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煤磨選粉機(jī)電流異常問題的分析與處理

2018-06-09 07:50:18薛瑞斌
水泥技術(shù) 2018年3期
關(guān)鍵詞:表現(xiàn)形式變頻器設(shè)備

薛瑞斌

煤磨選粉機(jī)雖然僅是燒成系統(tǒng)的輔機(jī)設(shè)備,但若出現(xiàn)問題將直接導(dǎo)致停窯停產(chǎn),嚴(yán)重影響全廠設(shè)備運(yùn)行。在調(diào)試過程中,筆者經(jīng)常遇到煤磨選粉機(jī)電流異常的問題,現(xiàn)以某現(xiàn)場為例進(jìn)行分析,并簡要概括電流異常的原因,以期能為該設(shè)備的正常運(yùn)行和問題處理提供借鑒。

1 系統(tǒng)及設(shè)備概況

1.1 系統(tǒng)概況

圖1為煤磨選粉機(jī)系統(tǒng)工藝流程圖。該系統(tǒng)設(shè)備數(shù)量少,工藝簡單,經(jīng)球磨粉磨后的物料直接進(jìn)入選粉機(jī)分選。盡管煤磨選粉機(jī)比輥磨更耗電,但在物料易磨性較差及國外用戶要求維護(hù)工作量較少的系統(tǒng)中仍被大量運(yùn)用。

1.2 設(shè)備概況

圖1 工藝流程圖

圖2 選粉機(jī)結(jié)構(gòu)

目前與球磨配套的煤磨選粉機(jī)結(jié)構(gòu)基本一致,選粉機(jī)結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要包括殼體部分、回轉(zhuǎn)部分、傳動(dòng)部分。出磨物料由氣體攜帶進(jìn)入選粉機(jī)下部粗料套筒的立式內(nèi)筒,氣體中的物料在反擊錐處受到碰撞而轉(zhuǎn)向,由于此擴(kuò)口處風(fēng)速較低,粗顆粒向下降落并通過粗料出口離開選粉機(jī),細(xì)顆粒由混合氣體繼續(xù)帶到上部,當(dāng)細(xì)顆粒到達(dá)位于導(dǎo)流葉片與籠型轉(zhuǎn)子之間的選粉區(qū),在離心力及空氣曳力作用下,細(xì)粉穿過籠型轉(zhuǎn)子并離開殼體上部的出風(fēng)口進(jìn)入后部袋收塵器成為成品,粗粉從選粉區(qū)降入內(nèi)錐體,通過內(nèi)錐體與反擊錐之間的環(huán)形縫隙實(shí)現(xiàn)均勻分撒。上升的混合氣體可對此部分物料再次分選,形成選粉機(jī)內(nèi)部循環(huán),提高選粉效率。

2 電流異常的電氣問題

該案例位于南方某省,原煤水分約6.5%,設(shè)計(jì)產(chǎn)量38t/h(80μm篩篩余3%),煤磨選粉機(jī)在首次開機(jī)過程中就出現(xiàn)電流升高、跳停的情況,具體表現(xiàn)為:選粉機(jī)空載電流較穩(wěn)定,當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速20Hz時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)電流在35A左右;當(dāng)變頻器頻率穩(wěn)定在20Hz時(shí),投料10t/h,變頻器電流即出現(xiàn)大幅波動(dòng),甚至超過額定電流118A而發(fā)生跳停,嚴(yán)重影響系統(tǒng)生產(chǎn)。系統(tǒng)各設(shè)備配置見表1。

現(xiàn)場檢查選粉機(jī)發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向正確,旋轉(zhuǎn)靈活;導(dǎo)流葉片方向正確;密封環(huán)槽同心度較好,無擦碰且無物料進(jìn)入環(huán)槽間縫隙;旋轉(zhuǎn)過程中軸承無噪聲,無卡滯,轉(zhuǎn)子部分運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。故排除轉(zhuǎn)子旋向、密封環(huán)槽摩擦、軸承損壞的可能,在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行第一次試運(yùn)轉(zhuǎn)(見表2)。

對分選所得成品作篩余分析,發(fā)現(xiàn)80μm篩篩余高達(dá)34.6%,遠(yuǎn)超出成品規(guī)定范圍。根據(jù)表2可知,由于電流波動(dòng)很大,無法通過調(diào)高變頻器頻率來提高轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,而選粉機(jī)系統(tǒng)壓損很小,故將導(dǎo)流葉片由原來的40°調(diào)到50°,希望能對成品粒度有所改善。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行第二次試運(yùn)轉(zhuǎn)(見表3)。

對分選所得成品作篩余分析,發(fā)現(xiàn)80μm篩篩余為13.8%,較未調(diào)整導(dǎo)流葉片角度之前有所降低。由表3可知,在15t/h產(chǎn)量情況下,變頻器頻率調(diào)整到26Hz時(shí),電流嚴(yán)重升高,出現(xiàn)跳停,同時(shí)變頻器溫度升到35℃。分析認(rèn)為變頻器存在問題,故將變頻器更換為一臺(tái)110kW變頻器(窯頭一次風(fēng)機(jī)備用),之后進(jìn)行第三次試運(yùn)轉(zhuǎn)(見表4)。

表1 系統(tǒng)配置

表2 試運(yùn)行一

表3 試運(yùn)行二

由表4可知,在使用110kW變頻器后,空載電流相對穩(wěn)定,但當(dāng)產(chǎn)量加到10t/h、變頻器頻率調(diào)整到30.3Hz時(shí),電流仍有較大波動(dòng)。空載電流趨于穩(wěn)定的原因可能是變頻器功率加大,對負(fù)載承受能力增強(qiáng)所致。但根據(jù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),變頻器功率大于電機(jī)功率一檔應(yīng)完全符合要求,于是,再次對選粉機(jī)內(nèi)部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)密封環(huán)外沿與轉(zhuǎn)子下部外沿有部分積料,并且積料較濕,懷疑可能存在排料不暢、系統(tǒng)堵料的問題。因此,將反擊錐與內(nèi)錐體間隙調(diào)整到35mm,同時(shí),將轉(zhuǎn)子軸套拉桿螺栓、殼體連接螺母和轉(zhuǎn)子下部螺母鎖緊,以防止轉(zhuǎn)子晃動(dòng)。調(diào)整后再次進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)(見表5)。

由表5可知,通過調(diào)整反擊錐與內(nèi)錐體間隙和鎖緊螺母,效果并不明顯,因此,排除了堵料的可能。檢查減速機(jī)、聯(lián)軸器與電機(jī),發(fā)現(xiàn)減速機(jī)有發(fā)熱現(xiàn)象,但FLENDER減速機(jī)殼體溫度<90℃均為正常,而聯(lián)軸器同心度較好,電機(jī)無發(fā)熱,但存在電流噪聲。由于現(xiàn)場無備用變頻電機(jī),故用一臺(tái)55kW普通電機(jī)取代原變頻電機(jī)進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)(見表6)。

由表6可知,用普通電機(jī)取代變頻電機(jī)會(huì)造成電流很大,直接跳停,因此換回原變頻電機(jī)。同時(shí),調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)量,并檢查、調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度,進(jìn)行第六次試運(yùn)轉(zhuǎn)(見表7)。

由表7可知,調(diào)節(jié)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)處風(fēng)門開度對降低電流效果不明顯。試運(yùn)轉(zhuǎn)過程中對電路實(shí)際電流進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)其值與變頻器數(shù)顯值相同,不存在顯示誤差。檢查密封處的六個(gè)進(jìn)風(fēng)管道正壓密封情況,無堵塞現(xiàn)象。觀察發(fā)現(xiàn),回料翻板閥每分鐘僅運(yùn)行2~3次,回料明顯偏小,選粉機(jī)內(nèi)物料濃度偏高。因此將導(dǎo)流葉片角度由50°調(diào)回到45°,反擊錐與內(nèi)錐體間隙調(diào)整到60mm;減輕重錘翻板閥重錘重量;檢查系統(tǒng)漏風(fēng),發(fā)現(xiàn)袋收塵器有一防爆閥未裝鋁箔,漏風(fēng)嚴(yán)重(漏風(fēng)尺寸φ350mm左右)。修復(fù)后進(jìn)行第七次試運(yùn)轉(zhuǎn)(見表8),而電流異常仍無明顯改善。

經(jīng)上述多次排查和分析,認(rèn)為選粉機(jī)本身機(jī)械結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)不存在明顯問題,但是投料運(yùn)轉(zhuǎn)電流仍舊異常,因此懷疑為電氣設(shè)置問題。請變頻器廠家對變頻器參數(shù)進(jìn)行重新設(shè)置,其中主要將加速時(shí)間由20s改為200s,然后加強(qiáng)熱風(fēng)爐溫度,再次進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)(見表9)。

表4 試運(yùn)轉(zhuǎn)三

表5 試運(yùn)轉(zhuǎn)四

表6 試運(yùn)轉(zhuǎn)五

表7 試運(yùn)轉(zhuǎn)六

表8 試運(yùn)轉(zhuǎn)七

表9 試運(yùn)轉(zhuǎn)八

由表9可知,調(diào)整后電流異常現(xiàn)象消除,電流穩(wěn)定,系統(tǒng)運(yùn)行良好。對成品進(jìn)行測試,80μm篩篩余約2.6%,可滿足無煙煤細(xì)度需求。

此現(xiàn)場煤磨選粉機(jī)電流異常原因主要為電氣問題,變頻器的參數(shù)設(shè)置尤其是加速時(shí)間與DC提升水平的設(shè)置十分關(guān)鍵,如果設(shè)置與負(fù)載特性不匹配,均會(huì)造成電機(jī)不能正常啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。過短的加速時(shí)間、過高的DC提升均會(huì)導(dǎo)致電機(jī)過載、過電流及噪聲過大,甚至發(fā)生過電流跳閘。因此在變頻器使用中,一定要根據(jù)負(fù)載情況,對變頻器參數(shù)進(jìn)行合理設(shè)置,使其達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài)。加速時(shí)間與加速速率、最大頻率之間的關(guān)系見圖3與式(1)。

圖3 加速時(shí)間與最大頻率、加速速率關(guān)系

另外,可能出現(xiàn)的相關(guān)電氣問題還有:

(1)變頻器型號(hào)選擇錯(cuò)誤。選粉機(jī)與風(fēng)機(jī)不同,屬于高速重載設(shè)備,因此變頻器應(yīng)為高速重載類型,如ABB的ACS550、ACS800,不能選用輕載類型,如ACS510。若選用了輕載類型變頻器,其電流表現(xiàn)會(huì)很高,帶料后易跳停。

(2)變頻器型號(hào)應(yīng)比電機(jī)型號(hào)大一檔規(guī)格,若變頻器型號(hào)過小或與電機(jī)相當(dāng),電流會(huì)大幅波動(dòng)或直接燒壞變頻器。

(3)信號(hào)干擾會(huì)對變頻器等電氣設(shè)備造成影響,因此在電氣布線時(shí)應(yīng)做好防干擾措施,設(shè)備運(yùn)行期間避免對講機(jī)等通信設(shè)備在變頻柜旁近距離使用,以免電流突然波動(dòng)、跳停。

(4)接地方式等也會(huì)對電流造成影響。

(5)現(xiàn)場設(shè)備量程與中控界面量程不一致,出現(xiàn)假電流現(xiàn)象,這時(shí)電流偏高或偏低,但很平穩(wěn)。

3 電流異常的工藝問題

從工藝流程角度上分析,造成選粉機(jī)電流異常的可能影響因素包括:

(1)當(dāng)煤粉水分過高時(shí),容易造成選粉機(jī)后螺運(yùn)機(jī)或選粉機(jī)出料溜子堵料。通常情況下煤粉休止角很小,但當(dāng)水分>6%時(shí),會(huì)發(fā)生急劇變化,易造成堵料。表現(xiàn)形式為,選粉機(jī)電流出現(xiàn)快速上升,如圖4所示,此時(shí)應(yīng)緊急停機(jī),防止可能發(fā)生的設(shè)備損壞。

(2)當(dāng)系統(tǒng)拉風(fēng)過大時(shí),會(huì)導(dǎo)致物料磨內(nèi)粉磨時(shí)間過短,循環(huán)負(fù)荷變大。表現(xiàn)形式為:選粉機(jī)電流出現(xiàn)長時(shí)間的逐步波動(dòng)上漲。

圖4 堵料導(dǎo)致電流異常(紅色曲線為電流)

(3)當(dāng)選粉機(jī)后管路或袋收塵器存在嚴(yán)重漏風(fēng)時(shí),會(huì)導(dǎo)致選粉機(jī)處風(fēng)量下降,物料內(nèi)部循環(huán)和料氣比增加。表現(xiàn)形式為:選粉機(jī)電流逐步波動(dòng)上升。

(4)當(dāng)袋收塵器出現(xiàn)糊料、堆料時(shí),會(huì)導(dǎo)致選粉機(jī)內(nèi)部料氣比增加。表現(xiàn)形式為:選粉機(jī)電流在短時(shí)間內(nèi)波動(dòng)上漲,風(fēng)機(jī)前壓頭逐步升高。

(5)在初次試機(jī)、無烘干熱風(fēng)時(shí),空氣粘度偏大,會(huì)導(dǎo)致電流異常、產(chǎn)量偏低。表現(xiàn)形式為:選粉機(jī)電流偏高,但較穩(wěn)定。

4 電流異常的制造、安裝問題

選粉機(jī)電流異常,設(shè)備制造、安裝方面可能存在的影響因素包括:

(1)動(dòng)平衡精度差。通常選粉機(jī)動(dòng)平衡精度要求為G6.3,但有的設(shè)備在制造廠僅進(jìn)行靜平衡或動(dòng)平衡精度過低,此時(shí)選粉機(jī)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)徑向不平衡力增加,擺動(dòng)過大。表現(xiàn)形式為:電流持續(xù)偏高波動(dòng),并伴隨設(shè)備振動(dòng)。

(2)選粉機(jī)聯(lián)軸器安裝不正。運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)異響擺動(dòng),嚴(yán)重時(shí)聯(lián)軸器柱銷頻繁斷裂。表現(xiàn)形式為:電流小幅波動(dòng),視不正狀況,出現(xiàn)不同程度電流升高。

(3)選粉機(jī)迷宮密封安裝不正。運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)周期性刮擦、金屬異響。表現(xiàn)形式為:電流存在小幅波動(dòng),根據(jù)刮擦狀況,表現(xiàn)出不同程度電流升高。

(4)籠形轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向錯(cuò)誤。表現(xiàn)形式為:電流一直偏高,但較為穩(wěn)定。

(5)導(dǎo)流葉片安裝傾角過大。表現(xiàn)形式為:電流一直偏高,但較為穩(wěn)定。

(6)選粉機(jī)回轉(zhuǎn)部分拉桿松動(dòng)。因?yàn)槔瓧U松動(dòng)是一個(gè)漸進(jìn)過程,因此表現(xiàn)形式為:在幾小時(shí)或幾天內(nèi)電流逐步波動(dòng)升高,同時(shí)振幅也逐步波動(dòng)升高,如圖5所示。

圖5 拉桿松動(dòng)導(dǎo)致電流逐步升高

(7)反擊錐與內(nèi)錐體之間間隙過大,會(huì)導(dǎo)致選粉機(jī)內(nèi)循環(huán)負(fù)荷累積增加。電流表現(xiàn)形式為:當(dāng)內(nèi)循環(huán)負(fù)荷累積到一定程度時(shí),電流階梯性跳躍,然后平穩(wěn)運(yùn)行,如此循環(huán)直到超額定電流跳停。

5 電流異常的設(shè)計(jì)問題

煤磨類風(fēng)掃式選粉機(jī)是很成熟的設(shè)備,通常設(shè)計(jì)上不會(huì)有問題,但根據(jù)筆者觀察,在細(xì)度要求較高時(shí),還是會(huì)有考慮不周之處:

(1)增加選粉機(jī)線速度后,電機(jī)功率選擇不當(dāng)。因?yàn)檫x粉機(jī)功率與線速度平方成正比,線速度增加會(huì)導(dǎo)致電機(jī)功率快速增加,在成品細(xì)度要求較高時(shí),需仔細(xì)進(jìn)行電機(jī)功率計(jì)算和選取,反之易出現(xiàn)功率配置過低,電流升高的情況。

(2)選粉機(jī)正常使用的合理線速度應(yīng)為其設(shè)計(jì)最大線速度的70%~80%,若設(shè)計(jì)者缺乏工藝知識(shí),使得正常使用的線速度僅為最大設(shè)計(jì)線速度的50%以下,會(huì)導(dǎo)致電機(jī)運(yùn)行功率不高,但電流偏高。其原因?yàn)椋鹤冾l器輸出電壓與頻率成正比,當(dāng)正常使用頻率(選粉機(jī)線速度)很低時(shí),電壓會(huì)很低,此時(shí)若功率一定,則電流會(huì)很高。表現(xiàn)形式為:選粉機(jī)盡管在很低頻率運(yùn)行,但電流卻很高甚至跳停,不能滿足工藝要求。

圖6 密封環(huán)槽間隙設(shè)計(jì)過小而磨損嚴(yán)重

圖7 錯(cuò)誤的密封設(shè)計(jì)

(3)有些設(shè)計(jì)為避免成品跑粗,將迷宮密封間隙設(shè)計(jì)過小或形式不合理(如圖6所示),過小的間隙很難找正,當(dāng)物料粘度過大時(shí),容易堵塞、磨損。如圖7所示,為加強(qiáng)密封效果,在轉(zhuǎn)子上多設(shè)計(jì)了一道反置密封環(huán),很容易導(dǎo)致物料在該密封環(huán)堆積而電流升高,表現(xiàn)形式為:電流很高,直接跳停,即使跳停后也難以人工盤動(dòng)轉(zhuǎn)子。

(4)設(shè)備共振包括設(shè)備與設(shè)備之間的共振及設(shè)備與土建結(jié)構(gòu)之間的共振,需要在土建和設(shè)備設(shè)計(jì)前期即進(jìn)行詳細(xì)計(jì)算,以避免因共振導(dǎo)致電流異常及設(shè)備損壞。表現(xiàn)形式為:在特定旋轉(zhuǎn)頻率下,伴隨電流偏高,設(shè)備會(huì)出現(xiàn)明顯的周期性晃動(dòng),甚至建筑樓層也隨之晃動(dòng)。

6 結(jié)語

在風(fēng)掃煤磨選粉機(jī)及類似下進(jìn)風(fēng)進(jìn)料選粉機(jī)的使用過程中,經(jīng)常會(huì)遇到因各種原因出現(xiàn)電流異常的現(xiàn)象,要處理好這些問題,需設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、電氣、生產(chǎn)人員通力合作,分析觀察,辨別出各種電流異常的表現(xiàn)特征并正確處理,以保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。

[1]王仲春.水泥工業(yè)粉磨工藝技術(shù)[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2000.■

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