李 敏
(江蘇聯合職業技術學院常州鐵道分院,江蘇常州213000)
隨著國內冶煉技術的發展,高爐容積不斷擴大,頂壓不斷提高,高爐冶煉強度不斷增強,保障高爐的穩定運行變得異常重要。通常高爐都是一臺風機直供一臺高爐使用,一旦由于種種不可預知的因素導致鼓風機異常都將直接作用于高爐。鋼鐵廠由于各種原因致使鼓風機跳電,導致高爐緊急休風、風口灌渣、坐料等嚴重事故,直接經濟損失動輒幾十萬元,生產危害巨大。
部分煉鐵廠為避免鼓風機跳閘設置的事故撥風裝置早已有之,但基本上都是通過人工手動來完成操作。高爐拔風系統單臺單機的形式直接造成了系統可靠性能差、故障時間長、經濟損失大的問題。
某鋼鐵廠1#、4#、5#、6#高爐的拔風控制系統原來是相互獨立的,送風管線也各不相干,但4#、5#高爐鼓風機在一個廠房內,和1#、6#風機距離相對較近,基本具備相互撥風的條件,因此計劃實現4座高爐鼓風機撥風互保。
該項目實際投資40多萬元,如按每年使用一次計算,1座高爐平均16個風口,全堵的話直接損失50萬元左右,再加全部更換需要3 h以上,產量損失按照利潤200元/噸鐵計算,間接經濟損失也達20多萬元。項目的實施可以為煉鐵廠創造巨大的經濟效益,改善生產工作環境,提高工藝操作水平。
(1)在原送風管路(送風閥前)上開孔,加裝撥風管道,連通各個用風設備。
(2)在撥風管路上與放風閥中間加裝一臺電動調節閥,正常生產時這臺調節閥都是開到位的。
(3)在調節閥之前加裝一臺快開慢關氣動閥,正常生產時這臺氣動閥是關到位的。
(4)在現場安裝一只電氣操作箱,設手/自動選擇開關,開關按鈕指示燈若干,電氣主、控制回路都在其中。主回路、控制回路電源由PLC柜提供,給定反饋信號進入PLC系統。
(5)設計一個PLC柜,內裝電源、CPU、通信、數字量、模擬量模塊若干,PLC輸出繼電器、空氣開關、斷路器、接線端子、熔斷器和隔離器若干。
(6)設一個操作員站,工控機一套。
(1)組態畫面采用WONDERWARE INTOUCH9.0,如圖1所示。

圖1 高爐鼓風機互保拔風操作
(2)編程軟件為施耐德UNIYY PRO4.1。
(3)系統為WINDOWS XP SP3專業版。
(4)通信模式采用工控機以太網接口直接連接PLC通信模塊的MEBNET IOSERVER架構。
首先,畫面設實驗窗口,可以對撥風系統進行模擬實驗;設主監控畫面,同時滿足監控和操作的要求,各閥門手動控制時均有信息提示,可以避免誤操作;設模擬量趨勢畫面,實時跟蹤采樣現場儀器儀表數據,方便分析系統運行概況;設報警畫面,任何外部電氣、內部變量、程序輸出的結果都能夠實時作出反應。
其次,在風機各自高壓柜里取故障跳閘信號(這副點為無源干接點),低壓操作箱里取緊急停機信號(這副點為有源直流信號,需外加直流220 V中間繼電器),PLC系統里取安全運行信號,將這三副干接點連接至風機PLC柜,再由風機PLC柜連接送至撥風系統PLC柜,電源由撥風PLC柜提供,當風機故障動作時,其任意一點發出信號,同時將原風機系統出口壓力信號經過一入兩出隔離器,一路仍然給風機,另一路發送給撥風系統,兩組條件串聯,共同作用方可觸發撥風系統閥門動作。
第三,各支路上的電動調節閥都是常開狀態,保證氣源壓力已經送至用戶所在的管路最可靠位置(調節閥一側與送風管道連通,因此流經調節閥的風壓就是正常的送風壓力)。
第四,氣動閥為快開慢關閥,開動作全過程為0.5 s左右,因為高爐從斷風塌料開始到堵住風口的全過程為1 s左右,加上管路壓力的遲滯性,因此氣動閥的開動作時間直接決定了撥風系統的使用效果。一旦高爐發生險情,快開閥能以最快速度打開,實現風壓的及時補充,這樣就保證了高爐爐料不至于因斷風而陡然下落,堵住風口,從而使損失降至最少。而在高爐采取相應的措施之后,將氣動閥門關上,保證其他高爐的正常送風。這種氣動閥門擁有很好的密閉性,也是撥風得以實現的重要條件。
最后,由于每臺風機裝機容量不一樣,提供的壓力不一樣,而管道所能承受的壓力有限,最重要的是高爐承受的壓力有限。如果一旦撥風閥組動作,兩股風壓甚至幾股風壓同時作用于同一臺高爐,后果將不堪設想。因此,如果任何一臺風機出現問題,應確定由哪臺風機給它提供風壓。經過了解,1#、4#高爐的正常風壓為130 kPa,5#高爐為180 kPa,6#高爐為150 kPa。任何兩座高爐的風壓差值都小于單座高爐實際風壓需求量的一半,也就是說,就算將參與實際撥風的那部分風壓平均供應,也不會對供應方高爐產生大的副作用。
該套系統投入運行以來,已經多次對高爐因故跳機實現了緊急避險。1#高爐風機房由于插座短路導致不間斷電源UPS跳停,風機跳閘。因為有了撥風系統,快開閥得以快速動作,將4#爐鼓風壓力及時補充給了1#高爐。雖然通過趨勢圖觀測到實際供給的壓力只有60 kPa多一點,但這足以保證高爐爐料不會塌陷了。另外,這次事故又驗證了之前的一個擔心是多余的,那就是一旦某臺風機要為另一座高爐提供風能,其自身依靠剩余的風壓無法保障短時生產需求。實際上,只要高爐或者風機房操作人員及時發現、及時調整,控制住爐況就可以了。
1#、4#、5#、6#高爐鼓風機自動撥風系統運行取得了圓滿成功,整個過程風壓穩定,保證了后續高爐沒有灌渣事故的再次發生,整個撥風過程準確、可靠,在為高爐提供了預防保衛功能的同時,直接降低了高爐非正常休風所帶來的損失,也可以說間接為公司創造了效益。
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