何繼平
(蘇州市軌道交通集團有限公司, 215006, 蘇州//工程師)
蘇州軌道交通2號線(不含延伸線)共有16處小半徑曲線。該線自2013年12月28日開通以來,陸續發現小半徑曲線上股鋼軌出現不同程度的剝落掉塊現象。其中,在蘇州火車站站—山塘街站上行方向里程為K14+252.621附近的曲線段,該現象尤為明顯。鋼軌剝落掉塊如圖1所示。本文針對小半徑曲線上股鋼軌出現的剝落掉塊現象進行了分析,并給出了防治措施建議。

圖1 鋼軌剝落掉塊現場照片
通過對蘇州軌道交通2號線鋼軌剝落掉塊處調查,發現一半以上的掉塊均出現在小半徑曲線的上股。檢查軌道幾何尺寸,發現各項尺寸皆正常。經初步研究認為,鋼軌剝落掉塊是由于鋼軌與輪對的接觸關系引起的。因為鋼軌在列車的橫向荷載、縱向荷載及豎向荷載的復雜作用下,所受到的沖擊與破壞較大,同時在列車不間斷的快速碾壓下,鋼軌軌頭內側受到疲勞傷害會持續發展。尤其在小半徑曲線地段,由于超高、離心力及軌底坡等原因使車輪踏面與鋼軌軌面未做到較好貼合,可能導致偏載等復雜情況,對鋼軌受力面影響較大,從而導致鋼軌磨耗與剝落掉塊。鋼軌發生磨耗與剝落掉塊后,輪軌關系會進一步惡化,再加上列車的蛇形運動沖擊,導致鋼軌剝落掉塊現象愈加嚴重。
為了真實地模擬鋼軌和車輪的接觸狀況,工務專業以蘇州軌道交通所采用的電客車輪緣(LM型)為參考,制作了1∶1的輪緣模型,并在蘇州軌道交通2號線小半徑曲線區域做現場試驗,如圖2所示。

a) 上股鋼軌

b) 下股鋼軌
由圖2現場車輪碾磨形成的光帶來看,上股光帶偏離鋼軌軌頂中心靠向鋼軌內側,且剝落掉塊較多,而下股基本無剝落掉塊;上股鋼軌內側光帶與輪緣內側接觸,下股鋼軌與輪對接觸面位于輪緣1∶20位置處。輪緣踏面的具體尺寸如圖3所示。

注:R代表半徑;單位mm
圖3 輪緣踏面圖
經現場研究得知,可通過修正鋼軌軌底坡來調整輪對與鋼軌的接觸面。當增大軌底坡時,可使光帶趨于鋼軌中心,以此消除偏載作用。為此蘇州軌道交通工務專業人員采取了在曲線上、下股鋼軌外側各墊半塊高度為3 mm膠墊的措施;經軌底坡測量儀測量此時的軌底坡為1∶20,目的在于使車輪在軌底坡為1∶20的一段踏面與鋼軌頂面接觸。軌底坡調整后,對上股鋼軌剝落掉塊數據、光帶變化進行監控,如圖4及表1所示。

圖4 調整軌底坡3個月后上股鋼軌光帶變化圖

軌底坡調整時間掉塊深度/mm掉塊長度/mm軌底坡調整時間掉塊深度/mm掉塊長度/mm1個月前001個月后003個月前003個月后00半年前00半年后001年前0.2~0.53~61年后002年前約1.0約10
由圖4和表1可知,軌底坡調整后光帶趨于鋼軌頂部中間區域,且調整后鋼軌剝落掉塊發展速度明顯降低。因此調整軌底坡確實對鋼軌剝落掉塊有一定的延緩作用。
為模擬軌底坡取值不同時的鋼軌受力情況,利用ANSYS軟件建立了鋼軌受力分析有限元模型,如圖5所示。模型中,鋼軌采用SOLID45實體單元模擬,軌下橡膠墊板采用SOLID45實體單元模擬。上述兩者的接觸采取剛體-柔體的接觸分析,該分析中,將鋼軌設置為剛體,將軌下橡膠墊板設置為柔體;將鋼軌與橡膠墊板的接觸面設置為目標面,用TARGE170單元模擬,摩擦系數定義為0.3;將橡膠墊板與鋼軌的接觸面設置為接觸面,用CONTA173單元模擬。

a) 俯視圖

b) 側視圖
本文針對軌底坡調整前(即偏荷載作用下)和軌底坡調整后(即正荷載作用下)鋼軌的受力情況進行了計算。經計算,不同荷載作用下,鋼軌受力情況如圖6及表2所示。
由圖6及表2可知:軌底坡調整后鋼軌應力及變形量均明顯降低。軌底坡調整前鋼軌應力集中在鋼軌內側軌頭弧度處,與現場剝落掉塊位置相吻合;軌底坡調整后鋼軌應力基本均勻分布于整個軌頭,避開了現場剝落掉塊位置。
鋼軌剝落掉塊若持續發展,會造成剝落掉塊的尺寸越來越大,進而影響其使用壽命;同時該現象對母材的傷損越來越大,其裂紋可能會向鋼軌內部發展,一定程度時會引起斷軌;另外剝落掉塊會影響軌道幾何尺寸,尤其是軌面平順度,進而使鋼軌受力惡化,從而引起附加病害,例如零部件破損、軌枕失效等。目前城市軌道交通針對鋼軌剝落塊現象普遍采用打磨、焊補、上下股鋼軌調換或者整段鋼軌更換等措施。這些措施維修成本較大,勞力投入較多,因此需引入新理念進行預防性維修,以此來節約維修成本以及延緩鋼軌傷損發展。

a) 軌底坡調整前

b) 軌底坡調整后
(1) 合理設置軌底坡。根據以上現場實驗結果以及計算結果可知,在小半徑曲線地段將軌底坡由1∶40調至1∶20后,曲線上股鋼軌光帶由內側轉移至鋼軌頂部中間區域;軌底坡調整后,鋼軌受力情況由偏荷載變成正荷載,其應力與變形量均減小;軌底坡調整前鋼軌應力集中在鋼軌內側軌頭弧度處,與現場剝落掉塊處相吻合,軌底坡調整后鋼軌應力基本均勻分布于整個軌頭,避開了現場剝落掉塊處。因此在小半徑(半徑小于400 m)曲線地段,軌底坡可設置成1∶20,從此減少輪軌非正常接觸。
(2) 鋼軌預打磨。在新線開通前,對鋼軌進行預打磨,尤其針對小半徑曲線區域。該措施可消除鋼軌表面毛刺,改良輪軌關系,延長鋼軌剝落掉塊發展周期;另外,鋼軌預打磨在很大程度上可消除鋼軌制造的公差以及施工鋪設、焊接的誤差,使輪軌接觸面較為順滑,縮短其磨合期,亦可延長鋼軌及輪對的使用壽命。
(3) 車輛輪對及時鏇修。由于鋼軌剝落掉塊對車輪輪緣踏面易造成不均勻磨耗,嚴重時亦會產生剝離,此隱患如不及時消除,會加劇鋼軌剝落掉塊發展速度,給行車安全帶來隱患;在輪軌之間復雜荷載的持續作用下,與鋼軌接觸的輪對踏面將會發生磨耗與變形,而通過車輛輪對及時鏇修可以修復輪對尺寸、改善輪軌關系、延長鋼軌及輪對使用壽命。
(4) 加強養護、消滅偏差處所。保持軌道幾何尺寸(例如正失、軌距遞減率、水平、高低、方向、三角坑等)優良,尤其是小半徑曲線地段,可大大減少車輪對鋼軌的沖擊力,減少鋼軌疲勞傷害,進而延緩鋼軌剝落掉塊的發展。