陶 平
(中國港灣工程有限責任公司,北京 100027)
摩洛哥萊斯菲爾港熱電廠的一條煤料輸送皮帶機,其額定輸送量為4800t/h,帶寬1800mm,長度1117m,于2014年3月投入使用。運行約一年后,其出現電動機噪音過大及振動異常問題。該皮帶機驅動裝置由電動機、齒輪減速器、液力偶合器和滾筒組成,由兩臺630kW的西門子電動機驅動,其型號為1P 1LA4402-4AN70-Z,電壓6.6kV,轉速為1490r/min。驅動架平臺由30mm鋼板,350mm×20mm方管和筋板焊接而成,支腿與基礎鉸接,鉸支座內為φ160mm×30mm聚氨酯減震軸套,整個驅動裝置的結構如圖1所示。

圖1 皮帶機驅動裝置結構
采用斯凱孚SKF的CMXA70便攜式數據采集與FFT頻譜分析儀,對該皮帶機的電動機和減速機的振動現場檢測,并進行數據采集和分析。采用雷泰RAYTEK MT4手持式紅外測溫儀對電動機和減速機在不同工況下的溫度進行監測。
驅動裝置各振動測量分布點位置如圖2所示,所測得的電動機及減速器的振動頻譜圖如圖3所示。

圖2 驅動裝置各振動測量分布點位置
對電動機和減速機在皮帶機不同工況下運行的溫度變化進行測量,監控的溫度變化都在設備正常運行范圍內,基本可以排除設備故障原因,但還需停機進一步的檢查。對于大型機組,當其額定功率>300kW,軸高>315mm時,根據《機械振動標準》(ISO_10816-3-2009),其振動檢測標準如表1所示。

表1 大型機組振動檢測標準(功率>300kW,軸高>315mm)

圖3 電動機及減速器的振動頻譜圖
A區:新調試設備的振動通常在該區域。
B區:在此區域內有振動的機器通常被認為可以長期使用,沒有任何限制。
C區:振動落在該區域內的機器通常被認為是長期連續使用的。通常,機器可以在這些條件下運行一段有限的時間,直到有機會根據需要采取糾正措施。
D區:振動值在這個區域通常被認為足以損壞機器。
從圖3所示的振動頻譜中可以看出,電動機垂直向振動頻譜中存在高頻區,而電機故障引起的原因有:電機軸承圈松動,軸承間隙過大,軸承損壞;電機內部軸承軸向定位不準,引起偏心,電機轉子不平衡,輸入電流偏差等。停機電機對電機進行檢查,未發現電動機有異常。
對液力偶合器進行核查,結構無損傷,液壓油正常,而其動不平衡也是引起振動的原因。筆者聯系廠家,并查實偶合器出廠時做的動平衡試驗報告,耦合器合格,排除液力耦合器本身問題。
對齒輪減速器進行檢查,因為齒輪箱中的軸、齒輪和軸承在工作時會產生振動,如果產生故障會引起振動超標。其故障主要發生在齒輪、傳動軸和軸承中,一般常見的典型故障形式有:斷齒、齒形誤差、齒輪磨損、軸彎曲、軸不平衡、軸不對中和軸承疲勞剝落。筆者聯系廠家核實出廠試驗報告,并打開齒輪箱外殼,對內部進行檢查,未發現異常;放出液壓油,也未發現鐵屑,由此排除減速器本身故障。
驅動裝置在現場安裝時,裝配存在誤差而不同心,這也是造成振動超標的主要原因,其中包括滾筒軸與減速器、減速器與液力偶合器、液力偶合器與電動機。采用普盧福的型號ROTALIGN ULTRA的激光對中儀對同軸度進行了檢測,發現偶合器與電動機軸的同軸度0.43mm,超出規定的0~0.15mm的允許范圍,隨后對其同軸度進行了仔細校正,控制在小于0.04mm的范圍內。校正后開機啟動,再對振動進行測量,發現電動機及減速器的振動并未降低。
對驅動架平臺結構進行觀察測量,發現驅動架平臺的沿皮帶機方向呈圓弧線彎曲變形。對驅動架平臺結構進行受力驗算,發現其剛度不夠,造成平臺整體振動,直接影響平臺上設備的同軸度,從而引起電動機和減速器振動加劇。
對支腿進行振動測量,發現鉸軸上支腿振動與電動機接近,下支腿無明顯振動。用千斤頂固定驅動架平臺,拆開支腿,發現MC尼龍套磨損嚴重,間隙超過10mm,造成整個驅動架平臺上下抖動,加劇了振動狀態。對支腿內MC尼龍進行更換,檢測振動降到13mm/s,還是超出標準值。
最終解決方案如圖4所示。一是對鋼結構驅動架平臺進行重新設計加固。對驅動架平臺結構進行重新設計和受力計算,在兩側的各筋板之間加橫隔板并進行焊接,整個驅動架平臺形成一個箱式結構,剛度更強,受力驗算合格。二是更換支腿形式,將MC尼龍減震套的鉸接支腿更換為橡膠支座形式。三是在驅動架平臺焊接加固完成,在橡膠墊支座安裝完成后,采用激光對中儀重新對同軸度進行校正。

圖4 解決方案
校正啟動后,該皮帶機驅動運行平穩,再次測量振動,電動機和減速器最大振幅降到0.46mm/s,符合規范要求。
該皮帶機驅動裝置振動超標的處理非常成功,但設備改造是一件極其煩瑣的工作,如果抓不住問題的關鍵,很容易走彎路,浪費了人力物力,最后問題得不到解決。對故障進行仔細全面的檢測和分析,并查閱相關技術資料,人們才能抽絲撥繭,找出癥結并制定方案。目前,該皮帶機已運行了兩年多,狀況良好,無振動異常,希望本文的“診治”成功實例能給遇到類似問題的工程師作為參考。
[1]劉運光.大型皮帶機電動機振動診斷與分析[J].水泥,2009,(2):36.
[2]吳衛國.4#燒結機皮帶電機振動超標原因分析及解決方案[J].酒鋼科技,2012,(1):50-53.