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線路損耗分析模式探討與治理對策

2018-07-19 11:38:24張春來劉法杰郭瑞張延輝張守秀張奇
石油石化綠色低碳 2018年1期
關(guān)鍵詞:變壓器效率系統(tǒng)

張春來,劉法杰,郭瑞,張延輝,張守秀,張奇

(中國石化勝利油田分公司勝利采油廠,山東東營 257000)

勝利采油廠管理三區(qū)目前開油水井594口,年產(chǎn)量33.31萬噸,綜合含水96.8%。進(jìn)入特高含水開發(fā)期后電能消耗在操作成本中所占的比重非常突出,電費成本占總操作成本的53.3%,因此,降低電能消耗、減少電費支出非常必要。

油井生產(chǎn)用電通常是經(jīng)過變電所出口端電表,通過10 kV高壓線路輸送到各油井,經(jīng)變壓器降壓至380 V或660 V,再由控制柜輸送至油井電動機(jī)。變電所出口電表以后的所有能耗均為線路電量,主要包括企業(yè)內(nèi)部、外部耗電和線損。目前,勝利采油廠管理三區(qū)管轄10 kV配電線路11條,分布在3座變電所,變壓器326臺,總?cè)萘?9 385 kVA,裝機(jī)容量24 595 kW;外部變壓器59臺,總?cè)萘?5 780 kVA。線路日平均總耗電為20.23萬 kW·h,其中內(nèi)部15.41萬 kW·h,外部3.78萬 kW·h,線損1.04萬 kW·h,線損率為5.15%,線路平均功率因數(shù)0.78。11條線路線損情況見表1。

1 10 kV線路損耗因素分析

從物理意義上講,線損是指電流在流經(jīng)導(dǎo)線、變壓器、電纜及配電元器件上發(fā)熱而造成的電能損耗,是無效損耗。線損很難直接測取,在實際工作中用倒推法,即通過測取各終端負(fù)載(用電設(shè)備)耗電量被變電所出口電量相減所得。

電纜及控制設(shè)備的線損在總的線損中所占比例很少,可以忽略,因此重點對高壓導(dǎo)線、變壓器和負(fù)載進(jìn)行分析。

1)高壓導(dǎo)線損耗分析

當(dāng)電流在導(dǎo)線上流過時,電能的一部分將損耗在導(dǎo)線上。導(dǎo)線上線損公式[1]:

式中:I實測電流,A;L 線路長度,m;R導(dǎo)線電阻,Ω;ρ導(dǎo)線電阻率,鋁線ρ為0.031 Ω·mm2/m;S導(dǎo)線橫截面積,mm2。

經(jīng)過現(xiàn)場實測與查閱有關(guān)手冊,以中南線為例計算線損為27.4 kW,導(dǎo)線日損耗658.4 kW·h。

線損與導(dǎo)線長度成正比,導(dǎo)線越長,線損越大,因此縮短供電半徑減少導(dǎo)線長度可減少線損。

增加導(dǎo)線的橫截面積,可減少線損,但要多耗費金屬材料,增大輸電線的重量。因此增大導(dǎo)線橫截面積減少線損不現(xiàn)實。

導(dǎo)線的損耗與電流的平方成正比,降低導(dǎo)線運(yùn)行電流可減少線損。因此電流是影響線損的主要因素。

2)變壓器能耗分析

變壓器的能耗有三部分,銅損、鐵損和其他附加損耗,能耗大小和變壓器的容量成正比。

中南線共有變壓器34臺,變壓器的能耗主要是鐵耗和銅耗,由《變壓器能耗查詢表》可計算中南東線的變損,詳見表2。

中南線變壓器中50 kVA 23臺、80 kVA 3臺、160 kVA 5臺、100 kVA、125 kVA、500 kVA各1臺。合計日變損1 060 kW·h。

根據(jù)變壓器效率曲線(見圖1)和變損查詢表可知變壓器的最佳運(yùn)行點一般在容量的50%~60%,所以從節(jié)能的角度看,實際運(yùn)行功率最好在變壓器有效功率的1/2~2/3之間。但在實際中,還要考慮容量費(每千伏安每月容量占用費28元)。長期閑置或停用的變壓器要進(jìn)行回收,以減少變壓器損耗和容量費用。

表1 線路線損統(tǒng)計

表2 變壓器能耗查詢表

圖1 變壓器效率曲線

3)負(fù)載能耗分析

負(fù)載是供電的終端設(shè)備,分為內(nèi)部負(fù)載和外部負(fù)載,外部負(fù)載裝有電表計量,內(nèi)部負(fù)載油井也安裝電表,未安裝的使用電能測試儀測取電量。終端負(fù)載雖對線損不直接產(chǎn)生影響,但可以通過提高負(fù)載的系統(tǒng)效率、降低運(yùn)行電流而間接影響線損。油井的系統(tǒng)效率是指井下的液體被舉升到地面的有效功與輸入的電能之比,用公式表示為:

式中:η系統(tǒng)效率,%;η地地面效率,%;η井井下效率,%;N光光桿功率,kW;N電實測功率,kW;N舉油井一定時間內(nèi)將一定量的液體提升到一定距離所耗電能的舉升水力功率,kW;Q液油井實際產(chǎn)液量,t/d;h動油井動液面深度,m;P回井口回壓,MPa。

油井系統(tǒng)效率分為地面效率和井下效率,地面效率是指電流經(jīng)過電機(jī)、抽油機(jī)把電能傳遞給光桿能量的多少。井下效率是指光桿的能量轉(zhuǎn)化為舉升井液的能量的多少。各部分的效率在理想狀態(tài)下見表3。

經(jīng)實測中南線上28口油井平均系統(tǒng)效率見表4。

表3 抽油機(jī)井地面和地下系統(tǒng)效率測試

表4 油井平均系統(tǒng)效率測試

經(jīng)計量得出中南線線損:

線損電量=變電所出口電量-內(nèi)部負(fù)載電量-外部電量=3.496 7-2.494 5-0.823 1=1 791(kW·h)

經(jīng)理論計算:

線損電量=線損電量+變損電量=658.4+1 060=1 718.4(kW·h)

計量電量損耗與計算電量損耗的差值為72.6 kW·h。

針對線路損耗存在的差值,對線路上所有用電設(shè)備進(jìn)行逐一排查,查出在茶坡養(yǎng)殖小區(qū)處有一私接電,及時進(jìn)行了清理,保證了電能的節(jié)約。

2 10 kV線路線損治理對策

通過上述分析可以發(fā)現(xiàn),影響線損的因素中既有技術(shù)因素,也有管理因素。因此在制定降低線損的對策時,分別從技術(shù)和管理兩方面考慮。

2.1 技術(shù)治理對策

1)縮短供電半徑,減少導(dǎo)線長度

改長線路為短線路,調(diào)整線路油井負(fù)荷。對巴東線由勝一變供電改為坨五變供電,線路長度由5.28 km縮短為3.96 km,該線路改造前后,總負(fù)荷沒有發(fā)生改變,但供電半徑縮短1.32 km,線損降低26 kW·h,線損率由原來的3%下降為目前的2%。

2)安裝無功補(bǔ)償裝置,提高線路功率因數(shù),降低線路電流

2016年8月中南線等10條線路上安裝了線路無功補(bǔ)償電容,平均功率因數(shù)由安裝前的0.78上升為0.95,平均運(yùn)行電流由安裝前的85 A下降到74 A,平均線損下降0.3%。另外,通過對37口單井實施就地補(bǔ)償,均收到了較好的效果。

3)合理匹配變壓器,優(yōu)選節(jié)能產(chǎn)品

合理配置變壓器容量,盡量使變壓器在最佳負(fù)載狀態(tài)下運(yùn)行,并盡量選用節(jié)能型變壓器。自2015年開始,對全區(qū)油井變壓器進(jìn)行摸底調(diào)查,通過測試和實驗摸索變壓器與電機(jī)的匹配模式。經(jīng)過幾年來的實踐,在現(xiàn)有變壓器和電機(jī)的型號基礎(chǔ)上,摸索出了變壓器與電機(jī)的匹配模式,見表5。

到目前為止,已實施電機(jī)減容75臺次,累計減容1 650 kVA,年降低變壓器損耗6.04萬 kW·h。

其次是空載變壓器及時回收,近兩年來共回收變壓器56臺次,減少容量2 800 kVA。

4)采取綜合措施提高油井系統(tǒng)效率

由于影響油井系統(tǒng)效率的因素很多,僅靠單一技術(shù)不能取得較好的效果,必須采取綜合措施。

①優(yōu)選機(jī)型與拖動設(shè)備,合理匹配抽吸參數(shù),推廣節(jié)能控制柜,提高地面系統(tǒng)效率

近幾年來,在成本非常緊張的情況下,積極引進(jìn)節(jié)能型抽油機(jī)、節(jié)能型電機(jī)及控制柜,優(yōu)化了地面系統(tǒng)配置,日節(jié)電1 850 kW·h,見表6。

表5 變壓器容量與電機(jī)功率匹配

表6 應(yīng)用節(jié)能設(shè)備統(tǒng)計

另外,在不降低理論排量的前提下,合理匹配地面參數(shù),采用長沖程小沖次。近兩年來共調(diào)整參數(shù)89井次,使全區(qū)的平均沖程由原來的4.52 m增加到5.06 m,平均沖次由原來3.2次/分降低到2.6次/分,使參數(shù)不斷趨于合理。

②實施工藝轉(zhuǎn)向,優(yōu)化井筒技術(shù)狀況,提高井下系統(tǒng)效率

近兩年來,針對油井含水上升,井下技術(shù)狀況變差的現(xiàn)實,積極實施工藝轉(zhuǎn)向,不斷優(yōu)化井下技術(shù)狀況。采取的主要技術(shù)措施是應(yīng)用螺桿泵17口井、小功率電泵6口井、包覆桿34口井、內(nèi)襯管210口井等,有效降低了井下運(yùn)動部件的摩擦載荷,使油井的系統(tǒng)效率由34.2%上升到35.6%。

5)采取有效措施提高注水效率

注水系統(tǒng)是生產(chǎn)中最大的耗能項目,勝五注目前的注水系統(tǒng)效率僅為57.8%,因此,提高勝五注注水效率是最大的降耗措施。

①對砂二9–10精細(xì)注水站改擴(kuò)建

對精細(xì)注水站擴(kuò)建增加注水能力,9砂組A2級水質(zhì)、25 MPa注水壓力、注水量由700 m3/d增加至1 000 m3/d;10砂組B1級水質(zhì)、25 MPa注水壓力、注水量由1 000 m3/d增加至1 500 m3/d。增加注水能力后將進(jìn)一步改善9-10砂層的水驅(qū)油效果,提高水驅(qū)油效率。

②西北部新建離心泵站,東南部新建增壓泵站

西北部主要包括兩個欠注區(qū),一是2651增壓站欠注區(qū),目前開注水井37口,平均注水壓力13.1 MPa,欠注水量5 940 m3;二是三排西注水干線末端區(qū)域,目前開注水井13口,平均注水壓力11.6 MPa,欠注水量2 330 m3。建成離心泵站后注水能力預(yù)計增加2 500 m3,注采比由0.75上升到1.03,進(jìn)一步改善西北部的吸水狀況。

將2651增壓站移到四排路給東南部低壓區(qū)增壓,滿足東南部5個配水間33口注水井(末端壓力僅10.7 MPa)欠注水量需求,實施后預(yù)計增加注水能力1 000 m3,注采比由0.82上升到1.02。

③實施攻欠增注

攻欠增注是對不同原因欠注的注水井,實施配套的酸化、增壓、作業(yè)等措施,恢復(fù)注水井吸水能力。目前勝利采油廠管理三區(qū)有欠注水井30口,欠注層37個,欠注水量2 384 m3/d,對應(yīng)實施檢管酸化、原管酸化、上增泵、測試調(diào)配等措施,預(yù)計增加注水能力2 384 m3/d。

通過以上注水系統(tǒng)措施的實施,注水系統(tǒng)效率預(yù)計提高3~5百分點,進(jìn)一步降低注水系統(tǒng)能耗。

2.2 管理治理對策

1)實施線路預(yù)警機(jī)制。以單條線路為單位,對線損超標(biāo)的提出警示并采取相應(yīng)的措施,實現(xiàn)單條線路的實時動態(tài)監(jiān)控。具體做法是對線路出口電量和外供電實施日抄表制度,對內(nèi)負(fù)荷每月計量一次,根據(jù)動態(tài)測試,每月計算單條線路的線損量。

2)建立單井能耗評價體系。通過單井計量,掌握每口井的能耗現(xiàn)狀,及時分析地面及地下效率,找出問題點及時采取措施。單井動態(tài)無變化的一月計量一次,單井動態(tài)變化的及時測試并修正,測試結(jié)果進(jìn)入到數(shù)據(jù)庫,當(dāng)月實現(xiàn)網(wǎng)上查閱單井的能耗及效率等數(shù)據(jù)。

3)實施線路承包制度。實現(xiàn)了三級承包制度,即區(qū)級由節(jié)能組包線路,將11條線路承包到3人,站級由生產(chǎn)副站長包全站防區(qū)的內(nèi)部變壓器,由抄表員承包外部變壓器。承包指標(biāo)主要是線損、油井系統(tǒng)效率和外接電。對外供電管理不斷加大力度,2017 年以來結(jié)合采油廠低壓線路整改活動,共取締不法用電3處,整改不規(guī)范用電9起,更換高壓計量電表8臺,杜絕電量流失0.2萬kW·h/日。

3 效益評價

近兩年來,實施變壓器減容75臺、安裝線路無功補(bǔ)償電容器37臺、高壓計量電表135臺,累計投入209.55萬元,線路功率因數(shù)由0.78上升到0.95,日線損由年初的2.1 萬 kW·h 降低到目前的1.04萬kW·h,日節(jié)電量1.06 萬 kW·h,取到了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

4 結(jié)論

通過對勝利采油廠管理三區(qū)所管10 kV線路損耗調(diào)查分析,全方位實施降低線損的技術(shù)與管理措施,取得日節(jié)電1.06 萬 kW·h的良好效果,保證能量的高效利用,實現(xiàn)了油田開發(fā)提質(zhì)增效,為指導(dǎo)今后生產(chǎn)經(jīng)營工作起到很好的借鑒作用。

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