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巖巷單進水平影響因素分析及其優化

2018-07-30 02:20:34申丑孩
江西煤炭科技 2018年3期
關鍵詞:錨桿作業施工

申丑孩

(晉能集團長治公司山西新村煤業有限公司,山西 長治 046000)

煤礦巖巷掘進是一個復雜的施工工藝,在礦井正常生產中具有重要位置,生產礦井巖巷掘進工程量一般占到礦井掘進總工程量的30%左右。金明煤礦巖巷掘進一直氣腿式鑿巖機配耙斗裝載機為主。近年來,通過引進中深孔爆破技術,增加循環進尺;改變傳統的兩掘一噴工藝,推廣多工序平行作業、皮帶連續排矸;改造供風線路、堅持多上鉆機等措施,使礦井巖巷炮掘單進水平得以突破。2016年巖巷平均單進80 m/月,2017年巖巷平均單進82 m/月,個別巖巷掘進工作面破百米。雖然,礦井巖巷單進水平有所提高,但與國內綜掘300 m/月、炮掘200 m/月的高水平單進相比還有較大差距。因此,以金明煤礦25011工作面底板巖巷為工程背景,研究巖巷快速掘進攻關工作,提高巖巷單進水平,緩解礦井接替緊張的局面是目前當務之急。

1 工作面工程概況

25011工作面底板巖巷位于25采區南部,11204下底板巖巷開口處為半煤巖巷道,上部巖石厚度為1.3 m,下部煤層厚度2.3 m。掘進范圍內上距二1煤層底法距1~15 m;二1煤層整體呈單斜構造,最大厚度7 m,最小煤厚2.55 m,平均4 m;二1煤層底板整體產狀134°~152°∠3°~9°。煤層直接底為砂質泥巖,灰色、深灰色,含白云母片及植物化石,下部含黃鐵礦結核,局部并發育有L9灰巖。經現場調查,25011工作面底板巖巷掘進過程中在巷道層位選擇與支護設計、作業方式、人的因素、爆破參數、掘進設備、組織管理因素和外部環境因素等幾個主要方面存在提升空間,有待進一步優化。

2 巖巷快速掘進影響因素分析

2.1 巷道層位選擇與支護設計的影響

(1)巷道層位設計的選擇

25011工作面底板巖巷最初設計層位為L8灰巖底。該礦所采二1煤下部層位依次為砂質泥巖(最小厚度7.7 m,最大厚度13.63 m,平均厚度11.4 m)、L8灰(最小厚度2.12 m,最大厚度6.02 m,平均厚度4.6m)、一8煤及泥巖(最小厚度0.6m,最大厚度2.7m,平均厚度1.76 m)、L7灰(最小厚度1 m,最大厚度4.28 m,平均厚度3.1 m)。

(2)沿L8灰底施工段情況及成本計算

① 巷道狀況

現場施工中發現,沿L8灰底掘進,巷道圍巖破碎、成型極差、淋水點較多,錨桿失效較多。沿L8灰底可能有近煤層,使用錨索鉆機勉強探查8 m,每班探測,施工困難較大,且影響進度;在該層位施工期間,巷道日進3 m,每月按25天核算,月僅能完成75 m;底板巖巷距二1煤不得小于10 m,否則打鉆產生裂隙,影響效果。

② 成本核算分析

巷道壓力大,補打錨桿 (索)較多,以25011工作面底板巖巷為例,百米巷道補打錨索100根左右,剩余890 m,共需補打錨索890根。每套錨索97.85元/套,工時費150元/工×890工=133500元,材料費共計 97.85×890=87087元。

另外,補打一根錨索需要30 min時間,補打890根錨索,使用一部鉆機補打錨索的情況下,需要55班才能完成,占用了大量的掘進力量。因此,在該層位施工,不僅會造成支護成本的增加,而且還將制約單進的提高。

(3)支護設計分析

25011工作面底板巖巷設計采用錨網噴支護:采用左旋錨桿Φ18 mm×1800 mm,間排距800 mm×800 mm;雙層網為鋼筋網+黑色硬質塑料網,網片搭接長度為100 mm;全斷面掛網噴漿,噴厚50 mm。由于25011工作面底板巖巷主要用于25011工作面瓦斯抽放,服務時間較短(從工作面兩巷掘進至工作面回采結束),當巷道巖性比較好時,如果支護設計強度過大,不僅會造成支護材料的浪費,還會影響巷道快速掘進。因此,應實行差異化支護,在巖性較好的區段,合理降低25011工作面底板巖巷的支護強度,節約支護成本,加快掘進速度。

2.2 作業方式因素分析

(1) 工序耗時

25011工作面底板巖巷采用“三八制”作業。根據現場跟班寫實記錄,該巖巷掘進施工工序耗時見圖1。圖1中工序4:打錨桿孔與打炮眼平行作業,兩部YT28型氣腿式鑿巖機施工迎頭炮眼,兩部KMTQT-130/3.1鉆機施工巷道頂板錨桿孔;工序5:出渣過程中,所有人員撤出,迎頭無施工人員;工序6:打巷道下部炮眼,然后打巷幫下部兩個錨桿孔,并進行上網安裝。

工序耗時分析:

① 巖巷工作面鉆機打眼工作耗時最多。風動鑿巖鉆機打一個2 m深炮眼平均需要8 min,錨索鉆機打一個錨桿孔平均需要10~12 min,全斷面爆破打眼和支護打一排錨桿需要4~5 h,占整個作業循環時間的50%~60%,是制約單進的主要因素。

② 平行作業不充分。部分工序實現了平行作業,但個別可以實現平行作業的工序未能平行作業,平行作業度低。

③ 風壓、水壓不足導致鉆機鉆進速度慢,也是影響單進的一個重要因素。

(2)平行作業現狀分析

圖1 施工工序及耗時

根據圖1所示,打錨桿孔與打炮眼平行作業,兩部YT28型氣腿式鑿巖機施工迎頭炮眼,兩部KMTQT-130/3.1鉆機施工巷道頂板錨桿孔,但仍有部分可以實現平行作業而未實現平行作業的工序。有條件但未實現平行作業的工序:

① 工序4迎頭打錨桿孔和打炮眼工作 (180min)與工序5出渣工作(75 min)與未能實現平行作業。

② 工序6中幫部底腳支護與工序4迎頭打錨桿孔和打炮眼工作未能實現平行作業。

③ 工序6打底部炮眼與幫部底腳支護未能實現平行作業。

2.3 掘進設備影響分析

(1)裝運:裝巖工序在平巷掘進中占整個循環時間的30%~50%,目前,金明煤礦巖巷裝運以P型系列耙斗裝巖機為主,可在30°以下的斜巷使用,實現高效率連續出渣,裝巖效率較高。

(2)鉆眼:金明煤礦巖巷掘進普遍使用的仍是氣動鑿巖機,由于氣腿鑿巖機輸出功率小,鉆速低,如要提高工作面鉆孔速度,就需要多上幾部鉆機平行作業。巖巷掘進需要機械化裝備,現階段在這項工序中缺少相應的裝備,機械化程度較低。

(3)耙渣機與皮帶機尾不能實現整體移動,造成移一次耙渣機需要4班左右時間,耗時時間長;掘進設備維修不及時,故障率高,都制約了巖巷單進的提高。

3 巖巷掘進方案優化

3.1 實行差異化支護

25011工作面底板巖巷采用斷面直墻半圓拱13.3 m2,由于底板抽放巷道的服務時間往往較短,采用硬質塑料網+冷拔絲編織網取代原來的鋼網護幫頂,可以較好的控制局部巖塊的松動和墜落,通過現場調查,L7-8巖層巖性好、整體性強,節理、裂隙不發育,而噴漿的加固和防風化作用一般。因此,本次試驗25011工作面底板巖巷采用錨網支護,不再噴漿。錨桿間排距0.8 m×1 m,錨桿配合H型鋼帶支護上半部,沿灰巖掘進期間錨索隔排單根布置,在頂板破碎或泥巖中掘進時視頂板條件,增加錨索數量。

針對巷道沿L8底掘進,巷道圍巖破碎淋水點較多,錨桿失效較多的問題,將巷道施工層位調整到沿L7灰或上半部沿L7灰施工,在L7灰中上部施工,在L7灰施工期間,避免了淋水影響,現場施工較簡單,巷道支護容易。

3.2 巖巷掘進機械化作業線優化

結合25011工作面底板巖巷現場施工地質、技術條件,選擇YT28型氣腿式鑿巖機+P-60B耙斗裝載機+DSJ80/2×55型膠帶輸送機+KMQT-130/3.1氣動振動式錨桿鉆機的作業線。利用皮帶運輸配合耙斗裝載機時,皮帶可實現連續運輸,提高出渣排矸的連續性,解決排矸問題。

3.3 快速掘進作業方式優化

25011工作面底板巖巷掘進勞動組織形式采用“三八”工作制,作業方式采用同巷同段和同巷分段平行作業。優化后的作業循環見圖2。在掘進循環作業過程中制定優化措施如下:

① 根據工作面情況,提高巖巷平行作業水平。在巖性好的前提下,兩幫錨桿可滯后耙斗裝載機進行補打;錨索滯后迎頭10 m進行補打;耙斗裝載機距迎頭大于10 m后,耙渣作業可與迎頭作業同步進行。做到迎頭打鉆打錨索、耙渣、后面補錨桿同時作業。

② 調整工序,積極組織。底板巖巷施工時調整為三個掘進班,提高正規循環率。

③ 加快各工序之間的銜接,提高單個工序施工速度。25011工作面底板巖巷巷道掘進斷面13.3 m2,要上夠4~5部鉆,加強職工間相互配合,提高施工熟練程度,縮短單個工序時間消耗。

④ 縮短巖巷移耙斗裝載機時間。每掘進30 m前移耙斗裝載機,并將耙斗裝載機前移時間控制在2班。

圖2 優化后的正規作業循環

4 優化效果分析

1)單進水平提升

通過對掘進方案進行優化,優化后25011工作面底板巖巷掘進頭實現了日進尺6 m,月單進突破160 m的技術目標,其中25011工作面底板巖巷2017年1月份驗收進尺163 m。

2)巖巷快速掘進作業線

本次試驗巖巷單進實現突破,受益于配套的巖巷生產作業線:氣腿式鑿巖機+耙斗裝載機+膠帶輸送機。采用多臺YT28型氣腿式鑿巖機平行作業同時打眼,然后進行裝藥、放炮;裝載運輸:采用P-60B耙斗裝載機將矸石耙到800

型膠帶輸送機上,然后轉至溜煤眼,通過箕斗運至地面;支護工藝:采用KMQT-130/3.1氣動振動式錨桿鉆機打眼,經過現場試驗兩幫錨桿滯后耙斗裝載機進行補打;錨索滯后迎頭10 m進行補打;耙斗裝載機距迎頭大于10 m后采取必要的措施,耙渣作業與迎頭作業同步進行。做到迎頭打鉆、打錨索鋪網、補幫錨桿(耙渣)同時作業。使用功率30 kW,耙斗容量0.6 m3的耙斗裝載機裝巖;使用800型膠帶輸送機運矸,提高了運輸的安全性,實現工作面矸石連續運輸,形成了裝巖、運矸作業一條線,保證工作面正規循環,提高掘進速度。

5 結語

1)氣腿式鑿巖機+耙斗裝載機+膠帶輸送機作業線是當前比較適宜于金明煤礦地質條件的作業線。堅持正規作業循環作業,優化后25011工作面底板巖巷掘進頭實現月單進突破160 m的技術目標。

2)巷道頂板條件較好時,少打一根錨桿節省支護時間8 min,少打一根錨索節省支護時間30 min左右,合理降低錨網支護密度,有利于節約錨桿(索)施工時間,且巷道不噴漿,減少一道施工工序,節省材料成本和施工時間。

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