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探討水電站壓力隧洞漏水技術

2018-08-18 11:06:32侯麗姍
科學與財富 2018年22期
關鍵詞:處理方法

侯麗姍

摘 要:為節約工程投資,小型水電站的壓力隧洞一般都不襯砌或少襯砌,在運行過程中,個別電站會出現壓力隧洞漏水現象,在山體外形成集中漏水出口,沖走山坡覆蓋層,從而造成山體滑坡等災害。本文結合自己參與的兩座水電站漏水處理的設計,對壓力隧洞漏水處理方案進行分析探討,以供同行參考。

關鍵詞:小型水電站;壓力隧洞;漏水;處理方法

1、基本情況

1.1A水電站

該電站為高水頭混合式水電站,裝機規模為2×500kw,設計水頭為313m,利用調節水庫水頭約8m,發電引用流量為0.42m3/s。電站調節水庫控制集雨面積為4.85km2,調節庫容為0.9萬m3,為日調節水庫。水庫正常高水位為833.26m,最大壩高17.42m,死水位為829.0m,死庫容為0.55萬方,校核洪水位835.51m,相應總庫容為2.1萬方。為充分利用調節水庫的水頭,設計時將引水隧洞設計為壓力隧洞,隧洞斷面為城門洞形,底寬1.5m,矢高0.75m,共長2132m,底坡坡降為1/1000,隧洞末端接490.66m長壓力鋼管至發電廠。

工程于2005年11月8日投入運行,運行約20天后,壓力隧洞樁號K1+776.0--K1+785段山體發生透水事故,漏水點共2處,最高漏水點高程為829.3m,低于正常蓄水位833.26m約4m,最低漏水點高程為824.0m,漏水流量約0.1-0.2m3/s,沖毀山體表層1.0m~1.5m厚覆蓋層,沖塌區面積共計約160m2,滲漏位置處為強風化基巖,但現場沒有發現明顯滲漏通道。如圖所示。

1.2B水電站

該電站也為混合式水電站,裝機規模為1×500kw,設計水頭為50.0m,利用調節水庫水頭8.5m,引用發電流量為1.33m3/s。調節水庫控制集雨面積為17.3km2,調節庫容為2.62萬m3,為日調節水庫。水庫正常高水位為433.0m,最大壩高17.4m,壩頂高程為437.40m。死水位428.0m,死庫容為0.81萬方。校核洪水位436.72m,相應總庫容為6.64萬方。為減少征地難度并充分利用調節水庫的水頭,將引水系統設計為有壓引水隧洞,斷面為圓形,直徑為1.8m,共長1138.8m,K0+000~K0+600段隧道底坡坡降為2/100,K0+600~K1+138.8段隧道底坡坡降為6.25/100。設計進出口分別采用C20砼襯砌50m長,隧洞出口20m(樁號K1+118.8~K1+138.8段)為壓力鋼管(D=1000mm)襯砌段,后接電站廠房。

電站于2004年12月建成后一直運行正常,2008年2月18日在隧洞樁號K1+108.8-K1+118.8段(鋼管襯砌前約10m段)發生山體漏水從斷層破碎帶薄弱處漏出,把隧洞左右側山坡的覆蓋層均沖塌滑坡,滑坡量約200-300m3。最高滲漏點高程為390m,低于正常蓄水位433m約13m,漏水流量約0.5~0.6m3/s。如圖所示。

2、滲漏原因分析

2.1A電站

在規劃該電站時,隧洞洞線很長,全長2km多,業主為節省勘測費用,未對洞線全程進行實際測量,僅根據萬分之一圖上山脈的走向,大致布置了洞線走向,致使局部隧洞圍巖偏薄,圍巖最薄處(即滲漏點)僅6m厚,且包括圍巖外1~1.5m覆蓋層的厚度。

漏水位置隧洞底高程為823.8m,最大水壓力(水庫為正常蓄水位時)約9.5m。K1+300-K2+132米隧洞圍巖為寒武系下統荷塘組(ε1h)條帶狀灰巖夾炭質、硅質頁巖,強風化層節理發育。根據現場探勘,在漏水點隧洞內外均沒有找到漏水通道,無孔洞及明顯的裂隙。分析滲漏原因為圍巖過于單薄且圍巖節理發育,多處滲漏細微裂隙集中至薄弱山體處形成滲漏現象。

2.2B水電站

經現場踏勘洞內情況,發現洞內樁號K1+108.8-K1+118.8段頂部的石塊大量坍塌,而在鋼管襯砌前25m范圍內存在小的斷層,在洞內未過水前裂隙中均被粘土所填充,隧洞施工中未予以足夠的重視。電站運行以后,隧洞長期處于高壓水流的作用下,裂隙中的粘土被慢慢地沖洗掉,高壓水不斷地填充裂隙,直至從地質薄弱處滲出并擴大通道,而形成山體滑坡等災害,并迫使電站停止運行進行檢修。

3、處理方案

3.1A電站

根據壓力隧洞的的圍巖地質情況,對樁號K1+766.0~K1+809.9段隧洞進行全斷面鋼筋砼襯砌,并對襯砌段進行回填灌漿,在滲漏點位置多鉆孔加強灌漿。考慮到整段隧洞水壓力最大為10m水頭,相對壓力較小,襯砌斷面形狀仍選為城門洞形。考慮到施工便利,由最低漏水點處開挖臨時支洞,作為建筑材料、機械的運輸通道,此處隧洞圍巖風化較為嚴重,且圍巖厚度最薄僅4-5m,距滲漏位置最短,實施起來也最為經濟合理。引水隧洞襯砌、回填灌漿完成后,對支洞全長進行封堵。

3.2B水電站

根據樁號1+118以前的隧洞圍巖整體性良好,僅圍巖局部村莊小的夾泥斷層的實際情況,采取鋼管襯砌30m長,以鋼管來承受洞內水壓力,防止洞內斷層滲漏、滑塌。新增隧洞襯砌鋼管直徑為1.0m,壁厚為6mm,鋼管外與洞壁間用C20混凝土填充密實。砼及鋼材等器材均由電站前鋼管進人孔送入,水平運輸距離約40m,運輸、安裝及砼澆筑均十分不方便,也使處理周期變長,造成電站間接損失增加。

4、處理效果

4.1A水電站

經洞內鋼筋砼襯砌并回填灌漿后再次進行洞內充水實驗,發現原滲漏位置不在有滲漏現象。運行至今已有4年多,未發生滲漏現象,原漏水點位置已無滲漏現象。

4.2B水電站

經鋼管砼襯砌后,投產運行3年多以來,塌方區不再發生滲漏現象,原滲漏位置也無滲漏跡象。

5、結語

(1)小型水電站的壓力隧洞圍巖雖無明顯滲漏通道,如巖石裂隙發育,在壓力的作用下,也會導致集中滲漏現象發生,從而引起山體滑坡、泥石流等災害。

(2)對隧洞滲漏的處理方案主要選用“內堵”的方式進行處理,具體方法為對滲漏段隧洞進行洞內鋼筋砼襯砌或洞內鋼管襯砌等。

(3)小型水電站的壓力隧洞為節省工程投資,壓力隧洞一般不襯砌或少襯砌,對隧洞裂隙滲漏等重視程度不夠,寧愿等到滲漏現象發生時再進行處理,從而造成了較大的滑坡直接經濟損失和處理期間的發電間接損失。

(4)建議小型水電站壓力隧洞在實施階段加強地質勘測工作,及時發現隧洞薄弱環節,并進行襯砌處理,就能以較少費用獲得較大的經濟效益及社會效益。

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