肖為站, 江海峰, 張趙強
(金鼎重工有限公司煉鐵廠, 河北 武安 056300)
金鼎重工有限公司(全文簡稱金鼎)2號高爐有效容積1 080 m3,于2011年4月2日投產,至2017年服役已經6年,由于耐材選型檔次較低,并且高爐生產期間多次停爐燜爐,周邊同類型高爐大修周期基本都在4年左右。金鼎2號高爐爐缸側壁溫度也已經出現預警,并且邀請監測專家診斷已經達到擇機大修條件,根據這一情況分廠已經將大修項目列入年度大修計劃,2017年6月份大修準備工作就緒,2017年10月份武安地區政府要求高爐環保限產,金鼎決定于2017年10月8日停爐大修。本次停爐采用正常料線停爐,用焦炭與焦丁填充風口以上部位,前期煤氣回收,后期帶風放殘鐵。停爐從10月8 日 12:30 開始,22:12 結束,歷時 10 h,填充的焦炭與焦丁返回供其他高爐正常使用,實現了安全、快速、順利停爐,確保能源回收、減少噪音和環境污染。
停爐方案是整個停爐過程的基礎,合理、完善的停爐方案是安全、快速、環保、經濟的重要保證。此次集團公司對停爐過程粉塵排放與成本管控非常重視,綜合各方考慮決定放棄傳統的空料線打水停爐,采用正常料線焦炭與焦丁填充法停爐。為了縮短停爐過程,減少經濟損失,確保停爐安全,成立了停爐領導小組,下設設備保障、技術、生產安全、材料供應、后勤保障等小組。停爐有關的每一項工作落實到個人,并制訂周密的停爐方案。方案主要內容:停爐要求、停爐組織機構、停爐準備工作、放殘鐵前的準備工作、停爐操作、停爐過程安全保衛等。
本次停爐前爐況順行良好,也未出現低爐溫高堿度,因此,沒有采取過激的洗爐措施,但為了減少爐身黏結物,改善渣鐵流動性,活躍爐缸,將1 150℃等溫線盡量推至磚表面,有利于多放殘鐵,減輕扒爐量,對爐況做適當調整。爐溫考核從w[Si]=0.25%~0.45%提高至w[Si]=0.40%~0.60%、二元堿度R2從1.10~1.20降至1.05~1.15。2017年10月8日上午逐步減少噴煤量并減輕焦炭負荷,3:00焦炭負荷從4.50 降至 4.40,4:30 塊礦吃完,停止配吃塊礦,12:30降至3.1退全焦負荷,16:00開始下凈焦及焦丁,22:12下到風口,共計440 t。鐵口只噴火不出渣鐵,決定休風,組織放殘鐵各項工作。10月7日夜班,在維持上限爐溫情況下開始下調爐渣堿度,提高生鐵含硫量,22:50每批附加200 kg錳礦。從停爐調查分析來看處理正確,爐墻黏結物少,清理方便。
10月7日接到停爐通知后,開始確認殘鐵口位置,搭建殘鐵平臺工作。平臺以安全、寬暢,易于操作為原則,在南北兩側搭建臨時通道。10月8日殘鐵溝鋪墊完畢,同時在殘鐵口平臺一側的爐基地面清除積水,鋪上干沙。停爐前一日安裝好照明設施,接好焦爐煤氣與壓縮空氣,備好鑿巖機、氧氣帶、氧氣管、Φ30 mm鉆桿若干,以備出殘鐵使用,同時備好10個放殘鐵的鐵罐,并在兩罐間做好渡橋,罐耳軸做保護措施。
1)做好查水工作。停爐前檢查風口、冷卻壁有無漏水,各閥門是否靈活好用,對破損和懷疑破損的風口小套和冷卻壁要徹底處理,杜絕在停爐期間內出現內漏問題。重點檢查爐頂打水裝置,確保打水正常,均勻。
2)清空所有料倉。為了配合停爐檢修,10月7日開始控制倉位并對塊礦倉進行清倉工作。
10月7日17:45開始騰空12號礦倉,22:50開始上停爐用錳礦,采用全風壓、全風溫操作,正常富氧、噴煤,熱風壓力325 kPa,風量1 950 m3/min,為利于清洗爐墻黏結物,提前退負荷(礦批與焦批比)。12:00焦炭負荷由4.70退至4.60。20:30焦炭負荷由4.60退至4.50。10月8日3:00焦炭負荷由4.50退至 4.40。04:30 塊礦吃完,放空倉。05:00 開始各燒結倉、球團倉控制1/3倉位,焦炭倉控制1/2倉位,做停爐后空倉準備。12:30焦炭負荷由4.40退至3.10改為全焦負荷。16:00開始下凈焦,原料倉基本放空。17:20退3號高爐撥風閥。17:40停氧、停煤,逐步根據頂溫情況降低風壓、頂壓控制。18:22頂溫高,TRT退出,由調壓閥組調控爐頂壓力,頂壓從150kPa降至110kPa,風壓降至220kPa。18:35退1號高爐撥風閥。21:02~22:00 第 31 957 爐次出鐵 42.18 t,鐵口大噴,無任何渣鐵,堵口逐步休風,料線加至2.5m。22:12末次鐵休風整個過程全部完成,準備放殘鐵。
殘鐵流出后,下料正常,放料3批,把礦倉、焦倉剩余料全部加完,放殘鐵休風前整個停爐過程煤氣全部回收,共上焦炭與焦丁440 t,有4次頂溫超過400℃,通過短期爐頂打水均能控制在正常范圍,最后停爐料線2.0 m,停爐過程的各項具體操作參數如表1所示。

表1 金鼎2號高爐停爐過程中的操作參數
停爐過程出鐵3爐(見表2),共計鐵量345.38 t,由于開口機角度改變較困難,此次停爐未提高鐵口角度。最后一爐鐵二元堿度R2降1.05,生鐵中w(S)提高至0.058%。

表2 停爐過程出鐵情況
放殘鐵操作安排在休風后進行,出最后一爐鐵時切斷2段9號、10號(殘鐵口位置)冷卻壁冷卻水,并用壓縮空氣吹干。
1)在殘鐵口位置用氧氣燒出面積400 mm×400 mm大小的爐皮,接著燒開此處冷卻壁,確定殘鐵口眼位置在2段9號冷卻壁上沿,從下向上數第三層大碳磚中間處,爐底水冷管向上1.6 m。
2)做殘鐵口泥套,要求泥套與爐皮、冷卻壁、殘鐵溝結合部位一定要搗實,嚴防漏鐵。
3)用焦爐煤氣烤干泥套后,用鑿巖機對準殘鐵口眼向上10°角鉆口,01:00開始燒殘鐵眼,先用風鉆鉆至600 m,用氧氣燒至1 m時,再用風鉆鉆至1.5 m,再用氧氣燒,于04:20殘鐵流出,殘鐵眼大概2m深。
4)04:20殘鐵流出,由于有上部料柱的壓力,初期鐵流較大,在休風狀態進行。
5)05:00鐵流變小,決定送風,煤氣系統切斷,加風至 50 kPa,風量1 100 m3/min,直至 15:00無殘鐵流出。
6)15:00殘鐵放完,高爐休風,風口全部封堵,開始涼爐。
高爐涼爐作業是停爐最后一道工序,分為熱風爐涼爐與高爐涼爐。熱風爐涼爐初期采用高爐鼓風機冷涼爐;休風后,關死通往熱風爐的凈煤氣,風管不卸,風口全部堵泥,開冷風大閘和混風調節閥,在不開冷風閥情況下,開熱風閥、煙道閥;中后期采用助燃風機、引風機及打水相結合進行涼爐。
高爐涼爐主要通過爐頂打水進行,初期避免爐內產生過多的水煤氣,采用定期打水,每班打水二次,每次40 min,開原有打水機構與關氣密箱回水同時進行,布料溜槽設置為低速常轉。7月11日08:20,熱風爐轉為助燃風機涼爐,風管全部卸下,改為連續打水涼爐。
傳統停爐方法有空料線打水停爐和焦丁或硅石填充法停爐兩種,本次停爐采用正常料線焦炭與焦丁混合填充法停爐,相比較傳統停爐方法具有以下特點:
1)停爐前煤氣全部回收。采用空料線打水停爐只能回收部分煤氣,而荒煤氣粉塵多,放散過程聲音大。此次停爐過程產生的煤氣全部回收,回收能源,減少噪音和環境污染。
2)帶風放殘鐵有利于放凈殘鐵。正常料線焦炭與焦丁填充法停爐,殘鐵在上部料柱的靜壓力下容易排出,有利于縮短停爐時間及后期帶風放殘鐵操作,減輕爐缸的清理工作。本次停爐放殘鐵僅用時10 h,排出殘鐵量426 t,從后期扒爐調查來看,爐缸殘鐵少,說明效果明顯。
3)安全可靠。爐頂打水少,避免空料線打水停爐殘磚塌落、水汽或煤氣爆炸的危險現象,確保設備安全與人身安全,同時節約水資源。
4)停爐使用焦炭與焦丁可以全部回收。停爐后扒出焦炭全部供1號、3號高爐使用,對爐況未產生影響。
5)無需預休風。簡化停爐工作流程,工藝礦倉清空就可以進行。
6)扒料方便。由于填充料為焦炭與焦丁,停爐后物料易于清理。本次停爐后10月10日15:20開始扒爐,10月11日03:30爐內焦炭與焦丁全部清空。
1)此次金鼎2號高爐停爐大修比較順利,殘鐵口選擇參照周邊企業放殘鐵經驗,殘鐵通道恰好選在爐缸鍋底狀殘鐵底部,殘鐵流速較慢,放殘鐵時間偏長,但是較為穩定安全,周密合理的停爐方案是停爐成功的關鍵。
2)做好現場組織,協調工作,分工明確,責任清晰,重點作業人員安排到位是停爐成功的保障。