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立式加工中心典型故障的分析與排除

2018-06-02 01:11:05關進良
設備管理與維修 2018年4期
關鍵詞:故障

關進良

(首都航天機械有限公司,北京 100076)

0 引言

立式加工中心是指主軸為垂直狀態的加工中心,一般具有一個主軸和分別定義為X,Y,Z的3個直線軸,能完成銑削、鉆削、攻螺紋等多工序的加工,并且兼具易于裝夾、便于操作、性價比高等優點,廣泛應用在生產制造企業。但是,立式加工中心故障種類繁多且故障率較高,這直接影響加工效率。通過分析研究典型故障,給出排除故障的一般方法,減少停機時間,提高設備利用率。

1 典型故障維修實例

1.1 TH5660C立式加工中心異常掉電關機故障

(1)故障現象。TH5660C立式加工中心在自動加工過程中突然掉電關機,發現電氣柜內空開QF16跳閘,關機合上后重啟機床,故障復現。

(2)故障分析及排除方案。該故障伴隨有空開QF16跳閘,是明顯的故障信號,為排除空開本身故障,進行更換,故障依舊。查閱機床電氣圖(圖1)得知,該空開控制DC 24 V電源,下端接有各軸硬限位、機床啟停、電柜門解鎖3條支路,跳閘導致電路DC 24 V被切斷,進而引起“機床啟動”支路失電斷開,造成掉電關機故障。

開機后QF16瞬間跳閘一般是下口短路導致的,為判斷短路部位,如圖1中,先斷開后2條支路(不按下SB3,并打開電柜門),開機后故障依舊,基本可判斷短路故障存在于“硬限位”支路上。為了進一步縮小故障范圍,斷開139號線,使用萬用表歐姆擋測量140號線正常,測量942號線對地短路,故障定位在X軸硬限位開關SQ1上,打開機床防護罩檢查SQ1,發現內部進水(切削液)造成短路故障,更換開關后故障排除。

(3)后續分析和改進處理。經進一步對原故障限位開關檢查,發現其內部進水的根本原因是X軸防護罩損壞(密封條脫落),更換新的防護罩,徹底消除故障隱患。

(4)小結。①對于電源或電壓異常導致的各類故障,原因一般包括短路(DC 24 V等弱電最為常見)、電源內部硬件故障(如開關電源內部器件損壞)以及元件本身故障(如空開脫扣器損壞)。②對于電路較復雜的故障,如果不能直接診斷出故障原因所在,采用排除法,逐步縮小故障范圍,直到找出具體故障點。

圖1 機床電氣圖

1.2 VMC750立式加工中心工作臺抖動故障

(1)故障現象:VMC750立式加工中心在手動/自動移動Y軸過程中工作臺嚴重抖動,時而伴隨411裕報警(運動中誤差過大)。

(2)故障分析及解決方案:該機床采用FANUC18-M數控系統,所有軸均是半閉環控制,Y軸實物見圖2。根據維修記錄的統計,工作臺抖動故障原因大多出現在反饋環節、驅動環節以及外圍機械上,反映到具體部件則有可能是:①編碼器損壞;②光柵尺臟污或損壞;③反饋電纜斷線或損壞;④伺服放大器故障;⑤伺服電機故障;⑥機械方面故障(過載、間隙過大)。因采用半閉環控制,可排除光柵尺問題,秉著“先機械后電氣”的維修原則,先打Y軸反向間隙,結果是0.04 mm,在參數1851中補償后故障依舊,又更換伺服和反饋電纜,故障仍然沒有排除,最后采用“機電分離法”使絲杠和伺服電機脫開,單試電機出現同樣故障,斷電后手盤電機發現電機軸摩擦力過大,同時有“掃膛”的手感,基本判斷是電機故障,更換電機后故障排除。

(3)后續分析和改進處理:對原故障電機進一步分析和檢測,發現有切削液從電機軸前端進入電機內部,造成電機繞組燒壞、電機軸承銹蝕老化,從銹蝕程度觀察是長期浸水導致的。而造成切削液進入電機的主要原因有3個:①Y軸防護罩密封不良;②電機軸封損壞;③聯軸器防護槽內積水過多(圖3)。更換Y軸防護罩和軸封,并在聯軸器防護槽底面打一個小孔引流,以免再次積水。

圖2 Y軸實物圖

圖3 聯軸器防護槽

(4)小結。①發現機床有故障后應立即停止運行,切忌“因小失大”。②機床抖動、振動或爬行,故障原因比較復雜,排除故障難度大,應充分運用一些常見的維修方法(如機電分離法、互換法、對比法等),能節省不必要的排查時間,提高維修效率。

1.3 VMC850立式加工中心換刀故障

(1)故障現象。VMC850加工中心執行換刀指令T8 M06,主軸回到換刀位并準停,之后刀庫無動作,隨后出現1008裕報警,并提示“MAGAZINE FOR/BACK ALARM”。

(2)故障分析及解決方案。該機床采用FANUC18-M數控系統,配有能容納16把刀的斗笠式刀庫,刀庫的前后移動由氣缸驅動,旋轉運動由調速馬達驅動,采用無機械手固定換刀方式,正常換刀過程如下所述:當數控系統接收到T**M06指令后,①主軸回到換刀位并進行準停→②刀庫前進移動到主軸處→③主軸上的刀具進入刀庫卡槽→④主軸松刀→⑤主軸上移脫離刀庫→⑥刀庫旋轉至指令對應的刀位→⑦主軸下移至換刀位(使刀具進入主軸錐孔內)→⑧刀具夾緊后→⑨刀庫退回到原位。了解上述換刀步驟后,該故障主要定位在換刀的第②步,再結合報警信息和機床PMC梯形圖(見圖4)分析,圖中X1010.0,X1010.1分別對應刀庫換刀位和原始位的位置檢測開關,Y1002.0是刀庫右移動作對應的PMC輸出點。換刀時,Y1002.0接通,但氣缸沒有動作,10 s后R61.5接通,A1.0接通并引發1008裕報警,即PMC輸出正常,機械上不執行動作,說明故障出在中間環節(一般是繼電器、電磁閥等元件)。查電氣圖紙知,Y1002.0通過電磁閥來控制刀庫前后移動,檢測電磁閥發現閥芯卡住,更換后故障排除。

圖4 PMC梯形圖

(3)后續分析和改進處理:電磁閥閥芯卡住根本原因是,低壓氣源中含有過多的雜質和水,導致閥內臟污和生銹。說明機床自帶的低壓氣過濾裝置(氣動三聯件)不能滿足使用要求,通過在機床進氣口加裝“冷干機”,加強對低壓氣源的干燥和清潔,并定期清洗或更換濾芯,以免類似故障再次發生。

(4)小結。①換刀裝置是典型的機、電、氣(液)一體化系統,可利用PMC判斷出是電氣還是機械問題,化繁為簡,再各個擊破。②換刀動作較復雜,事先應了解換刀過程和換刀原理,盡量把故障縮小到某一步驟上,能起到事半功倍的效果。

2 結語

處理立式加工中心故障時,如何判斷故障點是關鍵,首先認真觀察故障現象,設法從原理上透過現象查出對應的具體原因,并在故障診斷過程中適當借助機床自診斷和PMC在線診斷等功能,同時需要經常總結排查故障的思路和典型方法,從而提高維修效率。

[1]宋松,李兵.FANUC 0i系列數控系統連接調試與維修診斷[M].北京:化學工業出版社,2012.

[2]李素娟,朱海平.淺談立式加工中心換刀系統故障處理方法[J].裝備制造技術,2016(10):189-191.

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