趙云萍(天津天鐵冶金集團煉鐵廠,河北涉縣056404)
過去主抽風機多采用降壓啟動方式,比較常見的包括水電阻軟啟動及熱變電阻軟啟動。軟啟動方式存在啟動電流較大、無法精準調節風量和負壓等參數、對環境溫度要求高、維護工作量大、不能多次連續啟動等多種問題。當電機過大時,軟啟動裝置無法提供足夠的啟動轉矩來滿足電機的降壓啟動。采用西門子高壓變頻啟動解決了上述問題。同時,在主抽風機運行上采用變頻控制,能夠實現風機速度的平滑調節,大幅降低能耗,節約生產成本。
采用高壓變頻啟動風機電機,利用變頻器的特性,可以使電機啟動時對電網的沖擊值達到最小,啟動曲線平滑,同時避免電機啟動時大電流沖擊對電機和風機的損壞,使電機、風門及風機的檢修周期和壽命可延長1/3,減輕維修工作量,減少備件的使用及維修費用,同時起到保護電動機和電網的作用。
通過實時對抽風機轉速的調節來實現對生產中風量、負壓的調節。與傳統的控制系統相比,其主要優勢在于:
(1)電機的軸輸出功率可以根據生產的實際情況隨時調節,使電機總是運行在最佳經濟點上,電網節省了大量電能,運行成本大大降低,從而降低了燒結礦噸耗成本。
(2)完美無諧波高壓變頻采用若干個低壓PWM變頻功率單元串聯的方式實現直接高壓輸出。該變頻器具有對電網諧波污染極小,輸入功率因數高,輸出波形質量好,不存在諧波引起的電機附加發熱、轉矩脈動、噪音、dv/dt及共模電壓等問題的特性;不必加輸出濾波器,就可以使用普通的異步電機,包括國產電機;輸出電壓非常接近正弦波,dv/dt很小。圖1為完美無諧波變頻器輸出的電壓及電流波形。
(3)提高了生產作業率。使用變頻器調節風量,能夠使調節更加精準,整個控制系統故障率極低,提高了產量和質量。
抽風機運行在喘振區時,不僅經常會由于振動超標引起保護性跳閘,而且還會引起嚴重的設備問題,造成設備損壞。通過在變頻器中設立一個特定的頻率段,使變頻器快速的通過該頻率段,避免了風機在喘振區運行并發生喘振,使設備運行更加平穩,減少了對機械設備的沖擊。變頻運行使風機的運行狀況得到優化,大幅度地降低了噪音,提高了機組的穩定性。

圖1 完美無諧波變頻器輸出的電壓及電流波形
主電源瞬時掉電5個周期內可滿載運行不跳閘,掉電10s內不停機,最大限度地維持運行。變頻器在工作時,可以承受電網電壓波動至65%的影響而不跳機。
風量分析模塊:對系統風量等實時數據進行檢測,并根據生產實際情況,采用數據分析模型對主抽有效風量進行計算,確定風量需求,并考慮管道及設備漏風情況,確定風機總風量需求。壓力分析模塊:對系統負壓等實時數據進行檢測,根據生產實際情況,采用數據分析模型對燒結負壓進行計算,并考慮管道及設備壓降情況,確定風機在所需風量條件下的負壓需求。燒結終點分析模塊:對燒結溫度等實時數據進行檢測,并通過對燒結狀態的檢測與診斷,得出當前的燒結終點(BTP)狀態并做出變化趨勢判斷。風機控制模塊:系統對風量與負壓需求進行分析,并結合當前燒結終點(BTP)狀態及變化趨勢對變頻器輸出頻率進行修正。由于新一燒為雙風機燒結系統,為避免風機的不平衡運行,出現搶風現象使系統發生震蕩和波動,自動對風機狀態進行調整,使得風機工作在平衡運行狀態。系統監控模塊:對整個系統進行實時監控,在發生故障時進行報警,并記錄故障信息。數據存儲模塊:根據需要記錄各種實時數據信息,以供歷史信息查詢及數據信息分析。自動控制模型:根據系統工況對變頻器輸出頻率進行修正,保證對系統風量、負壓的控制更為準確。
燒結風機電機的變頻器采用一拖一方式運行,電動機功率為7 100 kW,2臺;變頻器選用西門子羅賓康高壓變頻器7 200 kW,2臺,型號為:6SR3501-5MJ48-7BF1。10 kV輸入/10 kV輸出驅動方案,采用空水冷交換器輔助散熱方式,變頻器的發熱通過該冷卻器冷卻,使得變頻器室內空氣不與室外空氣交換,以保證室內空氣潔凈,從而保證變頻器可靠運行。
2套變頻器采用了既能自己變頻調速運行電機,又能分別啟動2臺電機在線定速運行控制模式,如圖2所示。

圖2 天鐵燒結主抽風機變頻系統控制圖
正常狀態時,1#電動機通過1#變頻器、DSC1斷路器(把電抗器短接)、MBM1斷路器給一號電機供電,這時電抗器不起作用。同理,2#電機通過2#變頻器、DSC2斷路器(把電抗器短接)、MBM2斷路器給二號電機供電。MBI1和MBI2分別為一段電源和二段電源供電開關。由于電機功率比較大,無論在工頻還是變頻狀態,一段電源只為1#電機供電,二段電源只為2#電機供電。
當二號變頻器故障時,可用一號變頻器拖動二號電機至工頻運行。工作流程為:通過二段電源、MBC2、變頻器、電抗器、MBM2拖動二號電機啟動;上微機向變頻器發出請求切換信號后,變頻器加速到工頻率,并自動調整變頻器的輸出頻率、相位、電壓,直到和電網的頻率、相位、電壓相一致時,MBL2合閘;變頻器收到MBL2合閘信號后,MBM2、MBC2分閘,變頻器停止運行,二號電機工頻啟動完成。
與國內其它燒結主抽風機實現在線變頻的系統相比,燒結風機通過合理配置方案,實現了2臺電機在線變頻和2機故障狀態下能互為備用的功能,保證了生產的穩定性,具體有以下特點:
(1)新一燒一臺燒結機供應4個高爐所需的燒結礦。當高爐部分處于檢修、減產或停車時,新一燒經常處于不能滿負荷工作的狀態。這時,通過對變頻器進行調節,使燒結系統風機始終運行在最佳經濟點的工作狀態,與目前國內其它400平燒結機主抽風機變頻相比,能取得更大的節能效果。
(2)新一燒使用了異步變頻電動機驅動主抽風機,與目前國內其它400平燒結機所用同步電動機相比,電機成本降低,同時也減少了同步電機所配的勵磁裝置和控制設備,降低了檢修的難度、工作量及備件費。由于公司電網大型同步機較多,導致電網無功多,使用異步電動機增加負荷所消耗的無功功率,合理的對無功功率進行分配,提高了公司電網系統電壓的穩定性。
(3)控制系統采用按功能分多級進行管理和控制,通過嚴格的生產管理,將不同層級的工作人員嚴格分工,提高系統的安全性、可靠性以及新一燒自動化控制水平。
該技術一次性投入成本比較高,對于舊系統改造一般必須保持使用以前的同步電動機,必須使用勵磁系統,有時還需要考慮老的變頻軟啟動的繼續使用,與新建系統相比,系統設計、施工及調試復雜。
新一燒主抽風機變頻器控制系統實現了中控室的在線變頻運行,取得了顯著效果。以前,主抽風機長期運行在50 Hz;改造后,變頻風機可以根據實際需要自動調整運行轉速。根據現場電表統計計算,每年節能達36 960 000 kW·h,如果按照0.5元/kW·h計算,可年創經濟效益1 848萬元。
該技術的成功應用,既節省了電能,又簡化了設計,減少了部分設備,降低了維護的復雜度,還可以起到保護電動機和電網的作用,部分技術可以推廣到第二煉鐵廠主抽風機的變頻器改造。該技術對同類行業具有廣泛的推廣價值,系統適用性強,在國內同行業具有廣闊的應用前景。