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大型加氫反應器混晶組織熱處理消除方法

2018-05-21 11:03:34劉華潔劉銀喜
大型鑄鍛件 2018年3期

劉華潔 馮 敬 董 濤 曹 華 劉銀喜

(1.中國石化集團公司物資裝備部,北京100000;2.二重(德陽)重型裝備有限公司,四川618000)

加氫反應器是現代煉油工業中的重大關鍵設備,12Cr2Mo1V是近年來發展起來的適用于高溫、高壓條件下的新型加氫反應器用鋼。隨著產品尺寸、壁厚和噸位的增加,產品的制造難度也將不斷的增加,特別是-30℃時KV2≥54 J驗收會出現離散性的波動,其原因涉及冶煉、鍛造、熱處理全工序的各環節,本文針對混晶導致低溫沖擊不合格問題,采用等溫退火消除混晶后并重新調質,滿足了產品最終質量。

1 原因分析

通過分析得出,12Cr2Mo1V低溫沖擊產生波動的主要原因有:先共析鐵素體、混晶及其他因素的影響。

1.1 先共析鐵素體的影響

先共析鐵素體的析出與貝氏體基體同時存在,造成組織不均勻,因而導致低溫沖擊波動。鐵素體的析出與淬火冷速、內控成分、微觀偏析等有關。在性能熱處理時淬火冷卻速度對性能影響很大,但對于特厚大鍛件,在冷速達到一定程度后并不能提高鍛件心部冷速,因此我們采取通過材料的成分內控細化晶粒,提高淬透性。根據經驗適量提高C、B的含量可增加材料淬透性,抑制鐵素體的析出,同時適當加入Nb、Al等元素可細化奧氏體晶粒度,提高材料的強韌性。

1.2 混晶的影響

經過分析產生混晶的主要原因有:

(1)在鍛造最后一火次中為了修形,鍛比小、加熱溫度高、再結晶不充分,都會產生混晶現象。

(2)12Cr2Mo1V筒體鍛件在鍛后空冷至等溫待料階段,筒體兩端由于受自身形狀效應和環境溫度的影響,冷速快容易使兩端試料區避開珠光體轉變區域,得到非平衡組織引起后序混晶。

(3)即使在等溫待料過程中發生珠光體轉變,由于受到爐溫控制不當、偏析等的影響,依然會形成托氏體、貝氏體等方向性明顯的組織,這些具有明顯方向性的組織也會導致組織遺傳,形成混晶。

1.3 其他因素的影響

鋼錠兩端未切除干凈,夾雜物、偏析等遺留在鍛件本體中,將引起性能的波動;其次,鍛造過程中筒體鍛件不規則,筒體兩端出現喇叭口、平行四邊形等,均對性能存在一定的影響;另外,形成異常的M/A組織、析出致脆的金屬間化合物也是導致沖擊波動的原因。

通過上述過程分析,在排除熱處理工藝及材料化學成分內控等因素后,發現材料存在混晶(3.0級占90%,9.0級占10%),如圖1(a)所示。同時在粗大晶粒區域形成了粗大貝氏體組織,如圖1(b)所示。不合格沖擊樣裂紋源區形貌見圖2。由圖2可見,不合格試樣的韌窩區較窄、較淺。因此,混晶及粗大的貝氏體組織是造成低溫沖擊值低的直接原因。

(a)100×(b)500×

圖1 沖擊值不合格試樣的晶粒度顯微組織Figure 1 Grain size microstructure of specimens with unqualified impact values

圖2 沖擊值不合格斷裂源區形貌
Figure 2 Morphology of fracture source area with unqualified impact values

材料混晶是在一定加熱條件下由于組織遺傳性引起的,因此在性能熱處理前必須消除組織遺傳,并細化晶粒。經檢驗在鍛造完畢后空冷過程中由于筒體兩端面冷卻快,得到較多的非平衡組織貝氏體,其次在鍛造過程中遺留有粗大的奧氏體晶粒,兩者同時存在將導致材料的遺傳傾向大,即使經過鍛后正火+回火的熱處理并不能完全細化組織。粗晶嚴重且非平衡組織共存,在最終性能熱處理后將導致混晶。通過對CCT曲線觀察,擬通過得到平衡的鐵素體、珠光體組織來消除后序加熱帶來的混晶。

2 實驗方案

根據12Cr2Mo1V材料的CCT曲線,為得到平衡的鐵素體、珠光體組織,選用有混晶組織的鍛件3塊試塊分別以1010℃、980℃、910℃三個溫度進行奧氏體化。其中1010℃、980℃已完全奧氏體化,910℃略高于Ac3溫度,處于臨界區附近。根據CCT曲線確定退火冷卻速度為20℃/h,選擇700℃過冷等溫,使過冷奧氏體在等溫過程中發生珠光體轉變,得到球狀珠光體組織和粒狀碳化物。根據排選,具體退火工藝曲線見圖3。

(a)方案1

(b)方案2

(c)方案3圖3 退火工藝曲線Figure 3 Annealing process curve

(a)1010℃退火,晶粒度3.5級

(b)980℃退火,晶粒度5級

(c)910℃退火,晶粒度6.5級圖4 金相組織(100×)Figure 4 Metallographic structure(100×)

3 實驗結果與分析

采用圖3所示的三種方案退火處理后進行金相組織分析,結果如圖4所示。

經分析得出,1010℃退火的組織中未發現混晶,整體晶粒較為均勻,但晶粒較粗大,晶粒度為3.5級;980℃退火的組織中晶粒相對較細,達到5級,但個別區域存在較大晶粒;910℃退火的組織中未發現混晶,晶粒均勻,晶粒細小達到6.5級。三種方案下的碳化物均呈現顆粒狀分布。

由于在910℃進行奧氏體化,其重結晶溫度低,得到的奧氏體晶粒度細小。也有資料介紹在上臨界區附近保溫,奧氏體形態為球形奧氏體,對消除混晶更有利。由于奧氏體化溫度低,溶解合金元素能力有限,導致過冷奧氏體穩定性差,在等溫過程中更容易分解得到粒狀珠光體組織。

4 結論

鍛件選擇臨界區等溫球化退火,細化了奧氏體晶粒度、得到了平衡組織粒狀珠光體,降低了奧氏體的穩定性,孕育期短。因此采用臨界區等溫球化退火可有效消除混晶問題,消除混晶后,工件重新進行性能熱處理,滿足性能要求。鍛件預先經臨界區溫度910℃奧氏體化+700℃等溫退火處理,然后再進行調質處理基本達到了消除混晶的目的,可滿足制造要求。

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