陳斌輝
(舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司,浙江舟山 316033)
舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司(以下簡稱公司)現有8臺橋吊和16臺軌道吊,設備中分布了各種液壓站和大小不同的減速箱,隨著設備使用率的提高,齒輪、軸承、密封件等均會產生磨損,平時點檢無法直觀地檢查到位。另一方面,目前國內各碼頭公司在設備的管理方面,油品監測仍未得到足夠的重視,沒有形成系統的、連續的一個油品監測管理,大多依靠傳統的維修保養經驗來判斷,大量重復的換油工作(圖1),難免造成遺漏、浪費,甚至錯過了設備的最佳維護時機,造成大的機損和安全事故。
因此,公司希望通過“大型裝卸設備潤滑狀態監測”,在碼頭大型裝卸設備的管理方面,率先開展系統的油品監測工作,為設備管理者提供科學的數據,以便他們更好地做出完善的維修計劃,為企業降低維保成本。

圖1 吊具和減速箱更換潤滑油
通過檢測數據的積累分析,將主要研究方向確定為3個:①跟蹤監測設備的磨損狀態及變化趨勢,進而得出最佳的換油周期,視情換油,降低維保成本;②提前發現設備隱患,對設備進行主動維修,避免異常磨損,將重大故障消滅在萌芽狀態;③對比不同品牌的油液,分析油品性能,為油品國產化替代提供合理的科學依據。
國內較為權威的檢測機構是通標標準技術服務(上海)有限公司(以下簡稱上海通標公司)和廣州機械科學研究院有限公司“設備潤滑與檢測研究所”(以下簡稱廣研檢測)。經過對比,上海通標公司的綜合權威優勢不容置疑,但是價格定位較高,而廣研檢測的品牌雖沒有上海通標公司的響亮,但其在油品檢測方面的專項研究已經開展多年,可謂國內的權威,同時在后續的分析等方面的服務更適合國人習慣,價格也更為合適。所以綜合比對,選定了廣研檢測作為潤滑監測項目的合作單位。
(1)檢測項目確定。液壓油、齒輪油的常規檢測項目:40℃運動黏度、水含量、總酸值、光譜元素分析、直讀鐵譜、分析鐵譜等,為了提高故障探測率,在液壓油的檢測中增加污染度分析,對齒輪油檢測增加了PQ(磨損指數)檢測,提高故障探測率。
(2)監測設備、監測點確定。結合設備的使用率、故障率和項目成本等各方面因素,最終選定具有代表性的1#橋吊、9#軌道吊、9#軌道吊吊具和9#橋吊吊具進行取樣監測,監測點為重要機構的減速箱和液壓站,便于分析系統的老化、損傷和故障情況。
(3)監測周期確定。按照廣研檢測推薦的監測周期為3個月取樣1次,但考慮公司的設備均較新,且未滿負荷運行,所以適當延長監測取樣的周期,定為4個月取樣1次,遇到局部有異常的部位,適當再增加檢測的頻率和數量。最終,制定表1所示的監測方案。

表1 監測方案
從2014年3月11日開始,完成了第一次油品取樣,技術人員使用廣研檢測提供專用取樣工具,并嚴格按照技術要求,認真抽取了每一瓶樣品油,填寫了詳細的油品信息(圖2)。每次取樣都會取2瓶,一瓶用于檢驗,另一瓶會在公司保存備用,如果對第一瓶取樣結果有異議,會立即對備用瓶進行再次檢測,確保結果可靠。
收到樣品油之后,由專業的技術團隊第一時間進行檢測分析,并及時將檢測結果及分析報告匯總,根據公司項目建立系統的賬號體系,分批次將檢測信息存入檔案并上傳至官方網站上,按照公司的項目賬號可以到網站http://www.gti-oil.com上查找到油品報告,詳細的理化指標、趨勢圖表和檢驗工程師分析評定建議均可以在報告上看到。裝訂成冊的紙質版報告也將隨后由快遞送至公司碼頭。

圖2 取樣工具和檢測報告
2014年初,提出“大型裝卸設備潤滑狀態監測”項目,至2014年2月,工程部技術人員了解了國內外相關的研究概況,完成了各項數據的收集,提出完整的項目方案。共計完成了3個批次的油品取樣檢測工作,3月11日開始了第一次油品取樣工作,共計11個樣品,各項指標正常,油品可以正常使用。
2014年11月15日,1#橋吊起升減速箱齒輪油檢測報告顯示油品理化指標基本正常,但油中有少量油泥顆粒污染,影響潤滑效果。建議措施為黃色注意標識,該油可繼續使用,但應加強過濾凈化處理,并注意系統運行情況。
2015年按計劃進行3個批次的檢驗。期間前兩次檢驗仍發現1#橋吊起升減速箱齒輪油被標為黃色注意項,為設備更好的潤滑,在第三批次檢測前,將減速箱進行了清理更換了新的齒輪油,最終檢驗合格,排除了齒輪箱內部異常磨損的情況。
2015年3月點檢中發現,9#軌道吊大車減速箱齒輪油目測顏色較其他設備的深一些,但檢測發現油品均為,對此啟用了備用瓶對1#減速箱油再次檢查,仍為合格,因此避免了一次經驗主義的油品更換浪費。
2015年11月16日的取樣檢測中發現,9#軌道吊偏轉液壓站的油品在報告中潤滑狀態顯示:油品理化指標基本正常,但污染度等級偏高,油中有少量油泥顆粒污染,影響系統工作可靠性和有關部件的使用壽命,污染元素Si含量偏高,通常來源于外界粉塵污染。根據建議該油可繼續使用,但應加強過濾凈化處理,更換了新的濾芯,并檢測處理了可能引起外界粉塵進入液壓系統的問題。
2016年3月24日新的一輪檢測開始,15個監測點均顯示正常,且9#軌道吊偏轉液壓站的油品指標也恢復了正常,證明2015年11月按照檢測報告的建議做的處理,取得了成效,新濾芯過濾了油品中的雜質,避免了更換整個液壓站的油品。
這里重點介紹一次成功避免大型停機事故發生的實例:1#橋吊吊具電纜卷取減速箱油液中存在異常的鋼質磨損顆粒,所以在生產空余時間及時對其進行開箱檢查,發現減速箱中間軸軸承竄動及磨損情況,齒輪齒面已經有異常磨損(圖3a),因為發現的早,只是簡單更換軸承,對磨損的齒面進行修復即可(圖3b)。成功避免了一次大的減速箱故障的發生,保護了價值幾十萬元人民幣的進口吊具電纜,避免了重大停機事故的發生,提高設備的完好率。并且整個的維修計劃都在技術人員的控制計劃內,并未占用繁忙的作業時間,所以維修過程有條不紊,且更加安全。

圖3 齒面狀態
大型裝卸設備潤滑狀態監測項目啟動之后,工程部技術人員對幾批次油品檢測數據進行詳細的分析和總結,對甬舟公司現有的橋吊、軌道吊各重要機構運行狀況有了一個更清晰的了解。同時預期的研究方向也取得了以下成果。
(1)經過數據比對,實現視情換油,將原來的換油周期進行調整,齒輪油和液壓油的換油周期較廠家提供的保守換油建議延長2 a左右,降低了幾十萬元人民幣的換油成本,且每年能減少上萬升的廢油產生。
(2)通過抽樣檢測,成功提前發現了一次減速箱軸承磨損故障,避免了重大停機事故的發生,提高設備的完好率。
(3)由于設備制造廠商對潤滑知識不一定有專業的認識,且設備在不同環境工況下會有不同的潤滑要求,所以經過對不同品牌型號的油品進行長期的跟蹤檢測和比較,將在經過更多的數據積累結合現場實際情況,為設備選擇經濟、有效的潤滑油品,使潤滑管理技術更上一層樓,對其他的港口也有很好的借鑒、推廣價值。
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