王 福,馮廣明
(廣西南南鋁加工有限公司,廣西南寧 530031)
廣西南南鋁加工有限公司現有1臺EBNER輥底式淬火爐,設定工作溫度為540℃,爐溫均勻性要求在±1.5℃。采用氣動執行器驅動蝶閥開啟冷風管送風來調節溫度。新設備在使用半年后,陸續出現氣動執行器不工作,蝶閥不能開關的情況,導致爐區溫度異常,輥底爐不能正常工作。將氣動執行器拆卸后,研究分析氣動執行器的原有結構及損壞原因,制定解決方案并付諸實施,很好地解決了氣動執行器易損壞的問題。
齒輪齒條式氣動執行器主要由鋁合金缸體,兩端的端蓋,帶齒條的左、右鋁合金活塞和貫穿缸體的齒輪軸組成(圖1)。2個活塞與齒輪軸連接,齒輪軸外部連接蝶閥,蝶閥控制輥底爐的進風量。活塞推動齒輪齒條的嚙合運動帶動軸的旋轉,實現對蝶閥的控制。在使用一段時間后,輥底爐控制系統檢測出氣動執行器不工作。將氣動執行器拆卸后發現缸體內壁有擦劃傷(嚴重時膠合),活塞卡死,導向環脫落和O形密封圈嚴重磨損等現象。輥底爐有10個爐區,每個爐區有4個氣動執行器。輥底爐投入使用了4 a,40臺氣動執行器陸續損壞(報廢),全部換新。增加了維護工作量和維護費用,給輥底爐的生產和維護帶來嚴重影響。
(1)齒條不在活塞的中心,活塞運動時,作用在活塞上的壓力不均勻、產生彎矩并使活塞傾斜。由于輥底爐工作時的溫度需要維持在一定范圍內,氣動執行器要頻繁動作驅動蝶閥控制冷風進風量來調節溫度。長期頻繁的活塞往復運動,使得活塞工況惡化。
(2)活塞與缸體內壁的間隙過小,當活塞出現微小傾斜時,就使得活塞邊緣與缸體內壁接觸、摩擦,缸體內壁出現嚴重擦劃傷,嚴重時發生膠合。
(3)活塞密封圈槽寬過小,密封圈受到兩側槽壁擠壓變形。密封圈變形后外徑過度增大,造成密封圈與缸體內壁之間的摩擦力過大。長期的往復運動使密封圈急劇磨損,失去密封作用,氣動執行器發生內泄。
改進實施參照圖1、圖2。

圖1 氣動執行器結構

圖2 活塞
(1)活塞外徑單邊減小1 mm,增大活塞和缸體的間隙,避免活塞發生微小傾斜時與缸體內壁摩擦。
(2)減小導向環內徑,增加導向環的厚度來消除原導向環易脫槽的缺點。
(3)密封圈槽寬增加0.8 mm,達到規范要求寬度。消除密封圈的過度變形,使密封圈與密封面接觸壓力適中。
改進前輥底爐投入使用了4 a,更換40臺氣動執行器,花費48萬元人民幣。通過對活塞結構的改進,徹底根治原外方的設計缺陷,避免鋁合金缸體擦傷后難以修復、氣動執行器陸續損壞(報廢)的情況發生。改進后,每半年更換1次導向環及O形圈,延長了氣動執行器的使用壽命。導向環和O形圈價格低廉,相比改進前每年可節省12萬元人民幣,維護費用和維護工作量大幅度減少。