董芳芳
(山鋼股份萊蕪分公司機械動力部,山東 萊蕪 271104)
孔板是國家進行標準化的節流裝置,其被普遍用于各類介質的流量測量,但在臟污介質測量,尤其是煤氣測量中存在明顯的缺陷:安裝困難、易堵塞、拆卸困難、堵塞后不易疏通等。這些缺陷都給煤氣計量造成了影響。高防堵、低壓損的探針式測量裝置解決了這些弊端,已經在煤氣流量測量中投運了32套,自投運以來,裝置運行可靠穩定,數據傳送準確及時,保證了萊鋼對煤氣系統的調度管理。
現在,單獨一臺儀表的計量方式如圖1所示 ,將差壓信號、壓力信號、溫度信號在智能流量積算儀中顯示并在積算儀內部利用溫壓補償做運算。在溫度、壓力正常測量的情況下,智能流量積算儀顯示值與差壓值有很大關系,差壓的大小與節流元件的選型、暢通能力、管道情況等有關。

圖1
結合GB/T17167—2006《用能單位能源計量器具配備和管理通則》和萊鋼能源管理體系的要求,選取安裝位置不合理、介質臟污、計量缺失等三類節流元件進行改造,做到“配齊、管好、有效”。
改造焦化廠1#焦爐高氣量、2#焦爐高氣量等6套煤氣計量設施,新增3套焦爐煤氣發生量;改造分公司煉鐵廠1#105燒結機用焦氣、銀前噴煤高氣等6套煤氣計量設施;改造能源動力廠老區7、8#鍋爐用高氣、銀前1#鍋爐用焦氣等11套煤氣計量設施;改造3200 m3高爐兩套煤氣節流裝置;改造型鋼煉鐵噴煤高氣、焦氣兩套節流裝置;改造能源動力廠型鋼區兩套煤氣節流裝置。
這些計量點由于原使用的節流裝置堵塞不易維護或者安裝位置不當或者設計缺失造成計量異議,高防堵、低壓損測量裝置很好地解決了這些難點。
高防堵、低壓損探針式測量裝置安裝運行以來,設備運行穩定,這些計量點數據比以前的數據有了很大的提升,取得了良好的效果。
(1)由于探針式測量裝置跟孔板的構造不同,具有較高的防堵能力,雜質、污垢很難在取壓管內壁黏貼;新流量計在管道中的橫截面小,對煤氣流速影響不大,不會像孔板一樣在流量計附近積攢雜質。取壓管路的暢通保證了計量數據的準確度。
(2)由于探針式測量裝置由Φ30mm不銹鋼制成,其截面積很小在介質管道中幾乎無壓力損失,使運行成本大大減小,與孔板等節流裝置相比較具有明顯的節能效果。國家也大力提倡節能產品研發。
(3)探針式測量裝置本身無需維護,只需按計量器具定期檢定要求對差壓變送器進行零點和滿度的校驗以及二次表輸入相應的電流進行校驗。支持在線安裝、拆卸,可以解決重要的崗位不能停氣但是還要有計量數據的問題。
高防堵、低壓損測量裝置不僅節省運行成本,而且節省安裝費用以及后期維護費用,良好的運行狀態造就了精準的數據,該裝置具有良好的性能。
(1)節省運行費用
以焦化廠某焦爐用高爐煤氣為例,管道內徑φ1404mm,采用孔板設計:最大流量是100000m3/h最大差壓為2kPa,β=0.71324,d=1001.22,使用孔板測量,壓力損失計算如下:

流量計算:100000÷3600=27.78(m3/s)
假設電動機有效功率為80%
孔板損失的功率=27.78×1÷0.8=34.725(kW)
同樣的情況,采用新型流量計測量,常用流量是100000m3/h,常用差壓為0.41089kPa,壓力損失計算如下:

流量計算:100000÷3600=27.78(m3/s)
電動機有效功率同為80%的情況下
新型流量計損失的功率為=27.78×0.0123÷0.8=0.425(kW)
假設一年運行365d,每天運行24h,每度電的電費為0.5元,那么一年孔板的能耗換算成電費:

一年新型流量計的能耗換算成電費:可以降低能耗:


按照目前安裝的32套,因為管道不平均,按照煤氣管道平均直徑為800mm計算,流通能力是φ1400mm的0.32倍,由此推算,年創經濟效益:14.84×32×0.32=151.75萬元。
(2)節省煤氣損耗費用
以某加壓站加壓后焦氣為例,計量精度提高0.8%計,瞬時流量為10km3/h計算,一年的累積量為10km3/h×24h/d×365d=87600km3,折合 87600km3×17.355GJ/ km3=1520298GJ。
減少0.8%的放散量可創效益為1520298GJ×0.8%×28元/GJ = 34.05萬元
即:此表的準確度提高0.8%就能節省34.05萬元。
32套流量計年創經濟效益為34.05×32=1089.60萬元
(3)在線安裝,避免停氣影響生產節省的費用
以煤氣流速10m/s、管徑1m為例,在線安裝可避免停產4h,4h的煤氣體積為0.25×3.14×1×10×4×3600=113 km3
影響費用為113 km3×17.355GJ/ km3×28元/GJ=5.49萬元
32套流量計可影響5.49萬元×32=175.68萬
綜合(1)(2)(3),總效益為:
151.75+1089.60+175.68=1417.03萬元
根據該系統在能源單耗降低中起的作用,直接年經濟效益(取貢獻系數為40%)計算如下:
1417.03萬元×40%=566.81萬元。
測量裝置改造后,數據穩定、可靠,管理部門加強了全公司的煤氣管理,提高了整體的工作效率,從而間接提高了公司的勞動生產力,為社會創造了更大的價值,同時減小了對大氣的放散量,減少了對空氣的污染,從而改善了廠區周圍環境質量;由于有效地利用能源資源,減少了對大氣的消耗等,從而實現了社會的可持續發展。該測量裝置使用后,解決了煤氣計量數據異議的問題,從而使生產管理部門能隨時了解生產現場煤氣消耗,便于及時調度、組織二級單位生產,間接提高了我公司的勞動生產率。