紀云龍,李 俊,胡 聰,高 敏
(安陽鋼鐵集團冷軋公司,河南安陽 455004)
安鋼1550 mm冷軋重卷機組生產線由國內自主設計與制造。生產過程中最高速度可達200 m/min,主要用于冷軋卷和鍍鋅卷的分切和重卷。安鋼重卷機組主要工藝流程見圖1,采用單開卷,經過焊機、切邊和涂油,按不同訂單要求進行重新卷曲,以滿足下游客戶的不同要求。

圖1 重卷機組工藝流程
重卷生產線自動化程度高,現場傳感器、執行器、操作箱分布散,分布面大,控制單元點多,如果采用Profibus-DP網絡,DP網絡鏈路非常長,網絡傳輸數據質量達不到現場要求。因此對現場檢測元件和操作箱的控制網絡采用了最新的Profinet網絡。而對現場絕對值編碼器,糾偏裝置和傳動單元等相對集中的設備還采用傳統的Profibus-DP網絡。因此安鋼冷軋重卷機組采用了雙網并行的運行方式,既節約了投資,又滿足現場數據傳輸要求,同時通過對新一代網絡技術的應用,為新項目的自動化控制儲備技術力量。
Profinet是西門子公司推出新一代工業現場總線,與上一代Profibus總線相比有本質區別。主要特點:①Profinet基于工業以太網協議開發而成的工業現場總線網絡。囊括了諸如實時以太網、運動控制、分布式自動化、故障安全以及網絡安全等當前自動化領域的熱點話題,并且,作為跨供應商的技術,可以完全兼容工業以太網和現有的現場總線(如Profibus)技術,保護現有投資。②更高的數據傳輸速率Profibus傳送速度可在9.6 kbaud~1.5 Mbaud選擇。Profinet數據傳輸可以達到100 Mbaud。③Profibus網絡拓撲采取的是總線拓撲結構,如果1個子站出現問題,后續子站網絡都無法鏈接。Profinet采取的是基于工業以太網的網絡拓撲結構,以路由器為傳輸核心,各子站并行與PLC進行數據交換,如果1個子站故障,不會影響其他子站的數據交換,在生產實踐中更加便于處理問題。
控制系統主要采用西門子公司SIMATIC 400系列PLC。其中共用PLC以SIMAIC 400系列中416-2 CPU為核心,配置了CP443-5通信模板和CP443-1通信模板?,F場的執行單元的聯系采用的是Profinet總線,重卷機組所選Profibnet模板為IM-153-4 ET200M遠程站模板,IM153-4遠程站是西門子公司針對Profinet研發,協議固化硬件之中,采用組態軟件直接組態使用?,F場絕對值編碼器、變頻器、糾偏裝置還采用Profibus-DP總線。
PLC在系統硬件組態采用SIMATIC Manage 7軟件,人機操作員界面使用的是西門子WINCC軟件。重卷機組網絡系統配置如下圖(圖2),現場共設有一級服務器(L1服務器),二級服務器(L2服務器)和人機接口服務器(HMI服務器)。同時在操作臺和電氣室設置了操作站和工程師站,以便現場人員的操作和現場維護。

圖2 重卷機組網絡系統
現場的所有傳感器,執行器都連接在Profinet遠程站上,硬件連接是否正確,關系到整個控制系統能否正常工作。
(1)Profinet網絡所帶子站的多少完全與路由器的物理端口相關聯。
(2)Profinet網絡首末段無需安裝終端電阻。
(3)采用接口模板IM153-4自帶Profinet協議,在硬件配置過程中與Profibus一樣方便。
(4)網絡連接采用工業以太網線,端口采用RJ45,通過路由器直接與IM153-4直接相連。
硬件組態軟件采用SIMATIC manager,SIMATIC manager具有在線故障診斷功能,設備維護人員能夠快速、準確地找到故障發生的位置,并排除故障。使得設備的故障停機時間大幅度的減少,這也是使用現場總線技術的最大優勢。
PLC硬件安裝完成和Profibus組態完成后,數據能否可靠傳輸,很大程度上取決于應用軟件編程。控制軟件采用STEP 7進行編程,充分利用了STEP 7提供的豐富軟件指令。編程采用結構化程序設計,主控邏輯程序放在FC功能塊中,FC程序調用邏輯放在OB組織塊中,通信具體數據放在DB數據塊中。由于Profibus-DP協議固化在各執行、傳動單元的通信適配模板之中,網絡組態完畢即可使用,不需編程。軟件采用STL語句表如下。
CALL FC 50
ACT :=TRUE
ID :=1
LADDR:=W#16#1FFD
SEND :=P#DB50.DBX0.0 BYTE 40
LEN :=40
DONE :=M20.0
ERROR:=M20.1
STATUS:=MW1002
CALL FC 60
ID :=1
LADDR:=W#16#1FFD
RECV :=P#DB50.DBX80.0 BYTE40
NDR :=M20.2
ERROR:=M20.3
STATUS:=MW1004
LEN :=MW1006
FC50、FC60是系統標準功能塊,FC50是發送塊,FC60是接收塊。ACT表示塊激活,ID表示網絡配置標識地址,LADDR為硬件配置參數,SEND為數據塊中的被發送數據的起始地址,RECV為數據塊中的被接收數據的起始地址,LEN為發送字長,DONE為執行碼,ERROR為錯誤碼,STATUS為狀態碼。
冷軋重卷機組的生產線控制系統要求控制水平高,控制可靠,擴展性好。隨著新一代的現場總線Profinet網絡的使用,現場控制更加穩定,基于工業以太網技術,信號傳輸速度不再想Profibus受到最高速率的限制。同時為二級三級系統直接整合現場信號提供了的有效的接口。不論是系統改造或項目新建都有非常廣泛的推廣價值。