于海山
中國石油大慶油田有限責任公司第八采油廠工程技術大隊(黑龍江 大慶163514)
井下作業是維護油田正常生產運行及產能恢復的重要手段,涉及內容多、專業廣、技術精、成本高,井下作業管理承擔的責任大、任務重[1-2]。經過多年的技術攻關和管理創新,檢泵率連續8年在20%以下。進一步保持作業指標持續高水平完成的難度較大,主要面臨三個不利因素:一是雙斷、雙漏治理措施已全覆蓋,目前無革命性措施;二是定向井比例不斷攀升,到2016年底占到應開井的51.4%;三是免修期3年以上井所占比例大,達到67%。面對如此壓力,提升井下作業管理質量已經刻不容緩。為此,牢牢抓住“降本增效、效率提高、質量提升、指標控制”這條主線,融合質量管理方法,進行井下作業管理質量提升的探索。
1.1.1 成立作業管理項目部,確保組織規范

圖1 井下作業管理項目部組織結構圖
為健全作業管理體系,成立以廠主管領導為項目經理的作業管理項目部(圖1),把每口井的作業施工作為一個項目來管理,充分聯系采油隊、采油礦、技術單位和管理部門,將項目部的職能作用發揮到最佳。項目部的成立,健全了層層督促的高效作業管理體系,規范了管理職責和流程,形成了井下作業管理質量齊抓共管的良好局面。
1.1.2 建立月度作業例會,確保制度規范
為確保井下作業中遇到的問題能夠及時得到處理,建立作業例會制度,每月末召開全廠作業例會,逐一審查、驗收月度發生的作業井施工合格情況。對于保修期內的作業井,逐一排查核實返工作業原因,強化責任追究,嚴格按照考核制度落實,確保油井維護質量和作業施工質量,進而保證對檢泵指標和措施效益的控制。對措施不當的施工單位,嚴格執行系數考核,勒令停止施工,整改合格后備案。
1.1.3 修訂相關管理細則,確保標準規范
嚴格按照國家法律法規及相應的國家標準,以整合標準、制度、流程為切入點,修訂管理規定,簡化管理制度,明確管理責任,強化實施標準。將《井下作業管理辦法》《機采措施井管理辦法》《“雙斷”、“雙漏”治理規定》《井下用料管理辦法》《化學降黏管理辦法》等整合修訂為《采油工程管理考核細則》,合并后內容簡約不漏項,權責明確,標準統一量化,使井下作業施工從方案制定、過程控制到結果評定、安全環保管理責任等方面都有據可依。
1.2.1 業務標準化、流程化,提升管理水平
編制《采油工程技術手冊》,建立采油工程方案、井下作業方案設計、各項措施方案設計標準模板及措施工藝選擇標準化模板,同時確定現場施工流程、監督節點、現場施工監督卡、環保交接卡,固化設計和監管流程等內容,做到標準化選井、標準化設計、標準化施工、標準化考評,提高設計質量與管理水平,實現井下作業管理標準化、流程化。
1.2.2 建立培訓考核制度,提升業務素質
定期組織作業管理人員開展崗位知識分享培訓、現場監督管理全過程實踐、HSE知識學習教育等培訓班,通過對職業技能、相關法律法規等內容的培訓,提高管理人員的綜合業務素質。為加強工作的責任心,建立相應的考核制度,考核落實到具體崗位,有獎有罰,提升作業管理人員的崗位責任心。
1.3.1 嚴格方案設計審查,確保選井質量
堅持“因區制宜、因井制宜、因層制宜”的“一井一工程”設計思路,將采油工程與油藏工程相結合,并融入安全、環保設計理念,做好方案設計,并嚴把審批關,年度開展方案會審195井次,方案調整18口井,層段調整9口井,保證方案的安全性。使常規作業方案實現流程化(圖2),從問題井發現、落實、上報、施工到恢復生產,實行流程化管理,躺井時間由10~12 d縮短至7~8 d。
1.3.2 提前現場調查落實,確保準備到位

圖2 常規作業方案管理流程
作業前,結合現場井位、井況、井場、道路、土地、環境等調查情況,從人、機、料、法、環等方面對作業施工的各階段存在的HSE危害因素進行識別[1]。按照危險程度高、中、低進行風險評價,高度危險的風險一般集中在工藝管柱的起下作業、壓裂實施過程兩個方面。同時對上述識別出的風險,確定從管柱結構設計、現場實施控制等方面訂立風險控制和消減措施,在施工前做好充足的風險應對準備。
1.3.3 強化現場監督管理,確保安全環保
在《全過程監督細則》的基礎上,重新編制《作業現場監督手冊》,包含21項內容,細化標準,實施廠、礦、隊三級監督模式(表1),現場監督人員在作業前參與到施工單位“兩書一表”的學習當中,并對應急預案進行審核,組織現場演練[2]。作業過程中,嚴查施工單位“兩書一表”、施工方案的執行情況,出現問題及時叫停整改,并按規定進行相應系數考核,使作業施工實現良好的“PDCA”循環。監督過程實現“結果”型向“過程”型監督的轉變,“經驗”型向“量化”型監督的轉變,“粗放”型向“技術”型監督的轉變。

表1 井下作業三級監督指標情況表
1.3.4 完善作業用料管理,確保材料質量
按照合并修訂后的《采油工程管理考核細則》嚴格作業用料管理,加強管、桿、泵等井下工具的抽樣檢測,并對修復管、桿加大抽樣檢測比例,對不合格產品嚴格按照細則實施考核,確保下井工具使用質量,保障生產運行安全。
1.3.5 嚴格作業驗收標準,保證作業質量
以相應國家標準、行業標準為基礎編制《第八采油廠采油工程技術標準》,包含7個系列共84套管理辦法,對作業施工質量及環保施工情況進行精細度量、驗收。并及時對作業后效果進行跟蹤管理,做好作業后保護措施工作,及時作出注采系統的調整和生產參數的優化方案,嚴格按照加藥周期、加藥量標準及時加藥維護,保證作業質量效果。
1.4.1 強化外部隊伍管理,保證施工質量
為保證外部常規井下作業隊伍施工質量符合驗收標準要求,加強外部隊伍資質的評定標準,資質認證公開化、公平化,嚴格按照規定選用安全有保證、技術能達標、環保做到位的隊伍參加到作業施工中。依據作業隊伍認證考核結果將作業隊伍劃分為甲、乙、丙三個等級,按作業難度選擇隊伍。月度作業列會后,將作業隊施工質量監督考核情況上網公布,對施工質量優、措施到位、技術完善的作業隊伍優先安排作業工作量;對施工質量差、措施不到位、技術不完善的作業隊伍堅決清出作業市場。
1.4.2 優化內部隊伍結構,保證施工效率
針對實施過程中,內部常規井下作業隊伍施工效率低下的現象,對作業隊伍進行整合,將作業準備、起下管桿、交井等工序分開管理,成立準備隊、施工隊、收尾隊負責對應工作(圖3)。實施專業化整合后,通過提前做好預案編制,減少等待時間[3],施工隊效率提高50%,年施工能力增加30井次以上,實現作業施工流程化。
2017年常規作業維護以“少發生、早發現、提效率、保質量”為思路(圖4),提出檢泵率13.0%、綜合返工率3.7%、檢泵周期1 125 d的常規井下作業指標。
1.5.1 強化加藥流壓管理,作業井少產生
強化加藥降黏和流壓管理,根據單井結蠟程度,選取適合的加藥或熱洗措施58 738井次,使結蠟區比例持續在3.0%以下;根據低流壓井井況,采取個性間抽2 187井次、調小參466井次、換小泵47口井,避免桿斷及卡泵等問題,減少作業井發生量。
1.5.2 泵況問題及時處理,作業井早發現
對泵況異常井實施五級管理,按“輕、一般、較重、嚴重、特別嚴重”的評定結果,制定個性化測試周期,并根據測試核實結果,選取相應的治理措施(表2)。加強礦隊處理問題的能力,避免動管柱作業(圖5),以高溫熱洗為主,配合其他治理措施,處理桿卡、桿不跟、泵卡、泵漏等問題井,處理成功165井次;以打撈為主,處理光桿斷,上部斷脫等問題井,處理成功63井次。

圖3 常規修井作業工序分開管理示意圖

圖4 井下作業維護思路

表2 作業井分類復測措施

圖5 提升礦隊處理能力實施流程圖
1.5.3 優化作業系統運行,作業井提效率
對已發生的作業井,縮短整個核實處理上報問題時間[4-5],減少原油影響,作業井躺井時間由10~12 d降至5~7 d,日積壓井影響產量控制在1.0%以內。同時,推廣A5作業系統,縮短整個系統的運行時間,提高工作效率10%。
1.5.4 制定針對治理措施,作業井保質量
推廣4類21項雙斷雙漏治理技術2 770項次,“雙斷”率0.9%、“雙漏”率5.4%,與2016年同期對比分別下降0.2%;實施方案優化,優化桿、管、泵匹配1 450井次,優化施工設計660項,提高了方案針對性。
井下作業管理向專業化、系統化邁進,人員素質更加過硬、監管程序更加合理、考核機制更加嚴格、問題處理更加及時,積累了豐富的外圍油田井下作業管理經驗。2017年實現安全生產、文明生產金牌“十三連冠”。
通過以上措施,2017年檢泵率12.9%,綜合返工率3.5%,檢泵周期延長到1 135 d,與2016年相比,檢泵率下降0.5%,綜合返工率下降0.2%,檢泵周期延長15 d(圖6)。
通過“能處理不作業、能小修不大修、能利舊不換新”等管理措施,節約成本1 975.0萬元。效益評價取消無效益壓裂措施方案4口井,節約成本176萬元。修井作業699口井,恢復年產能27.9×104t,通過作業流程化管理提速作業進程,減少躺井影響原油產量3 496 t,創造效益856.5萬元。措施作業339口井,累計措施增油5.9×104t,價值14 454.7萬元,去除措施投入與開采成本后創造效益9 853.0萬元。因此,井下作業管理質量提升,節省成本2 151.0萬元,創造效益10 709.5萬元,共計12 860.5萬元。

圖6 2001—2017年檢泵指標完成情況折線圖
1)通過井下作業管理質量的提升,使作業流程制度得到規范、管理效率得到提升、施工質量得到保障、作業指標得到控制、技術措施得到加強、作業效益得到提高。
2)用質量管理方法,成功解決了井下作業管理面臨的困難,體現了科學應用質量管理方法對管理質量提升的重大意義。