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余熱電站機組振動異常的幾種原因分析

2018-06-09 07:50:22侯躍光
水泥技術(shù) 2018年3期
關(guān)鍵詞:發(fā)電機振動

侯躍光

1 概述

余熱電站新裝的整套汽輪發(fā)電機組在啟動試運行時,部分機組出現(xiàn)軸承振動值異常、超過規(guī)范要求的現(xiàn)象。這類形式的軸承振動通常發(fā)生在新裝機組的啟動、暖機和升速過程中。另一類軸承振動的形式是在機組投產(chǎn)運行一段時間后,軸承振動值出現(xiàn)異常。導(dǎo)致機組軸承振動值增大的形式不同,其檢查的范圍和重點也有所區(qū)別。

新裝機組出現(xiàn)軸承振動值大的異?,F(xiàn)象,應(yīng)根據(jù)機組的試運行參數(shù),例如汽缸的膨脹、軸瓦溫度等,與汽輪機廠的機組運行要求和說明進行比較,初步判斷振動異常的范圍。根據(jù)異常的運行參數(shù),停機檢查軸瓦間隙、緊力和軸瓦接觸情況、聯(lián)軸器中心等,對結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)不符合規(guī)范要求的部件進行處理。

機組在投產(chǎn)運行一段時間后,出現(xiàn)軸承振動值增大的異?,F(xiàn)象,應(yīng)根據(jù)軸承振動變化前后的運行參數(shù)記錄進行比較,做出初步判斷,在停機時檢查設(shè)備結(jié)構(gòu),與原始安裝值比較變化。還應(yīng)檢查主蒸汽管道、循環(huán)水管道的變化等。

2 軸承振動值大的幾種形式

2.1 新裝機組的個別軸承的振動值偏大

(1)某臺6MW機組暖機時,其2號和3號軸承水平方向的振動值偏大。至額定轉(zhuǎn)速后,其3號軸承水平振動值增大至接近110μm,規(guī)范要求應(yīng)≯30μm。

(2)某臺9MW機組在暖機時,其2號和3號軸承振動值偏大。隨著機組升速,振動值緩慢增大。達額定轉(zhuǎn)速后,已超過規(guī)范允許的振動標(biāo)準(zhǔn)值。

上述兩臺機組的特點是,隨轉(zhuǎn)速上升,振動值持續(xù)增大,超過規(guī)范要求。

(3)某臺16MW機組,在升速通過臨界轉(zhuǎn)速時,4號軸承振動值一直正常,但在~2 960r/min轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)時,4號軸承振動值突然增大,超過規(guī)范要求。

此機組的特點是,在某一特殊轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),個別軸承振動值突然迅速增大。

2.2 新裝機組試運行中,隨暖機時間的延長,軸承振動值全部增大

其特點是,在轉(zhuǎn)速不變的條件下,全部軸承振動值緩慢增大。例如,某臺15MW的機組低速暖機時,初始振動值正常,隨著暖機時間的延長,軸承振動值全部逐漸增大。尤其在中速暖機時,軸承振動值迅速增大。

2.3 隨著機組長期的運行,軸承振動值逐漸增大

其特點是,運行參數(shù)沒有明顯變化,所有軸承振動值緩慢增大。這類振動形式多數(shù)發(fā)生在投產(chǎn)運行幾個月后。例如,某臺4.5MW機組投產(chǎn)6個月后,各軸承振動值緩慢增大,至投產(chǎn)約20個月,停機檢修時,3號瓦振動值已達到~60μm,其余各軸承振動值也有不同程度增大。

3 振動值大的原因分析及處理

3.1 個別軸承的振動值偏大的原因及處理

(1)上述2.1(1)節(jié)中6MW機組的問題

在啟動過程中,2號和3號軸承水平方向的振動值一直偏大。分析其結(jié)構(gòu)特點,2號軸承和3號軸承布置在中間軸承座上,為獨立的落地式滑動支座,沒有和汽缸聯(lián)接的貓爪結(jié)構(gòu),這與前汽缸貓爪推動前軸承箱結(jié)構(gòu)不同。分析認為,此處軸承座獨立,且運行溫度低,不應(yīng)考慮位移,所以中間軸承座的滑動設(shè)計是不合理的。由于滑動支座解除了軸向限位,水平方向的束縛得到部分釋放,造成振動值增大。

處理方式:擰緊中間軸承座的4件聯(lián)系螺栓,改為固定連接軸承座,取消軸承座沿軸向滑動的設(shè)計方式,處理后機組振動值偏大的問題得到解決。

(2)上述2.1(2)節(jié)中9MW機組的問題

2號和3號軸承的振動值較大,停機檢查發(fā)現(xiàn),聯(lián)軸器中心變化較大。重新找正中心后,機組在一周時間內(nèi)進行了兩次啟動。同其他兩個方向相比,2號和3號軸承的水平振動值最大。額定轉(zhuǎn)速時,測振儀的結(jié)果記錄見表1。

表1 2號和3號軸承的水平振動振動值(1X頻)

根據(jù)振動測試標(biāo)準(zhǔn)ISO 10816,新裝機組振動值應(yīng)≤3.5mm/s,顯然,上述軸承振動值已超過規(guī)范要求。

從表1可以看到兩個振動特征:

第一,2號和3號軸承的振動相位角基本一致。第二,機組的兩次啟動,振動值相比較,在汽-發(fā)聯(lián)軸器未做任何中心調(diào)整的情況下,其2號和3號軸承的振動相位角均同時變化,且相位角基本相同,均為180°左右。

依據(jù)振動特征分析:

由第一個特征,2號和3號軸承的振動相位角同向。這個不平衡離心力同時影響了兩軸承,應(yīng)在兩軸承之間。

由第二個特征,2號和3號軸承的振動相位角同時出現(xiàn)相位角改變值180°的一致變化,即這個不平衡離心力方向也是變化的。只有轉(zhuǎn)子上的某一部件出現(xiàn)對稱角度即180°位置的變化,才能改變振動的相位角。

分析認為,聯(lián)軸器出現(xiàn)的傾斜和松動現(xiàn)象,會同時滿足上述兩個特征出現(xiàn)的條件。

重新測量發(fā)電機聯(lián)軸器端面瓢偏和圓周晃度,檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)端面瓢偏和圓周晃度出現(xiàn)與安裝值不符的現(xiàn)象。安裝時發(fā)電機聯(lián)軸器的端面瓢偏值為0.02mm,圓周晃度值為0.01mm;而經(jīng)兩次啟動試運行后,復(fù)查發(fā)電機聯(lián)軸器的端面瓢偏值改變?yōu)?.08mm,圓周晃度值改變?yōu)?.10mm。

上述數(shù)據(jù)變化說明,發(fā)電機聯(lián)軸器出現(xiàn)了傾斜和松動現(xiàn)象,即發(fā)電機聯(lián)軸器缺陷是造成振動增大的原因。分析如下:

發(fā)電機轉(zhuǎn)子與聯(lián)軸器為1:10錐度的套裝配合,緊力為0.09~0.14mm,即在發(fā)電機轉(zhuǎn)子軸端圓的錐面加熱套裝聯(lián)軸器,在聯(lián)軸器孔的錐度和轉(zhuǎn)子相應(yīng)配合處,如果軸的錐度有偏差,則會在圓錐接觸面上出現(xiàn)線接觸,聯(lián)軸器必然會出現(xiàn)傾斜現(xiàn)象,而傾斜使得不平衡量增加。線接觸面很小,運行時必然造成聯(lián)軸器松動,即傾斜角度是變化的。

如果聯(lián)軸器套裝是傾斜的,為何在機組安裝時,測量的發(fā)電機聯(lián)軸器的端面瓢偏和圓周晃度值,又是如此優(yōu)良呢?

分析認為,轉(zhuǎn)子出廠前,聯(lián)軸器套裝傾斜后,在測量基準(zhǔn)面上,被人為加工車削處理。經(jīng)測量聯(lián)軸器的軸向厚度,在對稱180°的平面上,厚度偏差為0.35mm,即可以證明。否則,厚度偏差如此大的聯(lián)軸器,其端面瓢偏和圓周晃度如此良好是不可能的。

處理方式:

a抽出發(fā)電機轉(zhuǎn)子,松開軸端的鎖緊螺母,退出發(fā)電機聯(lián)軸器。

b涂色檢查聯(lián)軸器接觸,刮研錐度配合的圓孔結(jié)合面,使聯(lián)軸器孔和轉(zhuǎn)子軸的接觸面逐漸增加。

c接觸面達到要求后,將轉(zhuǎn)子做好軸向限位塊和標(biāo)記,吊起聯(lián)軸器加熱,重新套裝聯(lián)軸器。

d此時的測量端面瓢偏為斜面。對偏差進行刮研處理,消除聯(lián)軸器的厚度偏差。

e機組再次啟動時,重新進行動平衡調(diào)整。動平衡試驗調(diào)整后,機組2號和3號軸承振動值偏大現(xiàn)象消除。

(3)某一轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)個別軸承振動值突然增大的問題

上述2.1(3)節(jié)中的16MW機組,在~2 960r/min轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)時,4號軸承振動值突然增大。由測振儀監(jiān)測分析,其16MW機組振動增大的主要頻率為2X頻。結(jié)合發(fā)電機臨界轉(zhuǎn)速~1480r/min,可以看到兩個主要特征:

第一個特征是,發(fā)生振動值增大恰好在發(fā)電機兩倍臨界轉(zhuǎn)速的范圍。第二個特征是,其振動增大的主頻率為2X頻。

根據(jù)油膜振蕩的理論,其主要特點,一是可產(chǎn)生與轉(zhuǎn)軸達到臨界轉(zhuǎn)速時同等的振幅或更加激烈;二是發(fā)生于轉(zhuǎn)軸兩倍臨界轉(zhuǎn)速以上,其甩動方向與轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)方向一致。

根據(jù)測振儀的分析,4號軸承出現(xiàn)的振動特點,同時滿足上述兩個特征。分析認為,這是油膜振蕩引起的典型振動案例。與機組的其他軸承不同的是,4號軸承為圓筒形軸承。這種結(jié)構(gòu)的軸承穩(wěn)定性較差,逐漸被橢圓形軸承所取代。同時,圓筒形軸承需在現(xiàn)場進行刮研,即軸瓦接觸角通過現(xiàn)場處理確定。

分析認為,減小軸瓦的接觸角,即增大軸瓦的比壓,是消除油膜振蕩的最有效方式。

處理方式:重新刮研軸瓦,適當(dāng)減小軸瓦接觸角,經(jīng)處理后的接觸角度約為60°,處理后,機組4號軸承油膜振蕩問題得到解決。

3.2 隨暖機時間的延長,軸承振動值全部增大的原因及處理

上述2.2節(jié)中的15MW機組,低速暖機時,即出現(xiàn)各軸承振動值隨著暖機時間的延長而全部增大現(xiàn)象。中速暖機時,軸承振動值迅速增大。

后汽缸的結(jié)構(gòu)是,左右兩側(cè)的托架支撐汽缸,與導(dǎo)板的滑動接觸面保證熱膨脹的位移。后汽缸導(dǎo)板上,汽缸沿橫銷基準(zhǔn)線分別向前后膨脹。

經(jīng)檢查,在后汽缸排汽法蘭與混凝土基礎(chǔ)孔洞垂直面的空間,被二次澆灌的水泥砂漿封閉,固定了后汽缸。這說明汽缸的膨脹嚴重受阻,是軸承振動值全部增大的原因。

處理方式:停機后鑿開填充在排汽法蘭與混凝土基礎(chǔ)孔洞垂直面的灌漿水泥,并預(yù)留10mm以上的間隙。經(jīng)處理,機組軸承振動值全部增大的問題得到解決。

3.3 隨著機組的長期運行,軸承振動值逐漸增大的原因及處理

上述2.3節(jié)中的4.5MW機組,在投產(chǎn)6個月后,各軸承振動值緩慢增大。機組投產(chǎn)約一年時,循環(huán)水管道曾出現(xiàn)沉降現(xiàn)象,割開連接凝汽器的垂直循環(huán)水管道后,管道下沉高度約為150mm。至投產(chǎn)約20個月停機檢修時各軸承振動值達到最大。

用塞尺檢查,后汽缸右側(cè)托架與后導(dǎo)板結(jié)合面之間出現(xiàn)了局部間隙。其局部間隙達到0.35mm,停機后檢查達到0.70mm,不接觸面積>50%。

前汽缸一側(cè)貓爪橫銷的墊片緩慢向外退出。說明此處的貓爪橫銷與墊片出現(xiàn)間隙。

循環(huán)水管道布置在機組左側(cè),凝汽器左端受到管道下沉的拉力,左側(cè)彈簧被外力壓縮,高度減小,在后汽缸的右側(cè),在外力的作用下產(chǎn)生位移和變形,托架與導(dǎo)板結(jié)合面即產(chǎn)生間隙,形成不穩(wěn)定結(jié)構(gòu),循環(huán)水管道的繼續(xù)下沉導(dǎo)致振動值增大。

處理方式:

a揭缸,割開連接后汽缸與凝汽器連接排汽短節(jié)。

b調(diào)整凝汽器彈簧,使各支撐彈簧的高度一致,凝汽器受力均勻。

c以導(dǎo)板為基準(zhǔn)面,刮研后汽缸托架,消除后汽缸托架與導(dǎo)板的間隙。應(yīng)注意,保證前軸承座與前臺板滑動面不出現(xiàn)間隙;同時,汽缸橫向水平不出現(xiàn)較大偏差。

d后汽缸托架與導(dǎo)板間隙消除后,調(diào)整汽封洼窩中心符合規(guī)范要求。

e上述調(diào)整完成后,連接后汽缸,機組回裝。

處理后,軸承振動值逐漸增大的問題得到解決。

4 幾點體會

4.1 個別軸承的振動值偏大問題

主要檢查如下:

(1)個別軸承缺陷或接觸面設(shè)計不合理。軸瓦頂部間隙過大,球面和軸承蓋緊力過大,軸瓦墊塊接觸不良,都會使振動值增大;軸承座臺板接觸面設(shè)計不合理,例如上述的中間軸承座設(shè)計問題。

(2)轉(zhuǎn)子部件缺陷。例如,上述聯(lián)軸器廠內(nèi)組裝時,軸孔配合問題導(dǎo)致的端面瓢偏。

(3)汽缸內(nèi)通流部分的局部摩擦。多數(shù)內(nèi)部局部摩擦的部位在隔板汽封位置。這種局部摩擦,一般會使3號軸承的振動值增加,振動方式多數(shù)為周期性波動變化。

(4)油膜振蕩。根據(jù)測振儀分析振動頻率,比較容易判斷,不再贅述。

4.2 隨暖機時間延長,軸承振動值全部增大問題

主要檢查機組膨脹的影響因素:

(1)檢查后汽缸與混凝土基礎(chǔ)的空間,前軸承座絕對膨脹是否正常。由機組試運行實踐證明,即使汽缸與基礎(chǔ)有很少的接觸,也會影響機組的振動。例如,僅是在排汽缸與基礎(chǔ)垂直面之間落入一塊楔形鋼板,即同樣出現(xiàn)上述問題。

(2)汽缸和前軸承座連接的管道。應(yīng)注意主蒸汽管道和補汽管道與滑動支架之間的滑動面,不允許點焊固定。

(3)前軸承座連接的油管道。應(yīng)在管道設(shè)計布置時考慮設(shè)置能夠吸收熱膨脹余量彎管段。對潤滑油回油管道,也可設(shè)置波形補償器。應(yīng)檢查前軸承座的絕對膨脹值。機組第一次啟動試運行時,應(yīng)在前軸承座處架設(shè)百分表,監(jiān)測和記錄各轉(zhuǎn)速階段的膨脹值,便于對故障進行分析。

4.3 隨著機組長期的運行,軸承振動值逐漸增大問題

主要檢查循環(huán)水管道基礎(chǔ)緩慢沉降的影響:

對連續(xù)運行時間短,循環(huán)水管道基礎(chǔ)未完成緩慢下沉趨勢的機組,當(dāng)振動值超過規(guī)范不大時,應(yīng)密切注意監(jiān)測振動值的變化趨勢,只要不出現(xiàn)故障停機的狀況,即可維持運行,待停機檢修時處理。當(dāng)機組連續(xù)運行時間較長,其振動值的增加已基本穩(wěn)定,再進行消除應(yīng)力的處理。

為避免出現(xiàn)這類問題,安裝時應(yīng)注意地下管道的布置,一定要有防止管道沉降的措施。管道敷設(shè)前,應(yīng)用三合土夯實管溝地面,如遇較差的濕陷性土質(zhì),管道必須采取設(shè)支座等方式,如此即可得到較好的效果。

[1]寇勝利.汽輪發(fā)電機組的振動及現(xiàn)場平衡[M].北京:中國電力出版社,2007.

[2]DL5011-92,電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范《汽輪機機組篇》[S].

[3]ISO10816,國際振動測試標(biāo)準(zhǔn)[S].■

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