陳新穎
(中鐵十八局集團第二工程有限公司,河北唐山064000)
遼寧省某輸水隧洞工程第四標段,主洞長29365m,沿線布置5條施工支洞,分別為10#、11#、12#、13#和14#施工支洞。其中,10#支洞長度為1160.86m,坡度24.22%(13.6°),成洞斷面為圓拱直墻型,尺寸為5.5m×5.5m(寬×高);主洞斷面為馬蹄形,尺寸為6.5m×8.2m(寬×高),支洞和主洞均采用鉆爆法施工。10#支洞控制段主洞長度為3259m,洞砟總量181986m3,噴射混凝土6351m3,襯砌混凝土 26811m3,鋼材 131.21t,物料運輸量巨大。根據施工進度安排,每日最大洞砟運輸量314.3m3,折合 502.8t。
支洞內的物料運輸效率是決定施工速度快慢的關鍵,該支洞坡度為24.22%,大大超出了一般運輸車輛的正常運行坡度范圍,嚴重影響了運輸安全和效率。為解決支洞和主洞開挖、襯砌過程中的洞砟、原材料運輸問題,最大限度發揮支洞作用,項目部通過對圖紙的研究和運輸設備的調查,對物料運輸進行了多種方案的研究。
裝載機主要用于鏟裝作業,在實際使用中也常用于短距離運輸,具有作業速度快、機動性好、操作輕便等優點,但不宜用于長距離運輸。本工程在前期的500m探洞施工中,使用了裝載機進行出渣和物料運輸作業。但是,后期隨著支洞的延長,運輸距離逐漸增加,運輸效率逐漸降低,加上裝載機單純使用制動器進行降速,在長距離下坡時,嚴重損害制動器的制動盤和摩擦片,一旦制動器失效,裝載機失速溜車,會造成嚴重的安全生產事故。該方案安全風險大,后期運輸效率低。
自卸車具有裝載能力大、適于長距離運輸的特點。但在本工程中,由于坡度大、距離長的原因,查閱了北方奔馳、紅巖汽車、陜汽、中國重汽等多個品牌的自卸車,均不能滿足24.22%的長坡運輸,且在這樣的坡度上長距離行駛,自卸車的操控性能和制動性能大打折扣,運行速度嚴重降低,難以滿足安全和效率要求,運輸風險過大。同時,支洞寬度僅為5.5m,自卸車在洞內的調頭問題也制約著自卸車的使用。
隨著技術的不斷進步和創新,皮帶機的應用領域越來越廣闊,在隧道施工的渣石輸送環節,配合電動扒渣機裝載洞砟,具有高效、輸送能力大、爬坡能力強、可靠度高、運行成本低等優勢。缺點是不能裝載大塊物料、一次性投入高、需要的安裝空間較大,后期維護成本高。
根據皮帶機的優缺點考慮,隧洞內爆破的渣石塊度需<250mm才適合皮帶運輸,因此需要改進爆破工藝,提高炸藥用量,或在前端增加破碎設備,將爆破的渣石二次加工,才能滿足皮帶機的運輸要求。無論改進爆破工藝還是增加碎石設備,都將影響施工進度。另外,由于該支洞的物料運輸不僅是洞砟外運,后期還需要將混凝土、建筑材料運輸到洞內使用,皮帶機不適宜進行混凝土、鋼材、模板等建筑材料的向下運輸作業。
礦井提升機技術成熟,安全可靠,在礦山生產中運用廣泛。對物料塊度要求低,經過改造礦車或使用不同的礦車,可運輸多種物料,還能掛載人車運輸人員上下班通行。隨著工程進展、支洞的延長,僅需鋪設軌道就能延長運輸距離,運行、維護簡單,操作方便。支洞完成后,軌道即可定型,主洞物料的運輸方便快捷。缺點是需要購買專用設備,一次性投入大,成本高。
通過對以上四種物料運輸方案的研究并結合施工現狀,從安全性、經濟性和滿足工期要求等方面考慮,使用裝載機配合礦井提升機運輸的方案最為合理,能最大限度保證隧洞內各種物料的運輸,保證施工進度和安全生產。雖然該方案存在購買專用設備,一次性投入大,成本高的缺點,但該方案安全可靠,安全性遠高于其他方案,而且后期維護成本低于其他方案。
10#支洞長度為1160.86m,坡度24.22%,根據節點工期計算,每天出渣方量為314.3m3。每天按12h出渣時間計算,每小時出渣量為26.2m3,鋼絲繩安全系數取6.5。
根據以上參數,經計算,擬配置2臺JK-2.5×2.2型單繩纏繞式礦井提升機,電機功率400kW,最大提升速度3.2m/s。礦車選用曲軌自卸礦車,容量8m3,軌距900mm。
滾筒直徑:Φ2.5m;寬度:2.2m;鋼絲繩直徑:d=32mm;
鋼絲繩最小破斷拉力:578KN鋼絲繩最大靜張力:88.9kN;
減速器名義速比:i=30;最大運行速度:3.2m/s;
高壓電機功率:400kW/10kV;電機最大轉速:740r/min。

表1 礦車特性表
1.容繩率復核
根據廠家提供的技術參數,該型礦井提升機的容繩率計算如下:
(1)平均纏繞直徑:

在式(1)中:D為滾筒直徑,為2.5m;nz為纏繞層數,取值為3;d為鋼絲繩直徑,為32mm;ε為繩圈之間的間隙,取值為3。
將上述數值代入公式:Dp=2.554m。
(2)3層纏繞繩長:

式(2)中:B為滾筒寬度,取值為2.2m;b為穿繩孔直徑,為d+5;nm為摩擦圈,取值為3;ng為多層纏繞時供移動用的繩圈,取值為4;Ls為試驗繩長度,取值為30m。
其他符號含義同上。
將上述參數代入公式中:H3=1440m
本工程10`#支洞施工長度為1160.86m,洞外長度按100m計。根據相關要求,卷揚機上要留不少于三圈的鋼絲繩,同時應有提升鋼絲繩試驗長度,規定每半年剁繩頭一次,每次剁掉5m,按提升鋼絲繩的使用壽命為3年計,則試驗長度為30m。

經復核:容繩率滿足要求。
2.運行速度復核
繩速=(電機轉數÷速比÷60)×3.14×卷筒直徑=(740÷30÷60)×3.14×2.5=3.2m/s
經復核:提升速度滿足設計要求。
3.鋼絲繩最大靜張力復核
荷載計算如下:
(1)礦車
根據現場情況,采用8m?側卸式礦車進行出渣,礦車特性見表1。
(2)鋼絲繩
鋼絲繩型號為 6×37+IWSФ32mm,公稱直徑32mm,公稱抗拉強度為1770MPa,參考重量為4.1kg/m,最小破斷拉力為578kN。
(3)提升機最大靜張力復核
受力分析如圖1所示:
礦車出渣狀態情況:
8m3礦斗提升機受力最大狀態為礦車在滿載同時在鋼絲繩最長情況:

式(3)中:Q為提升一次重量,200kN;Qm為礦車的總重50.9kN;α為井筒傾角,13.6°;f1為礦車運動時的阻力系數,取0.015;P為鋼絲繩每米重量,查表為4.1kg/m(0.041KN/m);L 為提升斜長,為 1300m;f2為鋼絲繩運動阻力系數,鋼絲繩全部支承在地滑輪上,取f2=0.15~0.20;鋼絲繩局部支承在地滑輪上,取f2=0.25~0.40;根據本工程實際情況取值為0.25。
代入上式計算得:F=88.14kN<88.9kN,滿足要求。

圖1 受力分析圖
4.電動機功率復核

式(4)中:F為最大靜張力;V為繩速,取值3.2m/s;η為功率因數,取值為0.9。
代入上式計算得:N=344.7KW<400KW。
經計算,選配的電動機功率滿足要求。
5.鋼絲繩安全系數復核
8m3礦車滿載載渣料時:
安全系數=578/88.14=6.56>6.5。
安全系數滿足規程要求。
6.工作量核算
斜井長1160.86m,鋼絲繩速度取平均V=2.8m/s,礦車取容量的0.8=6.4m3,則每小時運載方量為:

經復核,滿足工程需要。
兩臺提升機安裝位正對10#支洞出口,外罩彩鋼活動房。由于洞口場地限制,兩臺提升機分別距洞口100m和120m,不能滿足鋼絲繩與滾筒中心夾角的最小距離要求,在曲軌盡頭設置2m游動天輪,游距900mm,1#機軌道靠支洞的一側鋪設。卸料位采用混凝土墻結構,高度10m,長度20m,厚度70cm,為了節省場地,1#機、2#機分別向兩側卸料。根據支洞出口段坡度和卸料位與洞口的距離計算曲軌安裝高度,采用鋼結構支架連接洞口與卸料位之間的路段,鋪設軌道。曲軌安裝在卸料位混凝土墻上,端部設減速行程開關和停車限位開關,避免礦車到位后拉出軌道造成安全事故。
根據計算選型,礦車軌道選用P38型鋼軌、木枕。支洞開挖期間鋪設1#機軌道,支洞底板不能硬化處理,軌枕直接鋪設在支洞底板巖石上,錨栓固定,每隔5m設地滑輪1處,減少地面對鋼絲繩的摩擦。支洞開挖完成后,暫時拆除1#機軌道,對支洞底板進行混凝土硬化處理,軌枕及地滑輪采用預埋錨栓固定,硬化完成后,鋪設1#機和2#機軌道。
在使用礦井提升機時,安全管理至關重要,各種安全措施必須完善,主要包括礦井提升機各種限位、保護措施(如井口2m/s限速保護、錯向保護、溜車保護、減速段超速保護、松繩保護或滑動保護等)、礦車的防斷繩裝置、軌道盡頭設擋車器等。
設備選型安裝完成后,在實際使用過程中,支洞開挖階段,由于受巖石上固定軌枕較困難、裝載機等設備經常在軌道旁邊行駛等影響,軌道容易受到擠壓,線型容易出現彎曲。因此,要加強對軌道的巡視檢查,適當降低礦井提升機的運行速度。在本工程中,支洞底板硬化處理后,軌道線型穩定,運行良好,順利完成了各項運輸任務。
[1]國家安全生產監督管理總局.煤礦安全規程[M].北京:煤炭工業出版社,2011.
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