肖 飛 ,唐榮江 ,,張 淼 ,童 浙 ,陸增俊 ,李申芳
(1.東風(fēng)柳州汽車有限公司商用車技術(shù)中心,廣西 柳州545005;2.桂林電子科技大學(xué),廣西 桂林541004)
冷卻系統(tǒng)是發(fā)動機的重要組成部分,汽車發(fā)動機艙是個半封閉的空間,對溫度場的要求特別高,一方面艙內(nèi)各種材料的零件如橡膠件、線束對溫度有一定的要求;另一方面發(fā)動機本身需要適當(dāng)?shù)纳幔员WC在各種工況下都具有最佳的動力性和經(jīng)濟性[1]。散熱器是一個散熱裝置,上面布置著很多的散熱片,通過這些散熱片將熱量從水傳遞到空氣中。為了加快散熱器的散熱速度,風(fēng)扇在這里起到了很關(guān)鍵的作用,通過風(fēng)扇的轉(zhuǎn)動,加速了空氣流經(jīng)散熱器的速度,從而加快了散熱器的散熱速度。在此經(jīng)過冷卻的水再次被水泵送進發(fā)動機缸套中,由此不斷循環(huán),控制發(fā)動機的溫度過高。而當(dāng)空冷器排出的熱風(fēng),其中一部分又被風(fēng)機抽吸至空冷器的入口,此現(xiàn)象稱之為熱風(fēng)回流(也稱熱風(fēng)再循環(huán))[2]。
針對某款國產(chǎn)卡車機型散熱不合格問題,使用CFD軟件對發(fā)動機艙冷卻系統(tǒng)流場進行仿真模擬。通過仿真模擬找出問題產(chǎn)生的原因,對其冷卻系統(tǒng)進行分析和優(yōu)化,并對整改措施進行實驗驗證。
某國產(chǎn)商用車在以1 300 r/min發(fā)動機負荷100%為基準(zhǔn),環(huán)境溫度為33.3℃下進行拖車實驗,經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn)發(fā)動機出水溫度為98.4℃,進水溫度為89.6℃,液氣溫差為65.1℃,極限許用環(huán)境溫度為40.6℃,冷卻系統(tǒng)不合格。
對散熱器水箱進風(fēng)面溫度進行測試,本次測試在環(huán)境溫度為32.8℃,發(fā)動機達到最大扭矩工況之下測試水箱進風(fēng)面的溫度,從車頭往后看,水箱進風(fēng)面的溫度如圖1所示。

圖1 水箱進風(fēng)面的溫度
從圖可以看出,水箱進風(fēng)面溫度相對環(huán)境溫度都超過了30℃,說明冷卻系統(tǒng)存在著很大的熱分回流。在某些情況下,熱風(fēng)回流使冷卻風(fēng)扇的空氣溫度增加5℃,就會使散熱器的傳熱量降低30%,嚴重影響散熱器的傳熱性能,降低機組的經(jīng)濟性,有時會導(dǎo)致機組背壓大幅波動而使機組停運[3]。
本文以空氣的流動為研究對象,質(zhì)量守恒定律是任何流體運動都需要滿足的一個基本方程。按照這一定律,可以得出質(zhì)量守恒方程:

動量守恒定律是描述流體運動的一個基本定理。該定律是牛頓定律的推論,但應(yīng)用的研究領(lǐng)域更加廣泛。按照這一定律,可導(dǎo)出動量守恒方程:

式中:ρ為空氣密度;μ為流體動力粘度;u為速度矢量。
該模型以k-ε模型為基礎(chǔ),湍流動能k方程:

湍動能耗散方程:

式中:Gb為氣流引起的湍流動能;GK為速度梯度引起的湍流動能;YM為湍流脈動膨脹對總的耗散率的影響;ε為湍流動能耗散率,為湍流有效黏性系數(shù);ρ為空氣密度;C1ε、C2ε為參考常數(shù),取 1.6 和 1.5[6].σk、σε為湍流動能及其耗散率的湍流普朗特數(shù),取1.1和1.3.
本文通過三維CAD軟件CATIA建立冷卻系統(tǒng)和發(fā)動機艙幾何模型,內(nèi)機構(gòu)復(fù)雜零件眾多,需要耗費大量時間進行網(wǎng)格劃分,這不符合實際工程要求。在工程分析時需要對模型進行簡化處理[5],只保留底盤、發(fā)動機、進氣系統(tǒng)、散熱器、中冷器、車架、車輪、水箱等主要零部件,如圖2所示。

圖2 發(fā)動機艙簡化模型
通過ANSYS對幾何模型進行流場模擬,發(fā)動機艙內(nèi)流場,采用 RNG k-ε模型,穩(wěn)態(tài)不可壓縮流體;定義以下邊界條件:(1)車輛正方向端面為入口邊界,風(fēng)速為行駛車速12 km/h(.2)出口為壓力邊界條件,車身后端面為出口邊界,壓強為 0Pa(3)環(huán)境溫度25℃,空氣密度1.185 kg/m3.整個流體三維計算區(qū)域為長105 m,寬15 m,高16 m,理想的風(fēng)洞模型為:車身前方留5倍車長,車身后方留10倍車長,車身上方留5倍車高,車身側(cè)面留5倍車寬,網(wǎng)格類型為多面體網(wǎng)格,邊界層3層,總厚度2 mm,總網(wǎng)格數(shù)量約3 110千萬個。劃分網(wǎng)格時在進氣管附近進行局部加密,最小尺寸為5 mm,以提高收斂性和加快運算速度[6]。如圖3所示。

圖3 模型三維計算區(qū)域
流場模擬如圖4所示,不難發(fā)現(xiàn),左方和上方回風(fēng)嚴重,從車前向后看,風(fēng)扇順時針旋轉(zhuǎn),將風(fēng)經(jīng)護風(fēng)罩導(dǎo)風(fēng)后,流向發(fā)生改變,一部分直接沿車架回流,一部分打到發(fā)動機擋泥板上。

圖4 冷卻系統(tǒng)流場模擬
由流場圖可以看出,氣流從中冷器吹向散熱器,流場風(fēng)向與實驗風(fēng)向一致;當(dāng)仿真結(jié)果收斂以后,液氣溫差仿真值為67.2℃,仿真值與實測值相對誤差為3.23%,仿真結(jié)果精度較高。
風(fēng)扇的扇風(fēng)量主要與風(fēng)扇的結(jié)構(gòu)形式、直徑、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)速、葉片形狀、葉片安裝角及葉片數(shù)目有關(guān)[7]。針對散熱器散熱能力基本滿足使用要求的特點,考慮到盡量使用現(xiàn)有生產(chǎn)制造工藝,決定先采用改變風(fēng)扇的葉片數(shù)目的方法,增大風(fēng)扇的扇風(fēng)量。
由于發(fā)動機振動過大,風(fēng)扇和護風(fēng)罩運動干涉,所以加大護風(fēng)罩直徑,減少對高速運轉(zhuǎn)的風(fēng)扇干擾,原護風(fēng)罩孔直徑717 mm,如圖5(c)所示,現(xiàn)選護風(fēng)罩孔直徑為730 mm,如圖5(d)所示。原狀態(tài)風(fēng)扇的投影寬度為69 mm,由于風(fēng)扇的安裝空間十分狹窄,風(fēng)扇的投影寬度不能大于75 mm,否則風(fēng)扇距離發(fā)動機太近;雪龍、霍頓都沒有小葉寬的風(fēng)扇,選擇了采購?fù)扑]的河北納州的7葉和9葉風(fēng)扇,進行試驗。原風(fēng)扇和原護風(fēng)罩以及修改后的如圖5(a)、(b)所示。

圖5 風(fēng)扇和護風(fēng)罩模型圖
使散熱器的進風(fēng)溫度接近環(huán)境溫度,合理布置散熱器的進風(fēng)口,提高散熱器與車身、發(fā)動機艙接合處的密封性,能有效地阻擋和降低熱空氣回流。由于發(fā)罩及橫梁阻擋產(chǎn)生回風(fēng),在散熱器兩邊加裝熱風(fēng)回流的防止板,如圖6(a)所示,盡可能地減少熱風(fēng)回流。將左側(cè)擋泥板卷起,如圖6(c)所示,有利于風(fēng)扇甩出的風(fēng)從此處瀉出。并通過軟件對其進行仿真模擬,如圖4所示。

圖6 堵風(fēng)和導(dǎo)風(fēng)實驗及仿真
由圖6(b)可以看出,通過在散熱器兩側(cè)增加擋風(fēng)板,有效地減少了上方的熱風(fēng)回流;將左側(cè)擋泥板卷起,從而風(fēng)扇甩出的風(fēng)從此處泄出,如圖6(d)所示。由此可見,堵風(fēng)和導(dǎo)風(fēng)對熱風(fēng)回流有明顯的改善效果。
水箱是水冷式發(fā)動機的重要部件,作為水冷式發(fā)動機散熱回路的一個重要組成部件,能夠吸收缸體的熱量,防止發(fā)動機過熱由于水的比熱容較大,吸收缸體的熱量后溫度升高并不是很多,所以發(fā)動機的熱量通過冷卻水這個液體回路,利用水作為載熱體傳導(dǎo)熱,再通過大面積的散熱片以對流的方式散熱,以維持發(fā)動機的合適工作溫度。
本文通過加高水箱85 mm來增加水箱的容量來改進水箱的吸熱量,從而更好的降低發(fā)動機的溫度。
通過上述一系列措施,提出三種改進方案對實驗車輛再次進行熱平衡實驗,實驗室時采用負荷拖車使發(fā)動機在標(biāo)準(zhǔn)工況下實驗,方案一通過改用9葉風(fēng)扇和改良風(fēng)扇罩,方案二通過對發(fā)動機機艙急性堵風(fēng)和導(dǎo)風(fēng),方案三在堵風(fēng)和導(dǎo)風(fēng)的情況下,再加高水箱85 mm和限扭1 500 N·m進行實驗,實驗數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 實驗測試結(jié)果
測得冷卻系統(tǒng)在扭矩點時的冷卻常數(shù)K(K=T出水-T環(huán)境)。極限環(huán)境使用溫度T使用(T使用=T極限-(T出水-T環(huán)境)),當(dāng)使用水作為冷卻介質(zhì)時:T使用為41 ℃[8]。
通過上述實驗數(shù)據(jù)可知,更換風(fēng)扇和護風(fēng)罩并未使水溫高問題有改善的趨勢;通過對水箱四周進行防回風(fēng)封堵,可以改善熱風(fēng)回流,但無法根治;水箱加高85 mm,進行導(dǎo)風(fēng)和隔風(fēng);以及將發(fā)動機限扭至1 500 N·m,K值為56.8℃,有效了提高了發(fā)動機的冷卻性能。
本文通過對某商用車發(fā)動機冷卻系統(tǒng)進行實驗和仿真分析,發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)回流是導(dǎo)致冷卻系統(tǒng)不合格的主要原因。
根據(jù)發(fā)動機冷卻系統(tǒng)空氣流場特點,利用ANSYS平臺對冷卻系統(tǒng)性能進行仿真。對仿真結(jié)果與實驗結(jié)果進行比較,仿真值與實驗數(shù)據(jù)基本一致,說明本文的仿真可行。
為了解決熱風(fēng)回流問題,本文提出了三種解決方案。通過對三個方案進行實驗驗證,最終通過水箱加高85 mm,對發(fā)動機艙進行導(dǎo)風(fēng)和隔風(fēng),以及將發(fā)動機限扭至1 500 N·m,結(jié)果表明,冷卻常數(shù)降低了8.3℃,有效地提高了發(fā)動機冷卻系統(tǒng)性能。