袁欣,衣桂娟,董湘軍
(中國(guó)石油吉林石化公司乙烯廠,吉林 132022)
隨著國(guó)家環(huán)保管控力度不斷加大,無(wú)論是新建還是已投入商業(yè)運(yùn)行的化工裝置均面臨著裝置在停開(kāi)車(chē)及正常運(yùn)行過(guò)程中如何做到“低碳排放,環(huán)保達(dá)標(biāo)”問(wèn)題。乙烯裝置作為化工裝置的“龍頭”,體量巨大,低碳排放涉及的范圍很廣,按照生產(chǎn)狀況劃分,可分為裝置正常運(yùn)行、停開(kāi)車(chē)、檢維修及局部試車(chē)排放等;按照介質(zhì)狀態(tài)劃分,可分為氣態(tài)、液態(tài)及固態(tài)排放。為了實(shí)現(xiàn)“低碳排放,環(huán)保達(dá)標(biāo)”企業(yè)根據(jù)各自實(shí)際情況采取措施,如裂解爐低NOx燒嘴改造、廢堿氧化系統(tǒng)改造、增設(shè)火炬氣回收壓縮機(jī)等,并收到了很好的效果。
吉林石化公司70萬(wàn)噸/年乙烯裝置始建于1993年,2005年進(jìn)行了擴(kuò)能改造。該裝置采用林德工藝,整體上分為新老兩個(gè)區(qū),共用一臺(tái)裂解氣壓縮機(jī)。這種布局設(shè)計(jì)相當(dāng)于兩套小的乙烯裝置合在一起,與一套相同能力的乙烯裝置相比在投資、運(yùn)行及維護(hù)等方面均處于劣勢(shì),但是在物料回收方面則具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),因?yàn)橄嗤僮鲉卧梢越诲e(cuò)停車(chē)。
該裝置受上下游整體平衡影響,每年有2~3次低負(fù)荷運(yùn)行階段,持續(xù)時(shí)間為7~15天,利用該時(shí)機(jī)可對(duì)局部單元進(jìn)行新催化劑開(kāi)車(chē)、換熱器消漏等工作。期間,不可避免地涉及到產(chǎn)品不合格及火炬排放問(wèn)題,通過(guò)多次總結(jié)摸索,碳排放量逐步降低。
該裝置在脫除乙烯產(chǎn)品中乙炔雜質(zhì)方面,老區(qū)采用乙炔吸收技術(shù),用二甲基甲酰胺作為吸收劑,通過(guò)溫度和壓力的變化將乙炔從碳二組分中分離出來(lái),并作為產(chǎn)品外送;新區(qū)采用乙炔前加氫技術(shù),有兩臺(tái)等溫列管式碳二前加氫反應(yīng)器,將乙炔轉(zhuǎn)變成乙烯和乙烷。碳二前加氫反應(yīng)器開(kāi)車(chē)是整個(gè)裝置開(kāi)車(chē)的難點(diǎn),一是反應(yīng)器升溫持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),影響裝置開(kāi)車(chē)進(jìn)度;二是開(kāi)車(chē)過(guò)程產(chǎn)生大量不合格碳二組分,無(wú)法作為產(chǎn)品外送。
這部分不合格碳二組分,主要是乙炔含量超標(biāo),最初的處理方式為通過(guò)乙烯機(jī)液化,暫時(shí)存入兩臺(tái)2 000 m3乙烯儲(chǔ)罐,待系統(tǒng)恢復(fù)正常時(shí)逐步返回裂解氣壓縮機(jī)升壓送入后部精餾。這種方式受制于儲(chǔ)罐罐容,當(dāng)兩臺(tái)罐均達(dá)到儲(chǔ)存上限時(shí),在系統(tǒng)乙炔含量仍超標(biāo)情況下,只能將不合格碳二組分向火炬排放。
針對(duì)這種情況,按照高壓側(cè)向低壓側(cè)排放的原則,綜合考慮各種因素,采取以下三項(xiàng)措施回收這部分不合格碳二組分:①按照裂解氣壓縮機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷,將反應(yīng)器進(jìn)料量的50%返回壓縮機(jī)低壓段吸入罐,相當(dāng)于在反應(yīng)器和壓縮機(jī)之間建立一股閉路循環(huán)物流,這樣既可以保證前加氫反應(yīng)器開(kāi)車(chē)階段最低負(fù)荷,又能滿(mǎn)足不合格碳二組分后續(xù)處理要求。②在乙烯精餾單元之前將物料引入老區(qū)正常運(yùn)行的乙炔吸收單元,約占反應(yīng)器進(jìn)料量45%的不合格碳二組分經(jīng)過(guò)碳一/碳二分離單元后,除去氫氣和甲烷,僅剩余乙炔、乙烯和乙烷三種純碳二物料,由于乙炔含量超標(biāo),如進(jìn)入乙烯精餾單元,只能液化至不合格乙烯儲(chǔ)罐,通過(guò)壓差將其引入老區(qū)乙炔吸收單元,利用吸收劑二甲基甲酰胺把其中的乙炔吸收掉,剩余的乙烯和乙烷再進(jìn)入老區(qū)的乙烯精餾系統(tǒng)生產(chǎn)合格乙烯產(chǎn)品。③將約占反應(yīng)器進(jìn)料量5%的無(wú)法回收不合格碳二組分并入燃料氣系統(tǒng),作為裂解燃料,達(dá)到燃料氣系統(tǒng)節(jié)約天然氣的目的。通過(guò)以上三項(xiàng)措施,碳二加氫反應(yīng)器開(kāi)車(chē)階段的不合格碳二物料實(shí)現(xiàn)了向火炬的“零排放”,并且95%轉(zhuǎn)變?yōu)橐蚁┑犬a(chǎn)品,受裝置能力限制,只有5%作為燃料燒掉。
該裝置老區(qū)乙烯制冷壓縮機(jī)三段出口冷卻器由于長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,導(dǎo)致循環(huán)水垢下腐蝕,發(fā)現(xiàn)大面積內(nèi)漏,需要對(duì)換熱器進(jìn)行整體更換。按照正常處理方式,整個(gè)分離系統(tǒng)老區(qū)與該壓縮機(jī)提供乙烯冷劑相關(guān)的各個(gè)單元均要停車(chē),待壓縮機(jī)三段出口冷卻器更換完畢后重新開(kāi)車(chē),但是開(kāi)車(chē)過(guò)程不可避免產(chǎn)生大量廢料,無(wú)法回收,需要向火炬排放。
受老區(qū)乙烯制冷壓縮機(jī)停車(chē)影響,老區(qū)碳一/碳二分離單元、乙炔吸收單元的乙烯冷劑無(wú)法使用,老區(qū)乙烯精餾單元由于與乙烯制冷壓縮機(jī)形成開(kāi)式熱泵也需要局部隔離置換。當(dāng)乙烯制冷壓縮機(jī)停車(chē)時(shí),單元設(shè)備、管線外部均有保冷材料,切斷單元進(jìn)料,短期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)單元內(nèi)部物料保液保壓儲(chǔ)存。但是就老區(qū)碳一/碳二分離單元來(lái)說(shuō),停車(chē)時(shí)儲(chǔ)存的物料含有乙炔,下游乙炔吸收單元在開(kāi)車(chē)過(guò)程中需要逐漸升溫置換,必然送火炬排放。
針對(duì)這種情況,優(yōu)化乙烯壓縮機(jī)換熱器檢修方案,利用裝置降負(fù)荷,同時(shí)新區(qū)碳二加氫單元運(yùn)行的條件,將老區(qū)預(yù)冷干燥單元的物料引入碳二加氫單元,與新區(qū)預(yù)冷干燥單元的物料混合后脫除乙炔,再分出相同量的物料回到老區(qū)碳一/碳二分離單元,在停車(chē)前正常運(yùn)行階段對(duì)老區(qū)含乙炔各單元進(jìn)行乙炔置換,至老區(qū)各單元乙炔達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),開(kāi)始逐步停車(chē)。雖然該方式延長(zhǎng)停車(chē)時(shí)間3小時(shí),但縮短開(kāi)車(chē)時(shí)間5小時(shí),整體上不但縮短低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間,而且大大降低物料排放量,最終成本損失降低評(píng)估見(jiàn)表1。
損失評(píng)估是按照該乙烯裝置當(dāng)月《乙烯產(chǎn)品單位成本計(jì)算表》中各產(chǎn)品財(cái)務(wù)金額與各階段操作減少的物料損失,結(jié)合該裝置設(shè)計(jì)物料平衡表中的組分含量計(jì)算得出,總計(jì)減少損失310.37萬(wàn)元。

表1 優(yōu)化乙烯壓縮機(jī)換熱器檢修方案后降低最終成本損失評(píng)估
丙烯壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)及與之相連的用戶(hù)內(nèi)部?jī)?chǔ)存大量聚合級(jí)丙烯,純度在99.6%(v)以上,這部分丙烯在壓縮機(jī)停車(chē)前及停車(chē)后可以通過(guò)泵升壓送入丙烯儲(chǔ)罐。停車(chē)前需要預(yù)估出丙烯量以便儲(chǔ)罐有足夠的儲(chǔ)存空間。同時(shí),丙烯精餾塔所產(chǎn)聚合級(jí)丙烯在保證質(zhì)量合格情況下也可以通過(guò)該線送往儲(chǔ)罐。利用一次大檢修老區(qū)丙烯壓縮機(jī)系統(tǒng)停車(chē)倒空時(shí)機(jī),對(duì)該系統(tǒng)內(nèi)的聚合級(jí)丙烯進(jìn)行升壓回收,整個(gè)系統(tǒng)儲(chǔ)罐及管線體積約為500 m3,按照丙烯儲(chǔ)量40%,液態(tài)丙烯密度0.5 t/m3計(jì)算,整個(gè)系統(tǒng)儲(chǔ)存丙烯量約為100 t,通過(guò)實(shí)施該操作,丙烯儲(chǔ)罐儲(chǔ)存量增加48 t,回收率大體在40%以上。
目前,各乙烯裝置通過(guò)改造,均采用開(kāi)車(chē)提前引入合格產(chǎn)品方式建立回流,當(dāng)精餾塔、吸收塔進(jìn)料時(shí),直接使用該回流產(chǎn)生合格產(chǎn)品,以縮短開(kāi)車(chē)調(diào)整時(shí)間,減少火炬排放量。如脫乙烷塔引入聚合級(jí)乙烯產(chǎn)品,脫丙烷塔引入聚合級(jí)丙烯產(chǎn)品,乙炔吸收塔引入聚合級(jí)乙烯產(chǎn)品等。另外,有的裝置采用乙烯精餾塔與乙烯壓縮機(jī)形成開(kāi)式熱泵設(shè)置,在裝置投料之前,通過(guò)乙烯儲(chǔ)罐將乙烯產(chǎn)品返回乙烯精餾塔,通過(guò)壓縮機(jī)制冷,建立液相乙烯,使塔達(dá)到正常操作溫度和壓力,也是縮短開(kāi)車(chē)時(shí)間的較好方式。
裝置在緊急停車(chē)或恢復(fù)開(kāi)車(chē)過(guò)程中,不可避免要涉及到超溫、超壓及不合格產(chǎn)品的置換問(wèn)題,這部分物料一般都是直接排往火炬系統(tǒng)。通過(guò)不斷改造,將可作為裂解爐燃料使用的碳四以下組分相應(yīng)放火炬點(diǎn)配置了聯(lián)通線,引至燃料氣系統(tǒng),這樣既可以減少火炬排放量,同時(shí)也可以減少裝置燃料氣外補(bǔ)量。需要注意的是,該方式并不是替代各單元的壓力控制,而是在壓力控制正常投用情況下,盡量減少火炬排放量。同時(shí),燃料氣系統(tǒng)管線多為普通碳鋼材質(zhì),最低安全使用溫度只有-40℃,還要注意排放溫度不能過(guò)低,最好是在燃料氣系統(tǒng)之前增設(shè)加熱器和溫度報(bào)警設(shè)施,利用低等級(jí)蒸汽或熱水對(duì)低溫物料進(jìn)行加熱,保證排放的物料進(jìn)入燃料氣系統(tǒng)之前不低于-40℃。
乙烯裝置停開(kāi)車(chē)階段的低火炬排放是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),以上幾種具體措施可以綜合應(yīng)用。對(duì)于新建裝置,可以借鑒以上幾種做法在設(shè)計(jì)階段考慮運(yùn)行時(shí)的物料回收問(wèn)題;對(duì)于已投入生產(chǎn)運(yùn)行的裝置,可以利用停車(chē)時(shí)機(jī)對(duì)可回收的物料進(jìn)行局部改造,根據(jù)實(shí)際情況和物料狀態(tài),按照規(guī)范要求配置聯(lián)通線,設(shè)置相應(yīng)的操作和安全監(jiān)控設(shè)施,使裝置的運(yùn)行更為科學(xué)合理,最大程度實(shí)現(xiàn)低成本運(yùn)行和低碳排放的目的。