武憲梅
(中原油田天然氣處理廠,河南 濮陽 457162)
中原油田天然氣處理廠丁烷廠進行輕烴深加工生產正丁烷、異丁烷和高純異丁烷產品。其中高純異丁烷,由異丁烷塔底產出的99.95%以上的異丁烷,經過3A分子篩和13X分子篩兩級脫水塔串聯處理,脫除雜質后得到,含水為6mg/L以下,H2S、CO2含量均控制在1 mg/L以下,可作為標準氣體使用[1-3]。
根據長期的生產運行實際,發現異丁烷塔后的3A分子篩使用壽命比設計使用壽命下降近50%。分子篩床層的提前穿透說明相關工藝介質的水含量升高了。
對高純異丁烷生產工藝流程進行分析,如圖1所示。脫丙烷塔底物料與穩定塔底物料匯合后,組成混合丁烷原料進入脫丁烷塔分離出塔頂氣相物料,經異丁烷塔進一步提純除去微量的C4-組分,得到高純異丁烷。其中脫丙烷塔上游流程設有脫水單元,因此脫丙烷塔底物料水含量不會升高。而穩定塔底物料中水含量存在升高的可能。
穩定塔用于對原料天然氣三級壓縮、冷卻過程中分離出的液相進行回收處理。如圖1所示,各級間分離器液相匯入相分離器后,分出油相送入穩定塔,通過精餾分離,塔頂輕組分C4-循環回原料氣中,塔底重組分C4+則進入脫丁烷塔進行回收。由此可見,穩定塔底物料未經分子篩脫水,是混合丁烷中水分的主要來源[3-5]。

圖1 高純異丁烷生產工藝流程簡圖
根據圖1所示的工藝流程,研究改變穩定塔的精餾切割方式,使穩定塔用于分割C5組分,C4組分大部分能夠從塔頂采出,循環回氣相流程,經干燥除水,隨脫丙烷塔底物料進入脫丁烷塔。工藝改造后,穩定塔塔底物料(主要為C5+組分)混入脫丁烷塔底物料,用于生產對水含量要求不高的戊烷氣霧劑產品[6-7]。
對穩定塔精餾工藝進行優化,改變分割方式,主要進行兩方面研究論證:一是戊烷氣霧劑產品要求原料中C4組分≤1%(質量分數),因此需要對穩定塔的分割精度進行系統論證;二是研究C4組分進入天然氣氣相流程后,是否會對氣相的壓縮凈化、深冷液化及整個工藝系統的穩定產生影響[4,6]。
利用流程模擬軟件HYSYS對穩定塔進行工藝模擬,伴生氣流量80萬m3/d(組成見下表1),操作壓力0.52 MPa,建立工藝模型,模擬研究穩定塔底溫度與穩定塔對C4組分分割精度的影響,以及對工藝系統穩定性的影響[6-8]。

表1 伴生氣原料組成
2.1.1 對C4組分分割精度的影響
由圖2模擬結果可見當穩定塔底溫度提高143℃時,C4質量分數含量<1%。工藝流程改造后,穩定塔底物料與異丁烷塔底物料混合后,C4質量分數含量要求<1%,根據兩股物料流量與C4濃度計算,穩定塔底物料中C4質量分數含量<3%可以滿足要求,塔底溫度在135℃左右。

圖2 穩定塔底溫度與塔底C4組分含量的關系
2.1.2 對工藝系統的影響
穩定塔工藝優化后,對全流程相關組分的收率及能耗的影響進行模擬研究。通過模擬計算,塔頂物料流量、各種產品產量及穩定塔能耗關系見表2。
由表2可見,塔底溫度從110℃升至135℃,穩定塔的能耗增加約40%,但對工藝系統內各輕烴產品產量影響不大。穩定塔的工藝改變,對天然氣的除雜凈化、深冷液化沒有明顯不利影響。

表2 穩定塔底溫度與部分產品產量及穩定塔能耗關系
結合模擬分析的結論,改變穩定塔工藝操作參數進行生產實驗研究。在生產實驗過程中,穩定塔進料量約5.4 t/d,脫丁烷塔底產品產量約44.5 t/d,將穩定塔的操作溫度(靈敏板溫度)控制在115℃(波動范圍為111~119℃,),塔底溫度約135℃。從6月10日至21日對穩定塔底物料C4含量和脫丁烷塔入口物料含水量進行取樣分析,分析結果見表3。
表3顯示,穩定塔底物料中C4質量分數含量0.01%~2.60%,滿足小于3%的要求。脫丁烷塔原料的含水量從25 mg/L以上降至約9.2 mg/L,降低63%,分子篩使用壽命由半年延長至近兩年,高純異丁烷產品品質得到提升。

表3 生產應用試實驗結果
通過對穩定塔精餾分割方式的模擬優化和生產實驗研究,將穩定塔的操作溫度從110℃提高至135℃,改變了穩定塔對C4關鍵組分的分割方式,將C4組分從塔底采出改換為從塔頂采出,進而從根源上切斷高純異丁烷含水分來源。
對穩定塔進行工藝優化后,穩定塔能耗增加40%,但對各產品收率影響不大,異丁烷原料的含水率降低63%,分子篩使用壽命由半年延長至兩年。
參考文獻
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