會(huì)使大量灰水不能及時(shí)處理,只能通過降低澄清槽底流泵的負(fù)荷來維持,致使溢流水中含有大量的細(xì)灰等懸浮物,并溢流至灰水槽中,給整個(gè)氣化裝置灰水循環(huán)系統(tǒng)水質(zhì)造成一定的影響,進(jìn)一步加快了系統(tǒng)設(shè)備的結(jié)垢速率。
經(jīng)過分析,主要原因是臥螺機(jī)對(duì)處理的灰漿有一定的條件限制,當(dāng)灰漿濃度突然發(fā)生變化或者絮凝劑添加量不合適時(shí),都會(huì)造成灰漿的黏性增大,致使臥螺機(jī)在運(yùn)行時(shí)大量的黏性泥漿粘在臥螺機(jī)的外殼壁內(nèi)部及下料口處,由于泥漿的黏性較大,流動(dòng)性差,最終泥漿會(huì)在此處逐漸積累而堵塞出口,造成臥螺機(jī)振動(dòng)大、扭矩高而跳車,無法正常分離運(yùn)行。于是,為保障臥螺機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行采取了以下措施:①聯(lián)系生產(chǎn)廠家技術(shù)人員,現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)臥螺機(jī)的日常調(diào)校,積累操作經(jīng)驗(yàn),并把出現(xiàn)的共性問題進(jìn)行優(yōu)化技改;②根據(jù)水質(zhì)分析數(shù)據(jù)及時(shí)調(diào)整絮凝劑用量,加強(qiáng)操作人員對(duì)水質(zhì)的關(guān)注,堅(jiān)持定期取水樣觀察,若水質(zhì)較好且灰水分析濁度不高時(shí),盡量減少絮凝劑的用量;③與儀表技術(shù)人員一起,把臥螺機(jī)重要參數(shù)引入中控室,加強(qiáng)對(duì)臥螺機(jī)各參數(shù)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常及時(shí)檢查處理; ④加強(qiáng)對(duì)臥螺機(jī)的開停車管理,堅(jiān)持定期切換制度,結(jié)合定期全面檢查和日常巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
(3)濕洗塔出現(xiàn)液泛現(xiàn)象。運(yùn)行一個(gè)月后,氣化爐濕洗塔出現(xiàn)液泛,其現(xiàn)象主要是濕洗塔液位波動(dòng),且壓差增大,出口合成氣溫度和流量波動(dòng),嚴(yán)重時(shí),合成氣帶水使變換系統(tǒng)的分離罐液位上漲較快,甚至帶至變換爐,對(duì)催化劑造成嚴(yán)重危害。
分析主要原因如下:合成氣氣量波動(dòng)較大,濕洗塔液位操作較高,合成氣灰含量較大,濕洗塔補(bǔ)充水水質(zhì)變差使塔板結(jié)垢出現(xiàn)堵塞,且補(bǔ)水量過大。為了避免出現(xiàn)液泛,給后系統(tǒng)帶來危害,保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,于是采取以下防范措施:①穩(wěn)定氣化爐負(fù)荷,保證合成氣氣量在設(shè)計(jì)范圍以內(nèi);②正常運(yùn)行時(shí)規(guī)定操作人員液位不能控制過高,并且保持穩(wěn)定;③改善水質(zhì),保證分散劑添加量合適,防止塔板結(jié)垢堵塞;④增加頂部鍋爐水補(bǔ)充量,且補(bǔ)水量要穩(wěn)定,根據(jù)負(fù)荷及時(shí)調(diào)整;⑤控制好濕洗塔pH值,保證水質(zhì)分析保持微酸性。通過最近一年多的生產(chǎn)運(yùn)行,再無出現(xiàn)濕洗塔液泛現(xiàn)象,保證了裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
(4)系統(tǒng)水質(zhì)不穩(wěn)定,并且波動(dòng)比較大。當(dāng)水質(zhì)變差后會(huì)導(dǎo)致灰水系統(tǒng)設(shè)備管道和換熱器內(nèi)部結(jié)垢加快,換熱器結(jié)垢后導(dǎo)致?lián)Q熱效果下降,水溫升高,進(jìn)一步影響澄清系統(tǒng)絮凝劑的效果。設(shè)備、管道結(jié)垢后,當(dāng)工況發(fā)生較大的波動(dòng)時(shí),易造成垢層脫落使泵過濾器和管線堵塞,嚴(yán)重影響著氣化裝置的長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行。而水中濁度大小是反映管道設(shè)備結(jié)垢程度的主要指標(biāo),所以在日常操作中,要時(shí)刻關(guān)注水質(zhì)濁度指標(biāo)。
針對(duì)目前水質(zhì)波動(dòng)較大的問題,分析原因主要為:①五環(huán)爐為新型粉煤氣化裝置,運(yùn)行時(shí)間較短,積累經(jīng)驗(yàn)較少;②部分操作人員對(duì)灰水系統(tǒng)的影響沒有引起足夠的重視,水質(zhì)變差后對(duì)裝置運(yùn)行帶來的嚴(yán)重后果認(rèn)識(shí)不夠。
為了保證正常生產(chǎn),穩(wěn)定水質(zhì)。具體措施如下:①針對(duì)五環(huán)爐氣化裝置的灰水系統(tǒng)和黑水系統(tǒng)中的水質(zhì)具有高溫、高壓、高硬度、高堿度等特點(diǎn),選擇滿足其性能要求的灰水阻垢分散劑,并對(duì)加藥量進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整;②根據(jù)所用煤種灰分含量的多少和氣化爐負(fù)荷的大小結(jié)合水質(zhì)分析數(shù)據(jù)變化情況,及時(shí)調(diào)整添加絮凝劑量和分散劑量;③控制灰水系統(tǒng)合適的溫度,保證最佳的絮凝效果;④定期對(duì)水質(zhì)進(jìn)行取樣分析,加強(qiáng)對(duì)水質(zhì)分析指標(biāo)的關(guān)注度,特別是水中濁度含量的大小,當(dāng)濁度增加時(shí),及時(shí)排查原因;⑤指派專人負(fù)責(zé)水質(zhì)管理,每天對(duì)水質(zhì)情況進(jìn)行跟蹤管理,特別是對(duì)絮凝劑添加量的多少及藥劑配置的質(zhì)量加強(qiáng)管控,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改處理,保證水質(zhì)穩(wěn)定。
龍宇煤化工五環(huán)爐粉煤加壓氣化裝置從2015年開車運(yùn)行以來,通過不斷地優(yōu)化、改進(jìn)和完善,使其運(yùn)行情況在經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性和可操作性方面不斷地提升。雖然五環(huán)爐粉煤加壓氣化技術(shù)生產(chǎn)的粗合成氣有效成分含量高,具有碳轉(zhuǎn)化率和冷煤氣效率高、比氧耗和比煤耗低等優(yōu)勢(shì),但也存在一些問題,例如:①五環(huán)爐煤氣化技術(shù)是具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新工藝,其長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行還需要積累更多的經(jīng)驗(yàn),員工的操作技能和水平還需要不斷地提高;②五環(huán)爐連續(xù)長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,是水處理系統(tǒng)的改進(jìn)和完善,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)造成設(shè)備和管道結(jié)垢,如何穩(wěn)定灰水系統(tǒng)的操作,如何保持灰水系統(tǒng)水質(zhì)合格,將設(shè)備和管道結(jié)垢率降到最低將是下一步努力研究的方向。
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