蘆為民
(西山煤電馬蘭礦選煤廠, 山西 古交 030200)
脫介是重介質選煤工藝介質回收的重要工藝環節。脫介篩應用在脫節的最后環節,也是比較關鍵的環節,如果不能有效的脫介,會造成介質的大量浪費,因此本文對現有的生產系統進行改造,優化脫介效果。
脫介篩最關鍵的零部件就是激振器,激振器安裝在篩箱上,激振器繞回轉軸旋轉時由于激振器質心與回轉軸不重合,會產生離心力,離心力為篩箱的震動提供定向激振力,可帶動篩箱作傾斜的往復運動,在篩分機上通過高壓清水噴灑,可實現產品與加重質的分離。具有傾角的篩面在垂直平面內沿直線方向作高頻率、小振幅諧振動,可使物料不停地起落而實現篩分。
選煤廠重介系統分三個獨立的子系統,都是由兩臺兩產品有壓給料重介旋流器,兩臺精煤脫介篩、一臺中煤脫介篩及一臺矸石脫介篩組成。
2.2.1 脫介篩故障影響生產整體生產進度
生產過程中,子系統中如果有一臺精煤脫介篩出現故障,這個子系統就要停產,有時會出現兩臺篩子故障,整個生產線就要停產,嚴重影響生產率。
2.2.2 配置不合理
目前使用的精煤脫介篩處理量為60~120 t/h,子系統中兩臺煤脫介篩處理量為120~240 t/h。但實際生產中重介精煤處理量為40~60 t/h,精煤脫介篩處理能力得不到充分利用,子系統配置兩臺精煤脫介篩顯然不合理。
為了解決重介系統生產效率低下及配置不合理的問題,對目前兩個重介系統進行現場測量、認真分析及多次方案評審,準備從以下三個方面進行改造:兩個系統的精煤脫介篩入料方式的改造、精煤脫介篩篩下水管道的改造及煤脫介篩篩下水溜槽的改造。達到降低設備故障,提高處理能力的目的。
原溢流槽結構如圖1所示,實心橢圓代表精煤脫介篩,空心橢圓代表旋流器,兩個子系統表示為A系統及B系統。A系統與B系統完全獨立[1]。從圖中可以看出A系統與B系統都含有兩個獨立的導料槽,物料通過兩臺旋流器的溢流,進一臺精煤脫介篩。

圖1 原溢流槽示意圖
如圖2所示,為了提高物料的流通率,在A系統與B系統內部將旋流器的溢流槽連接起來,將A系統與B系統溢流槽也連接起來,為了方便調節系統物料流向,便于精煤脫介篩的合理利用,在溢流槽下料口及各溢流管之間安裝擋料閘板,實現精煤脫介篩的靈活控制。

圖2 改造后的溢流槽示意圖
原重介系統工藝設計中1、2號精煤脫介篩篩下水流進A系統,3、4號精煤脫介篩篩下水流入重介B系統。經過現場管路測量及空間勘察。對兩子系統中煤脫介篩篩下水管路進行重新改造[2],如圖3所示。利用一根直徑為Φ600 mm的管路將這四臺精煤脫介篩一段篩下水管路聯通,通過這段Φ600 mm的水管將篩下水分配到各自系統的合格介質收集箱(安裝在A、B兩系統的懸浮液控制箱上方),經過管路再流回到懸浮液控制箱,實現一段合格介質的循環過程。

圖3 改造后篩下水管路示意圖
為便于料流的控制,避免重介系統中合格介質泄漏及保持重介系統懸浮液密度的穩定,在新改造的管路中設置快速擋板裝置及閥門。快速擋板裝置位于A、B系統收集箱上方入口處,可便捷有效地實現管路的通斷。閥門安裝在Φ600 mm篩下水管上,用來控制Φ600 mm管路的通斷,便于管路檢修及故障排查。同上理,利用一根Φ500 mm的水管將四臺脫介篩二段篩下水管路聯通,通過這段Φ500 mm的水管將二段篩下水分配到各子系統的稀介質收集箱,管路中也同樣設置快速擋板裝置及閥門,便于管理的控制及分段檢修[3]。
圖4-1為原精煤脫介篩篩下接水槽尺寸示意圖,篩下接水槽由三個同樣大小的接水槽組成,一段有一個接水槽,二段有兩個接水槽。一段為合格介質段,經過分流箱后進入重介桶,可重新進入對應的子系統再次利用,因此一段流量較大。二段為稀介質段,主要是對脫介篩上噴的水,流量較小,通過管路進入稀介桶,需要用稀介泵打入磁選機中進行處理后才能返回系統利用[4]。
為了保證重介系統的有效運行,一段合格介質需要全部及時返回混合桶循環利用,保持系統中懸浮液密度穩定。原子系統中開兩臺精煤脫介篩,合格介質通過一段篩面返回混合桶才能確保穩定運行。為了匹配生產力,僅開一臺精煤脫介篩,系統中懸浮液量相對增大一倍,由于一段接水槽容積的限制,合格介質懸浮液由一段篩面溢入二段篩面,一部分合格介質并沒有進入混合箱,而是通過二段管路進入稀介桶,這對重介系統密度造成很大影響,嚴重浪費合格介質,增加生產成本。因此需要將一段接水槽加寬,經過實際測量及反復演算,如圖4-2所示,將一段篩下水接水槽向二段篩下水接水槽延伸1 m,并將噴水管前移1 m,有效保證一段接水槽的容積,實現合格介質的及時高效回收,同時不影響二段接水槽的功能[4-5]。

圖4 接水槽改造示意圖
改造前的A、B子系統,精煤脫介篩及重介泵從屬關系固定。A系統只能使用圖3中1、2號精煤脫介篩,B系統只能使用圖3中3、4號精煤脫介篩,子系統生產過程需要保證每個精煤脫介篩及重介泵不出故障,才能正常生產,如果一臺設備出現故障就需要停產。
改造后的兩個子系統可實現四臺精煤脫介篩的靈活調用,由于單臺精煤脫介篩的生產能力可滿足單系統的生產需要,并且精煤脫介篩一段接水槽已經加寬。A系統或B系統單獨運行時,只需開圖3中1、2、3、4號精煤脫介篩中的一臺就能滿足生產需求。有效提高了洗煤質量,及精煤生產率。兩系統同時工作時,可開1、2、3、4號精煤脫介篩中任意兩臺,共有六種組合。相比之前的一種組合系統可靠性提高六倍,極大地降低了單臺設備故障對系統生產的影響。有效提高了系統的生產率,減少了精煤脫介篩的備件庫存[6]。
系統改造的過程中在Φ600 mm和Φ500 mm的主管路上設置了閥門。通過關閉閥門可實現A、B系統相互獨立,生產互不影響,也可根據生產任務的大小任意開啟四臺精煤脫介篩中的兩臺或三臺,工藝靈活多變。做到了設備生能力的匹配[7]。
改造后的子系統只開一臺精煤脫介篩就能滿足生產需要,四臺精煤脫介篩可任意調用,有效地延長了精煤脫介篩的使用壽命。精煤脫介篩采購價格約56萬元,年檢修維護和配件費用約24萬元,兩系統每年可節約設備費用約100萬元。每個系統可節約電費約萬元[8]。
同時,改造后的系統生產可靠性得到了保障,有效地提高了生產效率及精煤質量,節約了介質的消耗量,年創效益達200萬元。