朱國強
(東莞虎門電廠,廣東東莞 523899)
某電廠1臺美國通用(GE)公司PG9171E型燃氣輪機,2017年某月,機組在運行中值班人員巡查發現,主液壓油泵有異響,透平間進口導葉部位與缸面有摩擦的聲音,當時燃機預選負荷95MW,進口可轉導葉開度為83°,進氣溫度為30℃。停機后揭缸檢查發現,IGV導葉下半缸的12#葉根部分斷裂,并與缸體有磨擦的痕跡;16#葉片葉冠處脫落(圖1)。

圖1 16#葉片葉冠處脫落
PG9171E型燃機機組上裝有壓氣機進口可轉導葉,主要作用:①在燃氣輪機啟動、停機過程中或者機組在低周波運行時,起到防止壓氣機發生喘振的作用;②當燃氣輪機用于聯合循環,帶部分負荷時,通過調節可轉導葉的開度,維持較高的透平排氣溫度,以提高聯合循環裝置的總體熱效率。
進口可轉導葉(IGV)工作原理:當控制系統向機組發出IGV動作的指令時,液壓油通過伺服閥90TV、液壓排放閥VH3,定位傳感器96TV-1,96TV-2以及油動機ACV1來操作,使可調的進口導葉動作和定位;IGV工作過程是通過液壓缸的活塞上下運動來操作連接桿,連接桿拉動齒條,帶動銅制的導葉傳動齒輪來進行開啟和關閉IGV導葉,導葉關閉時,液壓缸上端泄油,油缸活塞往上關,關到34°時,活塞停止運動;導葉開啟時,液壓缸上端充油,油缸活塞往下開,開到86°時,活塞停止運動。
早期GE公司IGV導葉的材料為美國馬氏體型不銹鋼AISI-403,含鉻(Cr)量 11%~13%,由于 Cr含量不高,因此AISI-403抗電化學腐蝕能力不高;再加上電廠處于南方沿海地方,空氣比較潮濕,且含鹽量高,空氣腐蝕性強;IGV導葉通過的進氣量大,對葉片的作用力較大,葉片容易腐蝕,產生裂紋斷裂。
電廠低氮DLN1.0改造后,為了機組安全可靠運行及提高熱效率,進口可轉導葉IGV選擇自動控制;由于熱電聯產,機組晝夜不停機,帶預選負荷100MW左右,再加上電網的調頻作用,導致IGV開合動作頻繁,個別葉片的葉根部位與缸體無間隙摩擦,產生疲勞裂紋斷裂。
由于12#,16#葉片處于下半缸的底部,葉根/葉冠的間隙部位容易受空氣中的污染物如灰塵、鹽份等,還有油泥填塞,造成轉動部分卡澀。比如葉根斷裂的12#葉片,由于葉根部分卡澀,再加上彈簧墊片失效,葉根與缸體的間隙為零,在傳動齒條的作用下,葉身與葉根部位的摩擦力呈相反的作用力,致使葉根斷裂;16#葉片葉冠卡澀致使葉冠脫落。
由于該電廠是熱電聯產機組,發電與供熱任務繁重,機組只能進行IGV故障搶修以更換已斷裂的葉片。由于2片斷裂的葉片都在下半缸,經過對圖紙的理解和對比,決定吊拆進氣道的上半缸,取出下半缸的安裝環,并從水平面開始逐段拆卸IGV葉片,直至拆完安裝環,取出下半缸的全部葉片;更換有磨損的石墨襯套,彈簧墊片,更換2片全新的IGV導葉葉片,然后進行回裝。
IGV導葉葉片回裝步驟:首先復裝IGV導葉安裝環,然后在內外環上裝襯套;把導葉頂到全開位置并定位,一定要定位牢固,否則容易導致導桿松開,造成人員受傷和設備損壞;把葉片裝到內圈上,并用專用工具把葉片全部調到90°位置,再裝上其他附件,如齒輪條、彈簧墊片等;齒輪安裝固定好,在齒輪上打定位銷孔(GE規范要求,定位銷孔只能打2次,2次后必須更換齒輪);要保證導葉葉片在90°位置上(新葉片手柄打孔位置隨便,用過一次的葉片要確保手柄打孔位置與原先位置錯開90°),然后打入定位銷,檢查測量葉頂、葉根與缸體之間的間隙,并記錄數據,確保間隙在GE公司規定的標準值范圍之內,再恢復其他附件;最后根據導葉的機械角度調整熱工反饋,使機械角度與熱工反饋角度保持一致。
IGV導葉葉片復裝后,現場檢測IGV處于全開位置時葉根與缸體的間隙X1和葉頂與缸體的間隙X2的數據見表1。其中,X1標準值為(0.64~1.09)mm,X2標準值為(0.64~1.24)mm。所有IGV間隙均符合GE公司的標準值。
(1)定期進行IGV導葉的葉根/葉冠間隙檢查、除塵(使用松動劑清洗)加油潤滑。
(2)定期手動開啟IGV試驗,檢查導葉開啟時有無異響,葉片有無摩擦。
(3)小修中修時對IGV傳動齒條和齒輪進行潤滑檢查,油動機解體檢查。
(4)大修時對IGV葉片進行無損檢查,發現葉片有裂紋及時更換。
(5)定期更換IGV液壓油濾芯。

表1 IGV間隙的測量數據
現由于大多數的電廠都進行熱電聯產,平時停機檢查機組設備的時間較少,開機運行時巡查設備就顯得尤其重要。這次IGV導葉葉片斷裂發現及時,葉片還未脫落形成碎片,否則碎片一旦進入壓氣機、透平氣缸,致使壓氣機葉片、透平動葉造成“剃光頭”的重大事故。平時要加強對IGV導葉系統的維護,一旦有異常情況要及時檢查,避免因小事件釀成大事故,保證機組設備安全可靠運行。