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歡17塊改善洗井方式的現場應用研究

2018-08-09 09:08:28朱柳王志遠
科學與財富 2018年18期

朱柳 王志遠

摘 要:歡17塊為稠油區塊,生產方式為蒸汽吞吐開采。目前現場生產的突出問題一是油稠,二是供液差。現場考察后提出改造儲水罐加熱方式,改電加熱為天然氣加熱。通過提前計算使用成本、改造成本,使運行成本下降20%以上,并提出預案。同時提出利用閑置摻油間對油井進行洗井,并進行可行性分析。

關鍵詞:稠油區塊;蒸汽吞吐;加熱方式;洗井

1. 油藏基本情況

1.1油藏地質概況

歡17斷塊位于遼河盆地西部凹陷西斜坡歡喜嶺油田西部。開發目的層為興隆臺油層,含油面積2.3Km2,地質儲量841×104t,油層有效厚度20.8m (南北寬0.5-1.2Km,東西長6Km) 。歡17塊流體的地面原油密度為0.971g/cm3,粘度為500-3000mpa.s,屬稠油范疇。

1.2現場應用班站生產概況

現場計劃應用實驗班站為57#站,日產液529t,日產油23.2t,開井28口,日產氣1200m3,綜合含水93.7%,其中稠油井開井20口,占開井總數的80%,本站稠油井屬歡17塊興隆臺油層。

2. 目前洗井方式及運行情況

2.1目前現場洗井方式簡介

歡17塊為稠油區塊,生產方式為蒸汽吞吐開采。現已進入開發中后期,隨著油井吞吐輪次的增加,地層壓力下降幅度較大,供液不足現象日趨嚴重。目前現場生產的突出問題一是油稠,二是供液差。除了摻稀油降粘以及爐火加熱這些常規的現場挖潛管理措施外,實施高溫洗井是現場常用的一種有效地挖潛管理措施。

目前高溫洗井的基本流程是先報洗井計劃,次日罐車到本站大罐處拉熱水,熱水由大罐內4根電加熱棒加熱產生。拉水后與泵車一起到達目標井,連接管線,現場進行洗井。

2.2目前洗井方式存在的問題

2.2.1洗井成本偏高

2016年以來,采油現場用電量居高不下,超出計劃用電量,節電成為日常管理的重要方向。106中心站高架水罐利用4根功率80千瓦電加熱棒加熱軟化水,用電量巨大,成本偏高,而且效率低,一旦洗井計劃工作量大,用水量、用水溫度就難以保障。

2.2.2洗井方式需改進

除成本方面外,目前高溫洗井方式由于洗井過程中要更換罐車,造成洗井過程不連續,容易影響洗井效果;另外泵車洗井供液速度較快,難以控制好排量,容易出現頂油帽,軟卡現象。

3. 可行性分析

3.1改造后的主要運行程序

現場考察后提出改造儲水罐加熱方式,改電加熱為天然氣加熱。通過提前計算使用成本、改造成本,使運行成本下降20%以上,并提出預案。同時提出利用閑置摻油間對油井進行洗井,并進行可行性分析。

改造后軟化水加熱及洗井的主要運行程序:

3.2預計改造后達到的效果

根據目前狀況分析認為,改造主要設備、管線均可利舊,預計改造周期一周,成本預計2萬元。改造后預計可以達到如下基本效果:

1)洗井可自行調控, 中心站根據每天量油、電流情況分析油井是否異常后,安排洗井。

2)根據井下情況,可每天安排低排量進行洗井,供液穩定,進行跟蹤,效果持續周期長,保證油井平穩生產。

3)成本低廉,加熱后的軟化水成本為5元/m3,洗井90 m3,成本為450元,洗井車高溫水洗,成本為2640元,差價2190元。

4)現場出現應急情況下,可靈活改為地面摻水系統。

4. 實際改造成本對比

4.1改造過程主要成本

主體改造過程中需要2寸閘門8個,2寸法蘭片16片,2寸彎頭35個,2寸管110米,

4寸短接4個,4分閘門4個,保溫100米,循環泵1臺。以上物資盡量利舊,施工改造累計花銷2萬元。

4.2改造后單井成本分析

通過成本分析發現,改造后各項成本發生如下變化:

1)改造高溫自洗后,洗單井費用降低到洗井車洗井價格的20%以下,差價為2190元。前期改造成本花銷2萬元,洗井10井次即可收回成本。

2)儲水罐原有電加熱方式變成天然氣加熱,同樣加熱軟化水至70度,電加熱需20個小時,而天然氣加熱僅用2小時。費用方面,儲水罐改造前4組加熱棒功率80千瓦,日耗電1280千瓦*時,一天用電費用873元。

改造后循環泵電機7.5千瓦,日耗電120千瓦*時,電費為82元,加熱爐每天平均用氣量為200m3,天然氣費用為213元,一天費用共計295元。

綜合各項成本分析,每天節省578元;而且加熱爐為冬季采暖爐,冬季四個月的天然氣也可節省。

5.改造后實際應用效果

5.1改造后洗井效果

改造后優選5口井作為試驗井,均達到洗井效果。其中錦8-35-31C2、錦8-33-293效果明顯。錦8-35-31 C2為正常周期洗井,錦8-33-293為液降后洗井。錦8-35-31 C2井洗后日增液3噸,增油0.7噸。錦8-33-293洗后日增液9噸,增油0.8噸。

5.2改造后帶來的主要應用效果

1)軟化水加熱由循環爐代替電加熱棒,實現省電節能的目的。

2)通過摻油間摻油管線實現油井高溫自洗,節省特車洗井費用,洗井可以自主調控。

3)軟化水供應可以完全保證高溫洗井工作量的需求。

4)冬季生產運行中一旦出現停井,卡井等突發情況,可第一時間摻熱水防止管線凍堵。

5)蒸汽吞吐末期個別井會因油稠出現回壓升高現象,可通過摻熱水來降低回壓。地上摻水、地下熱洗可通過開關閘門來實現互倒,操作靈活機動。

6)相對于之前的洗井方式,目前的站內自洗方式工作量較小,安全可靠。

5.下步改進方向

站內高溫自洗管線改造取得的效果是集體智慧的體現,是與班站員工日常管理的創新思想分不開的。

下步繼續進行單井洗井前后對比,找尋油井生產規律,確定不同油井適合于本井的洗井液用量及洗井排量。更好的為地質和井下分析提供寶貴數據,改油井熱洗分為地面摻水系統和地下熱洗雙系統,更加完善的管理和使用稠油自洗技術。

繼續利用閑置混輸管線為其它采油站、熱注站提供高溫熱水;在其他有類似條件的班站借鑒本站改造成果,對其他班站進行改造應用。

進一步制定完善高溫自洗洗井操作規程用來指導生產,不斷總結現場洗井經驗,在原有成果的基礎上繼續不斷改造完善洗井方法。

參考文獻:

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