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LF精煉渣脫硫能力的優化研究

2018-06-11 10:07:13邊英華
絲路視野 2018年32期
關鍵詞:優化

邊英華

【摘要】隨著世界經濟趨于信息化的快速發展,現代工農業和科學技術的發展對于鋼材的質量要求也越來越高。LF鋼包精煉可對鋼液實施升溫、造渣、脫氧、脫硫、去夾雜、合金化和吹氬攪拌等精煉操作,使鋼液成份和溫度均勻,純凈度提高,從而促進鋼水質量的提高和品種鋼的生產開發。本文主要就LF精煉渣脫硫能力優化方面的內容展開了論述,以供參閱。

【關鍵詞】LF精煉渣;脫硫能力;優化

一、影響LF脫硫效率因素分析

(一)轉爐終點渣料加入量對脫硫的影響

在轉爐終點加入渣料,對鋼包內原始渣起到了改質、預脫氧和渣洗脫硫的作用,調節了LF爐精煉進站前爐渣堿度,同時減少了精煉前期造渣料的加入量和造渣時間,提高了精煉脫硫率。如果轉爐終點渣料加入量較大,會導致爐渣不能充分融化或結殼,影響LF精煉脫硫效果,降低精煉脫硫率,經統計分析,轉爐終點加渣料量根據鋼種和終點硫含量不同,轉爐終點加渣料量控制在300~600kg/爐較合適。

(二)熔渣堿度對脫硫的影響

隨著堿度的增大,渣中CaO增多,自由氧離子O2-增多,有利于脫硫反應的進行,提高脫硫率。但堿度過高會引起爐渣粘稠,從脫硫反應動力學角度來看,反而不利于脫硫反應的進行,脫硫率降低,鋼種不同(如含鋁鋼和不含鋁鋼),對精煉渣堿度控制要求不同。統計分析認為,LF精煉過程含鋁鋼堿度控制在5.0~8.0,不含鋁鋼控制在2.0~4.0,脫硫效果最佳。

(三)氬氣攪拌對脫硫的影響

從脫硫反應的動力學角度分析,鋼包精煉爐中增大氬氣攪拌強度,不僅提高了渣-鋼之間的接觸面積,而且加大了擴散傳質的推動力,增大氬氣攪拌強度,可加快脫硫反應速度,提高精煉過程脫硫率。但氬氣壓力過大,容易造成鋼液大面積裸露、鋼水的二次氧化和大幅度的鋼水溫降,使鋼中的夾雜物含量增加,影響冶金效果和鋼水質量,因此要根據具體的鋼包透氣性情況和鋼包凈空條件,選擇合理的吹氬制度。通過對LF精煉數據統計分析和經驗總結,結合鋼包的透氣性,氬氣量LF加熱過程設定在60~160NL/min,強攪拌過程設定在400~600NL/min,精煉結束后軟吹過程設定在30~60NL/min(透氣性差的鋼包除外)。

(四)脫氧劑對脫硫的影響

從熱力學角度考慮,脫硫反應是在還原性氣氛中進行的,渣中(FeO)和(MnO)的含量高,不利于脫硫反應的進行。因此,在精煉過程中,通過加入脫氧劑對爐渣氧化性進行調節,實現白渣精煉,促進精煉脫硫率。目前,精煉過程主要加入的脫氧劑為硅鐵粉、硅鈣粉和鋁粉,不同脫氧劑脫氧效果和加入量不同,導致精煉過程脫硫效果不同,隨著脫氧劑加入量的提高,爐渣氧化性降低,鋼水脫硫率逐漸提高,同時在相同脫硫率情況下,鋁粉加入量顯著低于硅鐵粉和硅鈣粉加入量。經統計分析LF爐精煉過程中,鋁粉加入量在40~80kg/爐,硅鐵粉或硅鈣粉加入量在100~140kg/爐,鋼中硫含量可降低到0.01%以下。

二、提高精煉脫硫效率的改進措施

(一)精煉過程溫度控制

LF提溫是在非氧化性氣氛下,利用電弧加熱來提高鋼水溫度,補償處理過程鋼水溫降及造渣、合金化的吸熱,便于形成有利于脫硫、脫氧、去除夾雜的鋼包渣,還可精確控制溫度,為連鑄機提供溫度合適的鋼水溫度。脫硫反應是一個吸熱反應,提高溫度有利于脫硫反應的進行,同時加熱使渣產生較高的溫度,較好地提供了脫硫反應的熱力學條件。但過分提高鋼水爐渣溫度,不利于鋼包包襯使用壽命的提高和電耗成本控制。根據實際情況對精煉過程溫度控制制定了規范:首先,為保證精煉前期化渣脫硫,適當提高鋼水到站溫度,從制度上規定鋼水進LF溫度控制在1560℃以上。其次,鋼水到站后迅速提溫操作,避免加渣料造成的鋼水和渣子溫降,保持精煉過程鋼水溫度在1580℃~1590℃之間。再次,過程采用頻繁短時間提溫,目的是保持鋼水爐渣溫度的穩定性,避免溫度大幅度波動,保證渣子有效活性,促進爐渣脫硫去夾雜。最后,出站前將鋼水溫度提高到規定到站溫度的10℃以上,軟吹氬5min,開出鋼水上鑄機。

(二)爐渣性能判斷及調整

由于爐渣成分化驗滯后和運行成本問題,實際生產中不能及時對爐渣進行理化性質檢測,而主要通過經驗來了解爐渣性質并采取措施予以調整,保證爐渣最佳脫硫狀態。正常情況下,LF渣子顏色隨著氧化性變化,爐渣堿度不同,其物理狀態也不同,因此可以利用對渣子狀態觀察來判斷其氧化性和堿度情況。為及時了解渣子特性,需要對渣子外觀物理特性有所了解,在實際生產中,使用燒氧管粘鋼包內渣子,觀察渣子顏色形狀來判斷渣子氧化性和堿度等化學性質,然后做相應調整,保證爐渣合適的理化性能。

(三)精煉過程還原氣氛控制

精煉還原氣氛主要受除塵抽氣量和底吹氬量影響,為保持爐蓋內還原性氣氛,對除塵閥門設計了微機調整控制。在實際生產中,根據電極環煙氣外溢情況及時調整閥門開度,保持爐蓋電極環上部煙氣能溢出又被收回狀態,以此保持爐內還原氣氛。

三、結語

總而言之,通過對LF精煉爐工藝的改進,為能夠有效提高LF精煉爐中脫硫的效率和精煉的效率。我們可以強化鋼水及爐渣的脫氧,提高光學堿度,優化爐渣成分,選擇合適的渣量能夠有效提高脫硫的效率,保證鋼材的質量,以更好地適應快速發展的信息時代。

參考文獻

[1]趙保國,毛福來,湯潛,王立軍.LF精煉造渣工藝研究[J].包鋼科技,2003(S1).

[2]萬江凱.龍鋼20鋼夾雜物分析及生產關鍵工藝優化[D].西安:西安建筑科技大學,2018.

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