劉洪明
(山西晉煤集團趙莊煤業有限責任公司, 山西 長治 046600)
面對趙莊煤業瓦斯治理過程中遇到的煤體瓦斯賦存不規律、煤體松軟、煤層透氣性差等自然條件,為了提高本煤層鉆孔單孔抽放效果,特設計Φ94、Φ113兩種不同孔徑鉆孔進行試驗,力求找出最適合本煤層鉆孔抽采的孔徑及下管方式,使本煤層鉆孔單孔抽放效果進一步得到提升。
試驗地點選擇在1310面回風巷13092巷11-13橫川進行,該段地形相對平整,切面全煤,比較適合鉆孔施工及后期鉆孔管理、數據采集。
試驗鉆孔共設計4個單元,每個單元長60 m,統一采用Φ108 mm管路集中接抽模式;鉆孔設計上下兩排,孔間距3 m,每單元共計40個鉆孔;鉆孔設計深度120 m,總進尺4 800 m,采用ZDY10000L型液壓坑道鉆機施工,具體每單元設計試驗情況如下:
1)1單元(11—12號橫川前60 m):采用Φ94 mm鉆頭進行施工,鉆孔成孔后全程塞Φ50 mm花管;
2)2單元(11—12號橫川后60 m):采用 Φ94 mm鉆頭進行施工,鉆孔成孔后全程塞Φ32 mm花管;
3)3單元(12—13號橫川前60m):采用Φ113mm鉆頭進行施工,鉆孔成孔后全程塞Φ50mm花管;
4)4單元(12—13號橫川后60 m):采用Φ113 mm鉆頭進行施工,鉆孔成孔后全程塞Φ32mm花管。
4個單元共計施工鉆孔160個,總進尺18329m,下管進尺14 209 m,各單元施工情況如表1。
3.1.1 Φ94 mm孔徑鉆孔施工情況
Φ94 mm鉆頭受力面積小,在相同的推力下進鉆速度較快,鉆孔偏移程度較小,鉆桿和孔壁間形成的空間較小、煤粉殘留量較少。從塌孔方面來說,Φ94 mm鉆頭對煤體的破壞程度小,塌孔處大塊煤較少,同樣的風壓,排渣比較容易一些,也較干凈。平均施工1 m約需2 min,施工進度相對較快。

表1 鉆孔施工情況
3.1.2 Φ113 mm孔徑鉆孔施工情況
Φ113 mm鉆頭受力面積大,受力時容易發生偏移,對煤體的破壞程度大,容易造成塌孔,塌孔時的煤塊也較大,成孔后排渣孔內殘留煤粉較多,易堵塞。平均施工1 m約需4 min,施工進度相對較慢。可見,Φ94mm鉆頭在施工工效上優于Φ113mm鉆頭。
3.2.1 Φ94 mm孔徑鉆孔塞Φ32 mm和Φ50 mm花管情況對比
1單元Φ94 mm孔徑塞Φ50 mm花管的下管率為65.8%,2單元Φ94 mm孔徑塞Φ32 mm花管的下管率為79.1%,通過數據發現Φ32 mm管的下管率要高于Φ50 mm管的下管率。通過現場對比發現,Φ94 mm孔徑的鉆孔在塞Φ50 mm管時需提前往里塞,塞管過程中Φ50 mm管直徑與孔壁接觸較近,越往里塞阻力越大,管壁幾乎貼于煤壁,從而下管困難。Φ50 mm管平均下50 m左右約需40 min,80 m左右無法完成下管。而Φ32 mm管管徑較細,受阻力小,平均下100 m約需30 min左右。
3.2.2 Φ113 mm孔徑鉆孔塞Φ32 mm和Φ50 mm花管情況對比
3單元Φ113 mm孔徑塞Φ50 mm管的下管率為73.9%,4單元Φ113 mm孔徑塞Φ32 mm管的下管率為90.9%,通過數據發現Φ32 mm管的下管率要高于Φ50 mm管的下管率,主要因為Φ50 mm管直徑相對較大,塞管過程中受阻力較大,隨深度增加,阻力逐步加大,Φ50 mm管平均下70 m左右約需30 min,80 m往后下管相當困難,造成下管下不到位,成為下管率低的主要原因。反之Φ32 mm管容易下到位,塞管過程中受阻力小,平均下100 m約需25 min左右,下管率高。可見,Φ113 mm孔徑鉆孔塞Φ32 mm管在下管率和工效上優于Φ94 mm孔徑配Φ32 mm和Φ50 mm管。
試驗鉆孔采用孔口5根Φ50 mm實管封孔,封孔深度20 m,采用兩堵一注方式,注漿長度(封孔段長度)為15 m。
注漿過程中發現的問題。Φ94 mm鉆徑的鉆孔在下管時由于鉆孔孔徑小,封孔管和鉆孔孔壁間距較小,同時封孔管上捆綁4袋封孔膠,造成注漿管下管比較困難,注、返漿管容易發生堵塞;Φ113 mm鉆頭孔徑相對較大,注漿管下管相對容易,注、返漿管不容易發生堵塞,但Φ113 mm鉆頭對煤壁破壞較大,煤體上的裂隙容易發生漏漿、泄壓。
通過圖1抽采效果對比分析,Φ94 mm鉆孔塞Φ50 mm管和Φ32 mm管抽采效果相差無幾,呈增長趨勢,但Φ50 mm管的抽放量增長趨勢要高于Φ32 mm管;Φ113 mm鉆孔塞Φ50 mm管抽放量波動較大;Φ113 mm鉆孔塞Φ32 mm管抽采效果不佳。
可見,相同孔徑的鉆孔,采用Φ50 mm管的抽采效果優于Φ32 mm管,原因是Φ32 mm管易被煤粉煤渣堵塞,影響抽采效果;塞相同封孔管的鉆孔(塞Φ50 mm封孔管),Φ113孔徑的抽采效果優于Φ94 mm孔徑,原因是Φ113 mm孔徑相對較大,在孔深一定的情況下,煤壁裸露面積較大,瓦斯涌出面積是Φ94 mm孔徑的1.2倍;塞Φ32 mm封孔管時,Φ113 mm孔徑的抽采效果最差,原因是Φ113 mm孔徑的鉆孔煤體破壞最大,鉆孔內部不穩定,容易發生后期塌孔,Φ32 mm花管被堵塞后,抽采效果不佳。

表2 13092巷不同孔徑和封孔管試驗數據統計

圖1 13092巷不同孔徑和封孔管試驗百米流量趨勢圖
1)相同孔徑的鉆孔,采用Φ50 mm管的抽采效果優于Φ32 mm管。
2)塞同樣大小的花管,采用Φ50 mm花管的Φ113 mm鉆孔的抽采效果優于Φ94 mm孔徑;采用Φ32 mm花管的Φ94 mm鉆孔的抽采效果優于Φ113 mm鉆孔。
3)鉆孔孔徑和封孔管管徑存在一定關系:當煤體較硬時,孔徑越大,采用封孔管管徑越大,抽采效果越好;當煤體相對較軟時,孔徑越大,采用封孔管管徑越大,抽采效果較好,采用封孔管管徑越小,抽采效果越不好。