王 海
(中聯煤層氣有限責任公司晉城分公司,山西 048000)
潘河區塊地層結構穩定,開發15號煤層將依次揭露新生界第四系(Q)、古生界二疊系上統上石盒子組(P2s)、二疊系下統下石盒子組(P1x)和山西組(P1s)、石炭系上統太原組(C3t)、石炭系中統本溪組(C2b)、奧陶系中統峰峰組(O2f)。總體而言,本區勘探程度高,15號煤層厚度分布穩定,煤層埋深淺,構造簡單,斷層不發育,煤層氣資源豐度高,具有較大的開發前景。
潘河區塊3號煤開發已久,在進行15號煤施工設計時堅持“地面條件與地質條件兼顧、經濟合理的原則”,既要充分利用原有的地面集輸系統和現有井場,又必須防止鉆井施工對3號煤層的污染,與3號煤層排采井保持足夠的井距。以X井組為例,該井場原有3號煤排采直井一口,通過對井場進行擴建,在該井場新布置2口15號煤定向井,井口間距保持為5m,新井方位分別為112.35°和192.57°,使井場三井眼成放射分布,形成了良好的防碰條件,保證了試驗井組軌跡與3號煤排采井的100m防污染間距(見圖1) 。

圖1 X井組井場示意圖
該井組設計為二開結構,采用“直-增-穩”三段制井身剖面。一開采用φ311.15mm鉆頭鉆至基巖10m后完鉆,下入φ244.5mm×8.94mm/J55表層套管,口袋0.5m,固井水泥返至地面,二開采用φ215.9mm鉆頭,鉆至造斜點后利用螺桿造斜,采用螺桿定向鉆進和復合鉆進相結合的方式,鉆至目的煤層15號煤層底板下45m完鉆,下入φ139.7mmx7.72mm/N80生產套管,口袋2m,固井水泥返至3號煤層上200m,實現雙煤層封固,見圖2。

圖2 X1、X2井身結構圖
早期的煤層氣鉆井主要采用水源系列鉆機設備,特點為成本低、動力差、鉆速慢、安全保障低、鉆井周期長。為了保障設備性能滿足施工需求,X井組選用了石油系列ZJ15車載鉆機,井架型號JJ90-29/31,負荷900KN;泥漿泵型號SNK500-15,功率500HP;車載柴油機型號CAT-C9,功率350HP,利用車載鉆機的靈活機動提高施工效率。
一開采用膨潤土漿鉆井液,潘河區塊一開表層以黃土、礫石為主,易形成漏失通道。一開前提前配置膨潤土漿,配方:清水+1/3純堿+0.25%CMC+4%土粉,性能維持在密度1.01~1.03g/cm3,粘度28~33s, pH值7~8,含砂0.2%。
鉆完表層后配10m3稠漿清掃液,循環一到兩周將井下巖屑攜帶干凈后起鉆,保證下表層套管順利到底。
二開上部地層以聚合物鉆井液為主,密度1.03g/cm3,粘度27~32s,含砂0.2%,pH值7,適時替稠膨潤土漿攜砂。針對煤層易坍塌、易污染、滲透率低、非均質性強等特性,進入3號煤層前100m轉化為鑲嵌暫堵鉆井液體系。利用鑲嵌屏蔽暫堵劑的彈性可變性,使其部分顆粒嵌入在煤層孔隙的入口處,進行單向封堵,實現井壁穩定和儲層保護。配方為:井漿+5%鑲嵌暫堵劑+5%零滲透處理劑+0.2%表面活性劑”在鉆進過程中根據接單根及起下鉆情況隨時調整鉆井液性能,維護性能保持在密度1.03~1.08g/cm3,粘度33~36s,pH值7~8,含砂0.2%。
一開地層主要為黃土層及礫石層,軌跡控制主要為防斜打直,因此施工中采用“φ311.15mm鉆頭+φ165.1mm鉆鋌”鉆具組合進行吊打,嚴格控制鉆井參數,鉆壓20~50KN,轉速40~75r/min,排量14~18L/s,泵壓1~2MPa。
二開直井段采用常規塔式鉆具組合“φ215.9mm鉆頭+φ165.1mm鉆鋌+φ127mm鉆桿”繼續垂直鉆進,每50m進行一次測斜,及時跟蹤掌控井斜、方位變化情況,做好防碰工作。
二開造斜采用螺桿鉆具組合“φ215.9mm鉆頭+φ171.45mm(1.25°)螺桿 + φ171.45mm無磁鉆鋌+φ165.1mm鉆鋌+φ127mm鉆桿”,鉆壓60~130KN,轉速30~60r/min,排量14~20L/s,泵壓1~4MPa。按照1.3°/100m的造斜率進行定向造斜,定向段每20m左右進行一次測斜,控制全角變化率在5°/25m(連續3點)范圍內,穩斜段每25m左右進行一次測斜,控制全角變化率在3°/25m(連續3點)范圍內,保證井眼軌跡符合后續作業要求。
表層固井采用常規固井技術,下入φ244.5mm套管,保持套管與地面齊平,注入密度1.85g/cm3的水泥漿,返至地面。由于潘河地區3號煤長期排采,地層壓力、儲層壓力均較低,常規水泥漿密度過大,極易壓漏地層,引發儲層污染和固井水泥返高不夠、水泥環膠結質量差等問題,因此生產套管固井采用了中空玻璃微珠超低密度固井技術。該水泥漿體系主要為中空玻璃漂珠、活性填充材料、早強劑、降失水劑、分散劑等和水泥灰按配方配置而成,密度1.3~1.4 g/cm3,有效降低了固井水泥漿液柱壓力,減小了水泥漿的漏失,注水泥過程堅持“小排量、穩打穩替”方針,注漿排量0.5~0.6m3/min,采用塞流頂替水泥漿,有效減少循環摩阻和環空壓差,保護煤層。
試驗井組X井組15號煤定向井施工期間,井場上原3號煤排采井保持正常排采。試驗井組平均機械鉆速5.51m/h,建井周期22.4天,比設計提前了3.6天,固井質量良好,試壓合格,各項井身質量指標合格(具體見表1)。

表1 X井組井身質量參數表
(1)穿過3號煤層進行15號煤定向井開發,在直井段的井間距較小,必須充分考慮新施工井眼與原3號煤排采井的軌跡防碰,提前進行防碰掃描,施工時要勤測軌跡,保證施工安全。
(2)鉆井施工中,鉆井液對煤層的入侵不可避免,尤其是已開發區塊,在進入煤層段前要充分循環調整泥漿,保證固控設備處于良好的運行狀態,盡量減少固相顆粒對煤層的入侵,同時轉盤轉速和排量宜降低至正常值的75%~80%,平穩鉆過煤層。
(3)下入生產套管時,要結合雙煤層的埋深,選用合理的過煤管,確保過煤管接箍具有足夠的煤層頂、底距,便于后期的壓裂施工。
(4)潘河區塊15號煤埋深相對較淺,在較大位移的定向井施工中,要充分利用地層資料和錄井巖屑進行綜合分析,結合測斜數據進行軌跡的指導鉆進。