石延輝,王 帥,張紹輝
采收率的大小是由波及系數和洗油效率決定的,所以提高采收率需從提高波及系數與洗油效率兩方面來著手[1]。
調剖是為了調整注水井的吸水剖面,提高注入水的波及系數,改善水驅效果[2]。表面活性劑驅油是利用其可以降低油水界面張力、改變潤濕性以及通過乳化改善油水流度比來提高洗油效率[3]。
對于多裂縫非均質復雜油藏,開發難度大,主要是由于在注水開發的過程中,注入水容易沿裂縫向前突進,沿裂縫方向的油井見效快。但含水率上升也很快,容易形成水竄,甚至造成暴性水淹,降低了儲量利用率,增大了油田開發難度。而垂直于裂縫方向的油井見效很慢或者見效甚微。這種注入水的不均勻推進使儲層的動用程度降低,從而使地層中存在大量剩余油[4]。
從提高采收率原理出發,結合調剖與表活劑驅油各自的特點,將2種方法有機結合起來。在施工時,先注入少劑量的調剖劑調整主裂縫,改善吸水剖面,以提高后續注入劑的波及系數,然后注入大劑量表面活性劑體系提高洗油效率。后續表面活性劑和注入水除進入主裂縫外,還可轉向繞流入微裂縫,在提高主裂縫洗油效率的同時也能盡可能將微裂縫中的油驅出,從而最大可能增大采出程度。
腰北1區塊位于腰英臺油田1號區塊北部,地層傾角較緩,為2°~4°,斜坡內斷層不發育,構造簡單,為構造-巖性油藏。腰北1井區地質儲量為444.48×104t,主要生產層位是K2qn1Ⅱ層,平均孔隙度12.1%,平均滲透率3.97×10-3μm2,原始地層溫度96.64℃,原始地層壓力22.356 MPa。
該區塊主要地質特征為:①裂縫發育,青一段裂縫密度0.312條/m,呈東西向。生產井均壓裂投產,人工裂縫近東西向[5-6];②主力生產層位青一II屬三角洲前緣亞相,物源來自西南方向,以水下分支河道、河口壩、分流間灣沉積微相為主,主河道部位物性好;③儲層非均質性強,層內變異系數1.09,層間變異系數0.92;層內突進系數3.7,層間突進系數2.3,層內滲透率極差262.4,層間滲透率極差15.5。
根據油藏分析結果,腰北1區塊的油藏特點為高溫高鹽(溫度92.14℃,礦化度13 666.82 mg/L)、低孔低滲、天然裂縫和人工裂縫發育。針對腰北1塊油藏特點,堵劑選擇原則為:堵劑要與產出液性質相近,進入高滲透層,選擇能用地層水配制的堵劑。黏度低,注入性強。成膠時間長,保證注入時間內注完設計量,強度即保證封堵住出水通道,又能夠出液。在目前常用的體系中,有機交聯凍膠、聚合物微球、無機顆粒堵劑和PCG硅鹽樹脂等體系能滿足腰北1區塊的油藏條件。考慮PCG硅鹽樹脂有效期長,易注入等特點,選擇PCG硅鹽樹脂為調剖體系。
PCG硅鹽樹脂由無機復合硅鹽和有機螯合劑組成,低溫水基溶液注入,利用地層鹽分并將其中離子螯合、聚集,反應成等體積、高強度聚鹽凝膠,封堵劑聚高鹽,耐高溫、穩定性好,整體聚集達到強力封堵,實現選擇性長期有效等特能。PCG硅鹽樹脂封堵劑性能見表1。
PCG硅鹽樹脂封堵劑初始黏度如圖1所示。由圖1可以看出,PCG硅鹽樹脂封堵劑具有很好的溶解性,該體系溶液經10~15min的攪拌配制,黏度小于3mPa·s,其溶液的黏度低。

圖1 配制時間與溶液黏度關系
自來水作為配制液,改變PCG硅鹽樹脂堵劑使用濃度,配制體系溶液,倒入高溫試管,密封后置于120℃干燥箱中恒溫,測量PCG硅鹽樹脂凝結體強度,實驗結果如圖2所示。由圖2可知,隨濃度的增加,硅鹽樹脂聚凝強度增加。當成膠劑使用濃度為18%時,硅鹽樹脂聚凝強度為950kPa。

圖2 PCG硅鹽堵水劑使用濃度與聚凝強度曲線
PCG硅鹽樹脂封堵劑耐高溫性能見表2。由表2可看出,堵劑在100~150℃溫度范圍內,經60天的觀察凝結體強度大于700kPa,封堵劑強度受溫度影響較小,保持了高強度的穩定狀態,具有較好的耐高溫性。

表1 PCG硅鹽樹脂封堵劑性能

表2 不同溫度下堵劑成膠后的凝結強度
在不同礦化度下的成膠強度見表3。PCG硅鹽樹脂封堵劑在14000mg/L礦化度水中能生成性能穩定的等體積凝結體,封堵強度300kPa以上,既可用注入水配制,又能在高鹽地層水條件下穩定,具有耐鹽的良好性能。

表3 不同礦化度下PCG硅鹽堵水劑成膠90天后的凝結強度
PCG硅鹽樹脂封堵劑耐沖刷性能如圖3,經過100PV的注入水沖刷,硅鹽樹脂對巖心堵塞率仍保持在98%以上,說明硅鹽樹脂封堵體系在巖心中具有較好的耐沖刷性能。

圖3 封堵后沖刷倍數與巖心堵塞率的關系
首先采用了色譜柱的方法對采出油進行了組分分析,結果見表4。
此區塊原油飽和烴含量較高,瀝青質含量低,密度為0.89 g/cm。參考SH/T 0659—1998標準質譜法測定重油烴類組成分析,對原油中飽和烴和芳烴進行具體組成分析,原油中26%為鏈烷烴,占總飽和烴的50%左右;芳烴組成單環芳烴為主,約占總芳烴的58%。油品以蠟質為主,屬于中質油。石油磺酸鹽在油田3次采油中作為驅油劑得到廣泛應用,它具有界面活性強、與原油配伍性好、水溶性好的優點,并且生產工藝簡單,成本較低。通過油水樣分析,確定表活劑驅油體系中石油磺酸鹽配制的原則是:原料油中芳烴和烯烴的含量應在25%~50%,芳烴含量不低于10%。試驗用石油磺酸鹽含無機鹽5.1%、活性物34.5%、未磺化油12.1%。
由于石油磺酸鹽為陰離子表活劑,具有耐溫的特點,但是不耐鹽,而非離子表活劑與之相反,耐鹽不耐溫,為了讓表活劑體系達到耐溫耐鹽的雙重優點,最大限度降低油水界面張力,為此在研制的石油磺酸鹽基礎上添加適當的非離子表活劑[7]。
按照原料易得、廉價以及HLB值在10~18之間的原則選擇了幾種表面活性劑(A為聚氧乙烯失水山梨醇單硬脂酸酯、B為Tween 80、C為聚氧乙烯單月桂酸酯、D為聚氧乙烯失水山梨醇單月桂酸酯),與石油磺酸鹽按照1:1的配比,石油磺酸鹽濃度3 000 mg/L,測定了95℃下界面張力,對復配用表活劑進行初次篩選。將待選的非離子表面活性劑按照1:1的配比,使用現場取的腰北1區注入水配制,測試水溶液與采出油之間的動態界面張力,結果如圖4所示。復配表活劑體系界面張力能降到10-3數量級,但A達到最低的平衡時間最短。為此初步篩選A、D為復配用非離子表活劑,并進一步篩選實驗。
分別將非離子表活劑A、D與石油磺酸鹽按照1:1配比配制6 000 mg/L表活劑溶液,在不同溫度下分別測試了溶液的界面張力,結果如圖5所示。復配表活劑體系耐溫性較好,綜合考慮價格和平衡時間,確定表活劑A為復配用非離子表活劑。

表4 脫水原油四組分分析結果

圖4 不同非離子表活劑復配后動態界面張力

圖5 不同非離子表活劑復配后不同溫度下界面張力
表活劑體系中的助表活劑也稱為親油親水平衡劑,一般分為無機鹽類、醇類以及低聚醇類。合適的助劑添加能夠使表活劑體系的界面張力平衡時間更短,界面張力更穩定。
分別選取了4種不同的助表活劑1#(碳酸鈉)、2#(乙二醇)、3#(聚乙二醇)、4#(異丙醇)進行篩選。測試了表活劑濃度4 000 mg/L(非:陰=2:5),添加濃度為1 000 mg/L的不同助表活劑在95℃下的界面張力,測試結果如表5所示。添加助表活劑1#、2#、3#、4#后表活劑體系的界面張力都能達到10-3數量級,但是添加2#達到平衡時間最短,為此篩選2#為表活劑驅油體系中的助表活劑。

表5 添加不同助表活劑后表活劑體系界面張力
經過初步篩選后,確定了表活劑驅油體系的主要配方是石油磺酸鹽為主劑,非離子表活劑A與之復配,助劑2#為親油親水平衡劑(助表活劑)。為了讓該體系更加能適應現場應用要求,將該配方進行了優化。由于配方中有多種因素對配方優化有影響,為了節省時間,采用正交法進行實驗。其中實驗的因素分為復配非離子表活劑A濃度(占主劑濃度),助劑2#濃度(占主劑濃度)以及平衡時間。實驗得出表活劑最優配方為:石油磺酸鹽、復配表活劑A與助劑比例為1:0.5:0.5。
2015年8月2日對YB1-4-6井進行了施工,前期注入15%濃度的PCG硅鹽樹脂30 m3,而后對表面活性劑實施注入,日注15 m3,共施工3個月。
實施調剖+表活劑驅油后,該井組對應油井取得顯著的增油降水效果。該井組油井共計7口,實施前日產液52.7 m3,日產油0.84 t,含水率98.1%;實施后日產液41.5 m3,日產油1.41 t,含水率96%。井組累計增油112 t,有效期196天。收益43.848萬元,投入費用10.75萬元,投入產出比1:4.1。
1)調剖與表活劑驅油相結合,可有效提高多裂縫非均質復雜油藏采出程度。2)現場應用投入產出比為1:4.1,表明該方法的適用性,可作為提高采收率的有效手段之一。
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