朱邦產
(福建三鋼勞動服公司,福建三明 365000)
某鋼渣微粉廠螺旋配料秤機械部分由1個80t的料罐和2臺螺旋秤體組成,電氣控制部分由1臺變頻器、2臺2.2kW交流電機、1個測速傳感器、1個吊鉤重量傳感器和1臺給料機控制器組成見圖1。
改造前的電氣控制設計,1#螺旋秤電機端部風罩安裝1只測速接近開關(速度傳感器安裝在電機風罩上 型號GTS-211B-16)測速,出料口安裝吊鉤重量傳感器(YZC-500NG)、變頻器(GD200-2R2G-4,2.2kW)、給料機控制器(YN3000A2)組成給料定量控制。2#螺旋秤體由接觸器直接控制,50Hz全速運轉傳送出料。試生產期間出現微粉產品質量不合格現象。經檢驗分析確定是配料誤差大、不穩定引起的質量問題。正常配料設定值為1.9t/h,檢測反饋實際值1.19t/h,允許誤差<5%,偏差超出給定值范圍37.4%。按一定的時間把2#螺旋秤體出口配料裝袋過磅,同樣證實誤差超出正常值37.4%。同時給料機控制器后臺記錄顯示出配料波動大,配料誤差不穩定(圖2)。

圖1 改造前螺旋配料秤結構組成

圖2 給料控制器記錄
(1)進料問題。由于配料是從80t配料罐自由垂直落入1#螺旋配料秤體入口,有時物料塌落造成進料口堵塞下料不暢,此時給料機控制器檢測到物料重量低于給定值,給料機控制器發出加速信號,電機加速運轉;下料均衡時,給料機控制器檢測到物料重量等于給定值,給料控制儀表發出減速信號,電機減速運行。這樣來回頻繁加減速,是引起物料給定誤差的一個原因。
(2)傳感器裝設問題。1#絞龍有1只傳感器懸吊在出口,進料端由機械可轉動機構固定,裝設1只重量傳感器不能完全、準確地檢測出實際重量,從圖2可以看出,正常配料設定值為1.9 t/h,檢測反饋實際值1.19t/h,傳感器沒有完全檢測到實際料重,是產生誤差的另一個原因。
(3)給料機控制器設置問題。給料機控制器的PID(ProportionIntegrationDifferentiation,比例積分微分)設置存在問題,沒有考慮到物料沖擊引起不穩定,給料控制儀表微積分參數設置過小,反應過快、時間過短,也是產生誤差的原因。
(1)把測速傳感器改裝在2#螺旋秤體電機端部風罩上。
(2)把吊鉤重量傳感器改裝在2#螺旋秤體上并且增加2只吊鉤傳感器。3只吊鉤傳感器把2#螺旋秤體懸空吊起(圖3),2#秤體完全由吊鉤傳感器支撐,解決了單支吊鉤傳感器的缺點;由于2#螺旋秤沒有受到添加物料的沖擊運行穩定,吊鉤秤重量傳感器測量信號也穩定。因此采集2#螺旋秤的測速信號,吊鉤重量傳感器信號,輸入到給料機控制器的信號穩定、真實,再由給料機控制器控制1#螺旋體電機變頻器控制電機轉速,實現穩定、真實的給料量控制。

圖3 改造后螺旋配料秤結構組成
(3)給料機控制器重新設置,考慮到開機后添加物料通過1#螺旋體后進入2#螺旋體有一個時間差和物料塌落造成螺旋體受到堵塞,因此重新設置給料機控制器部分參數,在儀表控制部分,把快速控制改為中速控制、把PID設置的時間從1s改為4s。
(4)電氣連接。3只吊鉤重量傳感器輸出線并聯(給料機控制器允許8只重量傳感器信號并聯接入)接到屏蔽雙絞線上,再接到給料機控制器的重量傳感器信號輸入端;測速傳感器接到屏蔽雙絞線上,再接到給料機控制器的測速傳感器信號輸入端。其他接線不變動。電氣接線見圖4。
螺旋配料裝置改造后,經過一年多的生產實踐,微粉經檢驗部門檢測合格率100%,圖5顯示設備運行過程中配料比較穩定、沒有大的波動,添加物料誤差穩定在4.74%,符合微粉配料的質量誤差<5%的要求。

圖4 改造后電氣接線框圖

圖5 改造后給料控制器記錄