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液壓機供錠夾持缸故障分析與改進

2018-05-18 07:17:11
鍛壓裝備與制造技術 2018年2期
關鍵詞:溝槽

周 峰

(太重(天津)濱海重型機械有限公司 技術中心,天津 300457)

在液壓系統中,設置密封裝置和元件的作用在于防止工作介質泄漏,以及灰塵、異物等侵入。液壓機供錠夾持缸設計時,因O形密封圈具有密封性能可靠、密封溝槽結構簡單,且易拆卸、運動阻力小等特點,而被廣泛應用。但在實際工況下,應用于某廠的液壓機供錠夾持缸卻常常出現密封圈損壞,導致工作介質泄漏,難以實現設計意圖。

1 問題提出

某廠液壓機供錠夾持缸液壓回路如圖1所示。當電磁換向閥4左位接入回路時,液壓泵1輸出的壓力油進入夾持缸7的活塞腔,活塞前進,當活塞桿接觸欲夾持鑄錠后,活塞腔內壓力升高,當壓力升高到設定數值后,壓力繼電器6發出信號,使主油路換向閥工作,液壓泵1輸出的壓力油流入供錠缸,夾持缸由液控單向閥5保壓,使它保持夾持鑄錠狀態,滿足鑄錠夾持壓力需求。閥3為主油路安全溢流閥,與電磁閥換向閥2組成卸荷回路。

圖1 液壓機供錠夾持缸液壓回路

系統應用時發現,當液壓泵1輸出的壓力油流入供錠缸時,供錠缸快速進給,供錠夾持缸夾持不住鑄錠,有松動現象。

2 原因分析

供錠夾持缸夾持不住鑄錠,這說明夾持缸不能保壓,原因可能是夾持缸活塞腔一側的液控單向閥密封不嚴,或是夾持缸與管道之間連接管接頭存在泄漏,或是夾持缸內部密封失效。經排查,液控單向閥工作正常,各處管接頭也無外泄現象,由此推斷故障可能由夾持缸內部密封失效引起。

供錠夾持缸活塞密封結構如圖2所示,此種結構密封性能好,且結構簡單,易于安裝維護。通常情況下,作靜密封時,沒有泄漏;作動密封時,只有在高速移動時才有可能泄漏。本液壓回路中,夾持缸夾持鑄錠時處于靜止狀態,本應無泄漏。

圖2 供錠夾持缸活塞密封結構

供錠夾持缸活塞密封結構選用了O形密封圈。工作介質選擇不當容易引起O形密封圈的密封間隙變化,壓力沖擊容易使O形密封圈松動,灰塵和異物侵入系統也容易損壞O形密封圈,并最終都會引起夾持缸泄漏。若密封結構本身失效,引起泄漏也存在多種原因,如不合理的密封圈壓縮量,密封溝槽的加工精度差,溝槽尺寸存在偏差,導致密封安裝精度差,溝槽表面粗糙,導致密封圈安裝易劃傷。

結合實際工況分析,本系統選用的工作介質并無不當,系統內也無壓力沖擊現象,夾持缸安裝O形密封圈時能夠保證安裝精度,待拆卸O形密封圈后,也并沒有發現其表面有劃傷或斷裂等損壞現象。經檢查,密封溝槽表面粗糙度達到Ra=0.4μm,滿足密封圈安裝精度要求。由此,O形密封圈壓縮量不合理可能是造成夾持缸泄漏的主要原因。

O形密封圈屬于擠壓型密封,當工作介質處于沒有壓力或壓力較低情況下,靠預壓縮后所產生的回彈力給密封接觸面以一定壓力達到密封效果,當工作介質壓力提高后,在高壓作用下,O形密封圈被擠向溝槽的另一側,使其變形增大,密封接觸面加寬,密封接觸面處的壓力,除了預壓縮產生的初始接觸壓力外,還增加了由介質壓力升高產生的接觸面壓力,這就大大地提高了密封效果。基于上述工況,O形密封圈壓縮量是設計選型時的重要參數,一般用壓縮量κ表示[1]。

O形密封圈壓縮量

O形密封圈壓縮率

式中:d0——O形密封圈斷面直徑;

H——O形密封圈溝槽深度;

C——缸體與活塞之間間隙。

O形密封圈壓縮率大小直接影響密封性能和使用壽命,壓縮率過小,密封效果不好,壓縮率過大,使用壽命縮短。一般資料推薦,在極限工況下,O形密封圈的壓縮率最小值不低于11%,最大值不高于30%,作靜密封時參考大值,動密封時參考小值。

經過檢測驗算,供錠夾持缸活塞密封結構選用的O形密封圈壓縮率僅為7.5%,低于壓縮率最小值。由此,夾持缸O形密封圈壓縮率偏低是引起夾持缸泄漏,并導致夾持鑄錠松動的故障原因。

O形密封圈溝槽尺寸、公差直接影響O形密封圈壓縮率大小。在設計密封圈溝槽時,雖然有標準可遵循,但在具體設計時,溝槽尺寸、公差仍應根據實際工況確定。夾持缸液壓回路設計意圖明確,就是要在供錠缸快進時,夾持缸保壓,夾住鑄錠。當夾持缸保壓并夾住鑄錠時,其處于靜止狀態,活塞密封結構處的O形密封圈作靜密封用,因此,O形密封圈壓縮率應按作靜密封時選取,參考大值,并匹配確定O形密封圈溝槽尺寸、公差。

3 改進措施

重新設計供錠夾持缸活塞密封結構??紤]夾持缸的保壓工況,以選取密封圈壓縮率較大值為原則,另外,考慮夾持缸也存在非保壓工況,此時活塞密封結構會有往復運動,密封圈壓縮率偏大也會對密封圈使用壽命不利。綜合以上諸因素,重新選用了O形密封圈,并充分權衡確定密封圈直徑和壓縮量,以及對O形密封圈溝槽尺寸、公差進行了匹配設計。

在對夾持缸活塞密封結構改進設計基礎上,對夾持缸液壓回路進行了優化設計。原回路壓力升高后,各個閥元件不可避免地會發生內泄,導致回路壓力下降,所以,這種回路只適用于短時間保壓,若需要長時間保壓,保證夾持鑄錠穩定可靠,須持續提供油液。采用蓄能器8、單向閥5組成的保壓回路如圖3所示,蓄能器8內的壓力油能補償夾持缸液壓回路各個閥元件的泄漏。

4 結論

圖3 改進后的夾持缸回路

本文通過分析某廠液壓機供錠夾持缸夾持鑄錠松動原因,確定夾持缸活塞密封結構所選用O形密封圈壓縮率過小,給出了重新選用O形密封圈,確定密封圈直徑、壓縮量,以及密封溝槽尺寸、公差等參數的改進方案,并提出在設計液壓缸活塞密封結構時,應結合實際工況,對O形密封圈壓縮率進行合理取值,同時匹配設計密封溝槽尺寸。

參考文獻:

[1] 齊文杰.液壓設備故障分析[M].哈爾濱:黑龍江出版社,1986.

[2] 榮廷藻.液壓系統故障診斷與排除[M].北京:機械工業出版社,1998.

[3] 蕩振武,計云田.液壓傳動及其修理[M].北京:機械工業出版社,1990.

[4] 徐 灝.機械設計手冊[M].北京:機械工業出版社,1992.

[5] 盧黎明.O形密封圈壓縮量的應用分析 [J].中國設備工程,2003,(4).

[6]王 勇.O形密封圈在液壓機主缸中的使用探討[J].機床與液壓,2012,40(10):160-161.

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