陳春杭
(廈門廈順鋁箔有限公司,福建廈門 361006)
本公司的粗軋機是由法國CLECIM公司生產的,是?260/?720--1700四重不可逆鋁箔軋機,其電氣配套公司為法國的阿爾斯通公司,于1997年調試結束投入生產。軋機配有7個與軋制工藝有關的閉環控制系統,即速度、張力、壓力、輥縫、噴液、彎輥及傾斜控制環。軋機可工作于四個工作方式,即軋制、穿帶、維護、換輥或等待,操作手可根據需要,在主操臺進行切換。軋機的控制系統由DDC、PLC、DS21、TPS、測厚系統、MCC、低壓配電等系統組成,其中DDC是上位機,與其他控制系統通過光纖通訊與以太網通訊相連接[1],系統結構如圖1。
DDC系統的全稱為Direct Data Control System,DDC是整個控制系統的上位機(MASTER),負責總的協調及通信處理,通訊方式有光纖通訊與以太網通信。DDC系統的操作系統是iRMX的,這是由Intel公司開發的一種操作系統,主要用在工業控制系統。DDC系統的功能包括:板卷預設、軋機的啟動與停止、速度控制、張力控制、卷徑計算等。

圖1 系統結構
PLC系統是由法國施耐德公司提供的,該系統采用PL7-3軟件,該軟件的最大優點是允許使用三種語言編寫程序(GRAFCET、Ladder和Literal語言),Grafcet是一種高級的圖表,用于自動的順序控制,例如換輥程序與自動上料或卸料;Ladder是邏輯語言,用于邏輯控制,也就是梯形圖;Literal則是一種文字描述語言,用于算術操作和數據操作[2]。
DS21系統,是由Davy公司提供的,主要負責鋁箔軋制時的工藝控制,主要功能有自動板形控制與自動厚度控制。
TPS系統的全稱為Thyristor Power Supply,也就是可控硅電源系統[3],用于控制開卷機、機架、卷取機的直流電機,開卷機、機架、卷取機的直流電機都有兩臺,兩臺電機通過聯軸器串聯在一起,測速用的脈沖發生器裝在后面那臺直流電機的軸上。
MCC系統的全稱為Motor Control Centre,也就是馬達控制中心,用于控制現場的交流電機,如高壓泵電機、中壓泵電機、冷卻泵電機、過濾泵電機、稀油泵電機等。
測厚系統是用于測量出口鋁箔的厚度,將測到的厚度送到DS21系統進行自動厚度控制。
低壓配電主要是給各控制系統配電,如AC380V、AC220V、AC110V、DC24V等。
當粗軋機開卷機卷徑到900 mm以下時,容易出現斷帶,起初只發生在坯料道次,且時有時無(有時一批料不會出現一次),后來逐漸頻繁,而且發展到2、3道次也會出現,發生斷帶時的開卷卷徑也逐漸變大,1 200 mm卷徑時也會出現。斷帶發生時,觀察不到軋機運行參數和電機運行參數的任何變化,每次只有1個由DDC(Master)發出來的“斷帶”報警信息。
由于沒有任何明顯跡象,無法確定問題所在,所以只能采用排除的方法進行解決。排除項目簡述如下:
(1)檢查更換鋁箔斷帶檢測傳感器并檢查其線路,排除因自動檢測回路引起誤斷帶信號,而使斷箔刀誤動作造成的斷帶;檢查斷箔刀手動按鈕,排除因手動按鈕引起斷箔刀誤動作造成的斷帶;
(2)檢查工作輥、支承輥直徑(包括軋制線)以及其他軋制參數,排除操作參數輸入錯誤的因素;
(3)檢查機體內部,排除機械刮擦因素;
(4)檢查開卷機電機間的聯軸器,排除開卷機聯軸器的可能因素;
(5)檢查驅動部分所有電流、電壓波形,排除驅動部分狀態不好引起斷帶的可能;
(6)監控驅動部分電機電流、電壓、速度的變化情況,排除驅動控制不穩定因素;
(7)監控開卷機電機在弱磁狀態下的情況,排除在開卷機電機弱磁點不正常引起斷帶的可能;
(8)檢查測厚儀,排除因測厚儀不準,導致鋁箔突然變薄引起的斷帶;
(9)監測軋輥位置數據變化情況,排除位置環控制異常的可能;
(10)檢查帶尾竄層情況,排除來料松卷的可能;
(11)檢查坯料性能,排除坯料問題;
(12)重新啟動所有系統,排除因控制程序或控制參數變化引起斷帶的因素;
(13)檢查所有電機的電樞回路、勵磁回路的接線[4]及其脈沖發生器的接線,檢查緊固驅動部分控制系統接線以及接觸器接點,排除因驅動系統線路觸不良引起的斷帶;
(14)檢查所有傳動部分聯軸器及減速箱;
(15)檢查開、卷取機轉動慣量補償,排除動態補償方面的因素;
(16)先后更換軋制力及負彎輥力控制伺服閥,排除因伺服閥引起的軋制力或彎輥力波動的可能因素;
(17)先后更換DDC A/D轉換板以及模擬接口板,DS21系統D/A轉換板及接口板,排除因電路板引起的張力控制問題造成的斷帶;
(18)更換卷取機脈沖發生器,檢查其波形,排除卷取機兩個脈沖發生器狀態不好的可能性[5];
(19)更換開卷機脈沖發生器,檢查其波形,以便排除開卷脈沖發生器狀態不好引起斷帶的可能性。但在更換開卷機脈沖發生器時,發現脈沖發生器與連接軸之間,配合不夠緊密,有打滑丟速的可能,經過驗證,這里就是問題的關鍵所在。
脈沖發生器(如圖2)安裝時,要用到尼龍軸套和卡箍(如圖3),這些都是配套的。

圖2 脈沖發生器

圖3 脈沖發生器的尼龍軸套與卡箍
2000年以前買的脈沖發生器,尼龍軸套內徑稍小,軸套厚度稍厚,與脈沖發生器的連接軸之間配合緊密,很容易用卡箍緊固,而之后買的脈沖發生器,軸套內徑稍大,軸套厚度偏薄,與脈沖發生器的連接軸之間配合較松,即使卡箍緊到位,也很難卡死,當受到電機高速沖擊時,脈沖發生器就有可能產生打滑丟速的現象。所以以前更換脈沖發生器時,都仍用舊的軸套,后來舊的軸套用完了就開始使用新軸套。該脈沖發生器大約使用了有半年的時間,剛開始不會有問題,但時間久了就會出現打滑丟速的現象。
開卷機、卷取機速度調節器[6](在TPS驅動系統中)在張力狀態時,都工作在飽和狀態(如圖4速度調節器所示),電機電流的大小由DDC(Master)給出的電流基準值(CURRENT REF)來限制。圖中01模塊為PI(比例積分)調節器構成的速度調節器,02為電流限幅模塊,其輸出SAT為飽和數值,03和04組成飽和度監測程序,它會產生一個速度調節器是否工作在飽和狀態的邏輯信號,并傳輸給DDC(Master)。

圖4 速度調節器
速度調節器工作狀態主要取決于其3個輸入(其中△N始終為0,大部分設計為張力狀態下投入一個適當的負值),只要3個輸入的代數和不為0,速度調節器肯定為飽和狀態。對開卷機來說,正常情況下,速度基準SLOPED N REF(來自DDC)值比較小,速度反饋N MEA?SURE值比較大(被動轉動),速度調節器工作在負的飽和狀態,但當開卷側斷帶或開卷機電機脈沖發生器異常丟速時,都會出現SLOPED N REF>N MEASURE的情況,此時速度調節器會退出飽和狀態,通過03模塊就會發出速度調節器不飽和狀態的邏輯信號(1→0),經04模塊的短暫延時(40 ms)后傳輸給DDC(Master)。
當DDC(Master)接到速度調節器不飽和狀態的邏輯信號后,經過邏輯運算會發出一個“斷帶”信號,當“斷帶”信號一經發出,軋機就會出現快速停車、測厚儀關閉、前后張力開環(不受控制)等一連串的響應,原有的張力平衡被打破,即使并沒有真的發生斷帶,也往往會造成斷帶(此時即使沒有斷箔刀,也照樣會被拉斷,只是有斷箔刀會更安全)。
開卷機電機脈沖發生器與連接軸之間配合不夠緊密,當開卷卷徑逐漸變小時,開卷速度會越來越快,轉速快到一定程度時脈沖發生器出現了打滑丟速現象,致使開卷電機速度調節器退出飽和狀態,從而使DDC(Master)系統誤發出“斷帶”信號,“斷帶”信號發出后,軋機原有的張力平衡狀態被打破,最終導致斷帶。更換脈沖發生器的軸套,并加工一批尼龍軸套以做備用。
[1]吳興勇.實用網絡技術[M].北京:中國農業大學出版社,2015.
[2]彭利標,徐耀生,王芯.可編程控制器原理及應用[M].西安:西安電子科技大學出版社,1999.
[3]馬雯梅.電工手冊[M].上海:上??茖W技術出版社,1993.
[4](塞爾維亞)烏克塞維克.余龍海,劉光軍,廖育武譯.電機[M].北京:機械工業出版社,2015.
[5]葉瑰昀.自動控制元件[M].哈爾濱:哈爾濱工程大學出版社,2002.
[6]任志斌.電動機的DSP控制技術與實踐[M].北京:中國電力出版社,2012.