孟德彪
(淮浙煤電鳳臺發(fā)電分公司,安徽淮南 232131)
隨著火電機組可利用小時數(shù)的降低,為降本增效,一些電廠進行了低熱值煤摻燒的試驗研究,并取得不少成果。燃煤發(fā)熱量降低,煤質(zhì)變差,機組煤耗增加,磨煤機出力能否滿足需要成為主要制約因素。磨煤機設計出力裕量不足,就需對磨煤機進行調(diào)高出力改造。
某電廠一期2×600 MW機組鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運行直流爐,單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。生產(chǎn)廠家為東方鍋爐(集團)股份有限公司,鍋爐型號DG1900/25.4-II1。制粉系統(tǒng)采用冷一次風正壓直吹式制粉系統(tǒng),配備6臺北京電力設備總廠生產(chǎn)的ZGM113G磨煤機(參數(shù)見表1)。設計校核燃用煤種均為淮南煙煤,磨煤機5臺運行1臺備用。單臺磨煤機的銘牌出力為59.8 t/h。磨損中后期,磨煤機出力(53~55)t/h。機組燃用低熱值煤煤量常≥290 t/h,需要啟動6臺磨煤機,導致制粉電耗增大,機組失去備用磨煤機,給機組安全穩(wěn)定運行造成隱患。
ZGM113G型輥式磨煤機在運行過程中幾何相似和動力相似是其氣(氣體,水蒸氣)固(風粉)兩相流起主要作用的準則。在理論模型中,磨輥一次研磨合格煤粉的產(chǎn)量與磨輥下通過的物料厚度、磨輥壓人物料的速度、研磨壓力和磨輥的寬度成正比,數(shù)學表示式:Q=K×S×V×F×B。式中Q是次研磨合格煤粉的產(chǎn)量,K是系數(shù),S是煤層厚度,V是磨輥壓入物料的速度,F(xiàn)是研磨壓力,B是研磨接觸面積。
由數(shù)學表達式可知,磨煤機出力大小與設計系數(shù)、每層厚度、磨輥壓入物料的速度、研磨壓力、研磨接觸面積相關(guān)。只要某一個或幾個參數(shù)提高,磨煤機出力就可以提高。
(1)K為磨煤機選型設計、運行因素影響綜合系數(shù),在磨煤機設計選型一定、煤質(zhì)穩(wěn)定的情況下,只與運行調(diào)整有關(guān)。在保證煤粉細度的前提下,運行調(diào)整手段有限,只能調(diào)節(jié)風量、風溫及加載油壓。風量要滿足送粉且管道不能積粉的要求,風溫要保證干燥出力要求又要保證設備安全,調(diào)節(jié)范圍有限,對提高磨煤機出力影響較小。
(2)煤層厚度S與磨煤機設計出力和磨盤設計大小有關(guān),磨煤機內(nèi)空間有限,提高煤層厚度有限,且提高每層厚度磨煤機制粉單耗增加,磨煤機渣量增大,還可造成堵磨風險。

表1 ZGM113G磨煤機參數(shù)
(3)磨輥壓入物料的速度V即磨煤機轉(zhuǎn)速,磨煤機轉(zhuǎn)速提高,單位時間內(nèi)磨盤上煤粉被碾壓的次數(shù)增加,單位時間內(nèi)碾磨出來的合格煤粉數(shù)量增加,可以提高磨煤機出力。
(4)研磨壓力F與磨輥、壓架重量,液壓油加載壓力有關(guān),在原設計的強度參數(shù)下,提高有限。
(5)研磨接觸面積B與磨輥和磨盤的接觸面積有關(guān),提高磨盤與磨輥面積,在單位時間內(nèi)更多的煤粉顆粒受到碾壓,可碾磨出更多的合格煤粉,也可提高磨煤機出力。
分析可知,影響磨煤機出力主要因素是磨煤機磨輥壓入物料的速度即磨煤機轉(zhuǎn)速、磨煤機研磨接觸面積。提高磨煤機出力可從這兩方面入手,設法提高磨煤機轉(zhuǎn)速與增大研磨接觸面積。
提高磨煤機轉(zhuǎn)速可通過改造磨煤機減速機實現(xiàn),改變磨煤機磨煤機減速變比,更換傘齒即可,比較容易實現(xiàn),且可根據(jù)需要選擇提高輸出轉(zhuǎn)速,較為靈活。一般轉(zhuǎn)速提高分為提高12%(轉(zhuǎn)速27.1 r/min)和提高24%(轉(zhuǎn)速30 r/min)兩擋。轉(zhuǎn)速提高12%,磨煤機出力提高約10%,經(jīng)核算磨煤機軸功率約600 MW,原配電機630 MW,仍可繼續(xù)使用。因磨煤機出力提高,相應配風也需改變,磨煤機噴嘴可根據(jù)一次風壓余量選擇保留或更換。磨煤機轉(zhuǎn)速提高24%,出力提高約20%,配套電機功率需達到710 MW,電機需進行更換或擴容改造。因磨煤機出力提高較大,磨煤機噴嘴需進行配套改造。
提高磨煤機研磨接觸面積可通過重新設計輥套、襯板來實現(xiàn),需增大磨輥直徑及寬度,但磨煤機內(nèi)部空間有限,研磨接觸面積提高受限,輥套襯板換型后保持架、拉桿、鉸軸等配件需重新校核換型,變動較大,投資也較大。
根據(jù)電廠情況,只要保證磨煤機在檢修周期內(nèi)出力≥60 t/h,就可滿足磨煤機5運1備,保障機組安全運行需要。考慮磨煤機研磨件磨損后期出力降低,磨煤機最大出力在66 t/h即可滿足需要。根據(jù)投資成本及改造實現(xiàn)難易程度,選擇提高磨煤機轉(zhuǎn)速方案,磨煤機轉(zhuǎn)速提高12%,保留原電機,磨煤機油站、噴嘴等不做改動,只對減速機進行改動。
磨煤機提高轉(zhuǎn)速改造后理論最大出力為66 t/h,按正常運行磨煤機出口溫度85℃,以正常燃煤成分分析為依據(jù),進行熱平衡計算校核,現(xiàn)熱一次風量及溫度均滿足需要,詳見表2。
為驗證提速改造提高磨煤機出力的效果,電廠選1臺磨煤機進行改造實驗,減速機改造由磨煤機生產(chǎn)廠家北京電力設備總廠負責實施,安裝由電廠招標單位負責,北京電力設備總廠技術(shù)人員現(xiàn)場指導。
試驗用煤為電廠日常用煤,煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表3。最大出力試驗期間,磨煤機煤量從55 t/h逐步增至68 t/h。煤量達到68 t/h期間,一次風母管壓力10 kPa,熱風門開度85%,磨煤機出口溫度85℃,磨煤機穩(wěn)定運行4 h。繼續(xù)增大煤量,進口一次風量有所下降,進出口差壓降低,增加煤量有堵磨風險,故認為其達到最大穩(wěn)定出力。磨煤機最大出力時各參數(shù),見表4和表5。

表3 試驗入爐煤分析

表4 68 t/h最大出力下運行參數(shù)

表2 磨煤機熱平衡計算表

表5 68 t/h最大出力下各粉管煤粉細度及風速
試驗結(jié)果顯示,改造后磨煤機最大出力達到68 t/h,出力提高13%,達到了改造的目的。改造后,磨煤機的煤粉細度良好,磨煤機電耗與改造前相比略有下降,磨煤機電機、潤滑油系統(tǒng)、液壓油系統(tǒng)滿足改造后需要,減速機推力瓦較改造前溫度略微上升,設備運行穩(wěn)定,改造效果良好。
[1]趙仲琥,張安國,等.DL/T5145-2002火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設計計算技術(shù)規(guī)定[S].國家發(fā)改委,2002.
[2]吳建波,王準,等.2016-R-02-031《淮浙煤電有限公司磨煤機最大出力試驗報告[R].浙江省浙能技術(shù)研究院,2016.
[3]黃勇,等.ZGM113G型中速輥式磨煤機使用和維護說明書[R].北京電力設備總廠,2009.
[4]張安國.DL/T467-2004電站磨煤機及制粉系統(tǒng)性能試驗[S].國家發(fā)改委,2004.