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提高高速線材水冷效果應(yīng)用實(shí)踐

2018-05-18 09:04:12李建宏
冶金動(dòng)力 2018年6期
關(guān)鍵詞:水質(zhì)

李建宏

(山西通才工貿(mào)有限公司,山西曲沃 043409)

前言

高速線材車(chē)間主要生產(chǎn)HRB400E盤(pán)螺建筑鋼筋和部分優(yōu)質(zhì)品種鋼和號(hào)鋼,基于降合金成本考慮,采用低合金低溫細(xì)晶粒軋制技術(shù)達(dá)到建材性能指標(biāo),對(duì)水壓、水溫、水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求,濁循環(huán)水冷卻效果對(duì)成品質(zhì)量及軋輥壽命影響極大,對(duì)生產(chǎn)順行起到關(guān)鍵作用。濁環(huán)水冷卻部位主要有:加熱爐水封槽、出爐輥道及軸承座、1~16架軋輥及導(dǎo)衛(wèi)、17~28架輥環(huán)及導(dǎo)衛(wèi)、1~6號(hào)穿水箱噴淋系統(tǒng)等;同時(shí)通過(guò)回水帶走氧化鐵皮粉末、油污、及其它各類粉塵進(jìn)入旋流井沉淀后通過(guò)抓斗撈出運(yùn)走,防止氧化鐵皮堆積。

1 存在問(wèn)題

根據(jù)工藝需求穿水壓力從設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)0.5 MPa提高到0.8 MPa。解決辦法:在穿水支管增加兩臺(tái)(一用一備)雙吸離心泵做增壓泵使用,增壓后穿水箱壓力達(dá)到0.8 MPa以上,從而解決了壓力不足問(wèn)題。

濁環(huán)水質(zhì)濁度改造前長(zhǎng)期超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值20 NTU。濁環(huán)水污染源有軋制過(guò)程帶來(lái)的氧化鐵皮等金屬顆粒、空氣及地面帶入粉塵、軋機(jī)軸承和導(dǎo)衛(wèi)軸承潤(rùn)滑油、減速機(jī)及液壓系統(tǒng)漏油等。其中500 μm以上的氧化鐵皮等固體顆粒自由沉淀到旋流井井底,通過(guò)抓斗抓出運(yùn)走。其余細(xì)小顆粒大部分留在水中懸浮,油類物質(zhì)懸浮在水中或以浮油形式存在,如果這些污染物不處理掉,水質(zhì)濁度和含油量超標(biāo),給生產(chǎn)帶來(lái)帶來(lái)的危害巨大:如軋輥輥槽使用壽命縮短,增加軋輥消耗和換輥換槽時(shí)間;管道內(nèi)壁積垢、噴嘴堵塞導(dǎo)致冷卻不良引起斷輥、爆輥等事故;穿水噴嘴堵塞流量降低引起成品力學(xué)性能和表面質(zhì)量不合格;工藝件積泥過(guò)多增加清理的工作量并且污染環(huán)境等等。

稀土磁盤(pán)機(jī)隨著使用時(shí)間延長(zhǎng),維護(hù)跟不上,磁盤(pán)吸附處理能力減弱,刮渣條變形磨損等因素的影響,懸浮物去除率低于70%,處理效率越來(lái)越差,部分未處理掉的油泥進(jìn)入調(diào)節(jié)池沉淀,根據(jù)以往實(shí)踐統(tǒng)計(jì)每5~8個(gè)月積泥厚度達(dá)池高的1/3,污泥沉積太多會(huì)帶入系統(tǒng),水質(zhì)隨之惡化,如果積泥堆滿調(diào)節(jié)池會(huì)造成停產(chǎn),所以需要及時(shí)清理掉。受場(chǎng)地工具等因素限制,平時(shí)無(wú)法進(jìn)行清理,需要等到大修期間才能集中清理,對(duì)生產(chǎn)造成隱患。

其它方面存在不足也會(huì)影響水冷效果,比如:濁環(huán)泵組出水部分沒(méi)有設(shè)計(jì)過(guò)濾系統(tǒng),經(jīng)常有異物雜質(zhì)進(jìn)入用戶點(diǎn),堵塞工藝噴嘴,因缺水造成生產(chǎn)事故;還有操作維護(hù)方面的疏忽等因素也會(huì)導(dǎo)致冷卻效果差不能滿足用戶要求。

圖1 原水處理工藝流程圖

夏季水溫規(guī)定最高不超過(guò)35℃,為了彌補(bǔ)水溫升高造成的不利影響,以往采取多開(kāi)備用泵的做法,這樣勢(shì)必造成濁環(huán)系統(tǒng)循環(huán)水量增加,旋流井提升泵滿負(fù)荷運(yùn)行,因備用泵全部投用,也帶來(lái)設(shè)備隱患,還有電負(fù)荷增加,水處理量增加、水質(zhì)下降等一系列副作用,必須進(jìn)行改進(jìn)。

2 原因分析及改進(jìn)

2.1 水質(zhì)懸浮物濁度不達(dá)標(biāo)原因分析及改造

原水處理工藝流程見(jiàn)圖1。

從圖1可以看出,主要水處理設(shè)備僅為稀土磁盤(pán),水質(zhì)濁度指標(biāo)主要取決于它的功能效果,因此合理發(fā)揮藥劑絮凝和稀土磁盤(pán)的吸附除泥作用至關(guān)重要。

2.1.1 稀土磁盤(pán)原理介紹

稀土磁盤(pán)利用稀土釹鐵硼永磁材料,通過(guò)稀土磁盤(pán)的聚磁組合,實(shí)現(xiàn)工作空間的高磁場(chǎng)強(qiáng)度和高磁場(chǎng)梯度,使軋鋼廢水中鐵磁性物質(zhì)微粒及絮凝吸附在其上的非磁性物質(zhì)微粒和油渣,在磁場(chǎng)力的作用下克服流體阻力和微粒重力等外力,產(chǎn)生快速定向運(yùn)動(dòng),吸附在稀土磁盤(pán)表面,將廢水中的懸浮物和油吸附分離出來(lái),再通過(guò)隔磁卸渣裝置將稀土磁盤(pán)表面的吸附物刮下,刨入螺旋槽,經(jīng)螺旋桿旋轉(zhuǎn)將渣送出,進(jìn)入壓榨機(jī)脫水分離,從而實(shí)現(xiàn)濁環(huán)水的凈化和循環(huán)利用。

2.1.2 濁度不合格原因分析

(1)本系統(tǒng)濁環(huán)水在進(jìn)入稀土磁盤(pán)前必須使非鐵磁性物質(zhì)和油類與鐵磁性物質(zhì)絮凝,即采用加藥絮凝反應(yīng),絮凝是指在水中投加絮凝劑,水中懸浮物形成大而密實(shí)的絮體,通過(guò)稀土磁盤(pán)快速沉降吸附處理,從而達(dá)到凈化水的目的。軋制過(guò)程產(chǎn)生的氧化鐵皮細(xì)小而量大,對(duì)絮凝條件要求較高,而從旋流井提升泵到稀土磁盤(pán)的水管路只有30 m長(zhǎng),管道混合器加藥點(diǎn)在提升泵出口總管位置,絮凝劑與水中氧化鐵皮等雜質(zhì)混合反應(yīng)時(shí)間短,不能形成粗大密實(shí)的礬花,而形成小而不實(shí)的礬花進(jìn)入稀土磁盤(pán)機(jī),所以雜質(zhì)處理不徹底,這一點(diǎn)可以從出水有明顯的繼續(xù)絮凝現(xiàn)象觀察到。

(2)本系統(tǒng)設(shè)計(jì)工藝沒(méi)有在稀土磁盤(pán)機(jī)后邊加裝過(guò)濾工藝,所以極難達(dá)標(biāo)。

(3)濁環(huán)水流量大,旋流井提升泵根據(jù)水位自動(dòng)調(diào)整開(kāi)泵臺(tái)數(shù),導(dǎo)致出水量波動(dòng)大不利于藥劑絮凝,旋流井提升泵短時(shí)間內(nèi)最大水量超過(guò)3600 t,并且水經(jīng)過(guò)稀土磁盤(pán)機(jī)的速度較快,稀土磁盤(pán)實(shí)際配置處理能力為1200t/h×3,選型較小,所以除泥效果差。

(4)稀土磁盤(pán)滿負(fù)荷運(yùn)行,刮泥除泥部件有磨損變形,如果維護(hù)跟不上同樣會(huì)影響除泥效率。2.1.3 改造方案

綜合以上水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的原因,考慮到場(chǎng)地局限性和經(jīng)費(fèi)等因素,擇優(yōu)采用增加旋流井提升泵到稀土磁盤(pán)入口管道之間距離的方案,該方案占地少、投資小見(jiàn)效快。改造前管路長(zhǎng)約30 m,管徑DN700,按3500 t/h的過(guò)水量、流速為2.5 m/s計(jì)算,藥劑與水的反應(yīng)時(shí)間為12 s左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到絮凝要求最短時(shí)間30 s以上。改造方法:管道通徑不變,從進(jìn)入稀土磁盤(pán)機(jī)進(jìn)口前埋地管道截?cái)啵⒁源藶槠瘘c(diǎn),依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地勢(shì)條件,繞調(diào)節(jié)池平臺(tái)過(guò)道方向一周架設(shè),延長(zhǎng)至稀土磁盤(pán)地埋管道南側(cè)入口母管為碰點(diǎn)連接,改造后管道總長(zhǎng)增加約60 m,在原基礎(chǔ)上長(zhǎng)度增加約2倍。并且絮凝時(shí)間延長(zhǎng)到35 s以上,為絮凝反應(yīng)提高充分時(shí)間。改造前后濁度值隨機(jī)抽查對(duì)比表1、表 2所示。

表1 改造前水質(zhì)濁度抽查統(tǒng)計(jì)表

表2 改造后水質(zhì)濁度抽查統(tǒng)計(jì)表

從表1、2看出,改造前平均濁度為42.6 NTU,數(shù)值變化波動(dòng)大。改造后濁度平均值為13.9 NTU,數(shù)值穩(wěn)定,符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值20 NTU以內(nèi),改造是成功的。

2.2 調(diào)節(jié)池積泥不能在生產(chǎn)期間清理問(wèn)題解決方法

稀土磁盤(pán)未處理掉的部分油泥沉積在調(diào)節(jié)池底部形成積泥,因設(shè)計(jì)缺陷旋流井抓渣行車(chē)運(yùn)行范圍沒(méi)有覆蓋到調(diào)節(jié)池上部,無(wú)法在生產(chǎn)過(guò)程中隨時(shí)進(jìn)行打撈清理。改造方法:把天車(chē)軌道向調(diào)節(jié)池方向東延10 m,使之能夠覆蓋整個(gè)調(diào)節(jié)池上部,方便平時(shí)抓撈污泥,規(guī)定每旬至少對(duì)調(diào)節(jié)池抓撈一次,保持調(diào)節(jié)池?zé)o過(guò)多的積泥。

2.3 濁環(huán)泵出口增加自清洗管道過(guò)濾器,做為進(jìn)入用戶前最后一道保安屏障

分別在AB線低壓濁環(huán)泵和中壓濁環(huán)泵出口總管加裝四臺(tái)800 m3/h和1500 m3/h的不銹鋼自清洗過(guò)濾器,過(guò)濾精度為0.2 mm。規(guī)定每周反洗一次或壓差達(dá)到0.05 MPa自動(dòng)反洗。反洗周期時(shí)間制定應(yīng)合理,反洗過(guò)頻鋼刷容易脫毛損壞,且排污閥如果存在故障不能關(guān)閉,發(fā)現(xiàn)不及時(shí)會(huì)大量跑水;如果反洗周期太長(zhǎng)管道過(guò)濾器積泥過(guò)多壓差增大,影響過(guò)濾效果和供水流量,因此反洗周期要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐合理設(shè)定。

2.4 加強(qiáng)日常操作維護(hù)和工藝件優(yōu)化改造

2.4.1 為了提高稀土磁盤(pán)機(jī)除泥效率,每半年更換一次刮渣條,并清理檢查一次稀土磁盤(pán)進(jìn)水側(cè)過(guò)濾網(wǎng)防止進(jìn)水堵塞不暢,勤點(diǎn)檢維護(hù),保證稀土磁盤(pán)全負(fù)荷正常運(yùn)行。

2.4.2 在線加強(qiáng)維護(hù):利用平時(shí)交接班時(shí)間更換或清理軋輥冷卻噴嘴,防止異物堵塞噴孔造成因缺水發(fā)生爆輥或軋槽掉塊事故。

2.4.3 每次大修之后生產(chǎn)之前去掉水腿,開(kāi)泵沖洗管路系統(tǒng),沖洗時(shí)間不能低于10 min,將管路檢修帶入的污染物沖洗干凈再裝機(jī)。

2.4.4 穿水箱工藝噴嘴改用高效噴嘴,提高冷卻水利用效率,降低用水量。

2.4.5 由于濁環(huán)回水中懸浮物含量會(huì)隨著生產(chǎn)節(jié)奏、操作條件等因素的變化而變化,每班要對(duì)水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)分析,根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果適當(dāng)調(diào)整藥劑投加量,保證水質(zhì)合格率達(dá)到95%以上。

2.5 預(yù)防濁環(huán)供水溫度過(guò)高的措施

濁水溫度如果超過(guò)35℃,對(duì)成品性能質(zhì)量影響較為明顯,一般采用增加濁環(huán)供水流量的方法進(jìn)行彌補(bǔ),但是供水設(shè)備配置能力是有限的,所以要考慮采用其它方法最大限度控制水溫不能過(guò)高。防范措施:

(1)濁環(huán)水冷卻塔填料由原來(lái)的薄膜填料改為網(wǎng)格式填料,防止填料表面粘貼污泥多而堵塞,通過(guò)改變填料中水流與空氣流交換比例,提高換熱效率,將填料的交換效率發(fā)揮到最好水平;

(2)對(duì)冷卻塔風(fēng)機(jī)PLC控制系統(tǒng)改造,以供水水溫值為基準(zhǔn),自動(dòng)調(diào)節(jié)開(kāi)啟數(shù)量。共4臺(tái)風(fēng)機(jī),運(yùn)行方式設(shè)置為:濁環(huán)水溫10℃以下全停;濁環(huán)水溫度10~20℃范圍以下開(kāi)2臺(tái)風(fēng)機(jī);濁環(huán)水溫20~28℃開(kāi)3臺(tái)風(fēng)機(jī);濁環(huán)水溫28℃以上開(kāi)4臺(tái)風(fēng)機(jī)。改變以往全天24 h風(fēng)機(jī)無(wú)序啟停的狀況,在節(jié)電基礎(chǔ)上達(dá)到降低水溫的目的。

(3)根據(jù)每班水質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果,當(dāng)電導(dǎo)率大于8000 μS/cm時(shí),進(jìn)行濁環(huán)池底部排污,置換部分新水,防止管道水嘴結(jié)垢堵塞降低冷卻效果。

(4)當(dāng)檢修停機(jī)時(shí)間超過(guò)一小時(shí)時(shí),遠(yuǎn)程操作關(guān)停濁環(huán)泵,減少電耗和空載運(yùn)行產(chǎn)生熱量引起水溫升高。

2.6 控制濁環(huán)水含油量合格

當(dāng)含油量大于6 mg/L,會(huì)影響

冷卻效果和成品表面質(zhì)量,嚴(yán)重時(shí)成品表面容易氧化。通過(guò)稀土磁盤(pán)處理油量最多占總含量40%,大部分浮油要通過(guò)浮油回收機(jī)去除,除油機(jī)配置數(shù)量要充足,并且保持全天正常運(yùn)行;加強(qiáng)軋線液壓潤(rùn)滑設(shè)備檢查,減少進(jìn)入濁環(huán)水系統(tǒng)的漏油,從污染源頭抓起。

3 結(jié)語(yǔ)

濁環(huán)水系統(tǒng)是線材生產(chǎn)工序的必要環(huán)節(jié),而水質(zhì)又是水處理工作的最重要指標(biāo)。通過(guò)對(duì)存在的缺陷改進(jìn)優(yōu)化后,濁環(huán)水質(zhì),水溫、水壓等均達(dá)到生產(chǎn)工藝要求,濁環(huán)水冷效果穩(wěn)定可靠,為生產(chǎn)工藝全面升級(jí)創(chuàng)造良好條件,也為線材濁環(huán)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)或改進(jìn)提供實(shí)踐參考。

[參 考 文 獻(xiàn)]

[1]王笏曹.鋼鐵工業(yè)給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京,冶金工業(yè)出版社,2002.1

[2]張林軍.化學(xué)除油器與稀土磁盤(pán)在軋鋼廢水處理中應(yīng)用的綜合分析[J].能源與環(huán)境,2009:8-10

[3]楊作清.鋼鐵工業(yè)循環(huán)冷卻水處理發(fā)展中的幾點(diǎn)建議[J].冶金動(dòng)力,2005.1(63)

收稿日期:2018-03-02

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