劉勇
摘 要:在電廠運行過程中,水泵和風機是電能耗損的主要設備,而變頻器的加入可以根據負荷情況實現電動機的無級變速,節能效果十分明顯。本文根據以往工作經驗,對變頻調速裝置的節能原理進行總結,并從對爐膛內的負壓進行自動控制、對電廠設備進行改造四方面,論述了變頻器在電廠節能中的應用。
關鍵詞:鍋爐電氣系統;變頻器;蒸汽壓力
中圖分類號:TN773.1 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)09-0161-01
我國屬于能源消耗大國,對電能的需求量較大,在高能耗的化工企業發展過程中,節能設計顯得尤為重要。工業鍋爐是企業生產過程中的主要熱動力設備,其耗電量也會隨著氣溫和負荷的變化而變化。因此,人們需要對鍋爐的燃燒情況進行適當調節,主要調節方式為機械節流調節。但在此調節方式下,水泵和風機都會以滿負荷狀態運轉,從而導致電動機整體耗能量不會出現明顯降低。
1 變頻調速裝置的節能原理
1.1 變頻節能
根據流體力學知識可知,P=Q×H,其中P代表功率,Q代表流量,H代表壓力。在鍋爐實際工作過程中,如果水泵的效率保持不變,當流量Q下降時,水泵轉速也會出現下降,此時輸出功率P的下降幅度將會更大。換句話說,水泵電機的耗電功率與轉速近似呈現出立方比關系,表1記錄了軸功率和流量之間的節能關系。在鍋爐運行過程中,變頻器能夠對負載變動進行快速適應,并實施最高效率電壓的不斷供給。而在變頻調節過程中,變頻器還能對V/F曲線進行自動調節,從而實現電機輸出力矩的有效減小,降低輸入電流,最終達到節能目的。例如,某水泵電機的電功率為55kW,當轉速下降1/5時,耗電值為28.16kW,省電率為48.8%,當轉速下降一半時,耗電量便會降低至6.875kW,省電率高達87.5%。
1.2 軟啟動節能
在電機啟動過程中,主要的啟動方式為直接啟動或Y/D啟動,啟動所需要的電流為額定電流的4到7倍,如此一來,將會對機電設備和供電電網產生嚴重沖擊,對電網的容量要求也會相應提升。尤其是在電機啟動過程中,所產生的巨大電流和振動可以對擋板等裝置帶來損害,從而影響了電機的整體使用壽命。而在變頻節能裝置應用之后,可利用變頻器的軟啟動功能,幫助電機從零電流開始啟動,整個過程電流的最大值也不會超過額定電流,降低了整個流程對電網的沖擊,同時對電容的容量要求也有所下降,有利于設備維護工作的合理開展[1]。
1.3 功率因數補償節能
在鍋爐使用時,無功功率的增加可導致線損、設備發熱等情況出現,使電網有功功率降低,通過該過程作用,很多無功電能也會消耗在線路之中,降低了設備使用效率。由公式P=S×COSθ;Q=S×Sinθ可知,COSθ數值越大,有功功率也會得到增加。一般來說,普通功率的功率因數范圍在0.6到0.7之間,在變頻調速裝置得到應用之后,由于內部濾波電容的作用,COSθ≈1,從而實現電網有功功率的增加。
2 鍋爐電氣系統中變頻器的節能應用
2.1 對爐膛內的負壓進行自動控制
在鍋爐電氣設備運行過程中,變頻器可提高帶有調節功能的鍋爐引風機控制性能,最終提升爐膛內負壓的穩定性。如爐膛壓力調節性能差,當壓力過大時,會出現漏風和熱量損失,不利于節能工作的開展,如果負壓過小,會導致爐膛因為正壓過大而向外噴火,降低整個操作系統的安全性,還會對周圍環境產生污染。此時利用變頻器的閉環控制對負壓進行精確調節。具體過程如下:在鍋爐初始狀態下,可以由人工對空氣與煤氣比例進行調節,確保鍋爐內部達到理想的燃燒狀態,當引風機處于完全開啟狀態時,爐膛內的負壓將會達到100Pa,此時可利用變頻器對燃煤鍋爐進行調節,促使高壓力波動下的煤氣流量接近于初始狀態的煤氣流量,讓煤氣和空氣比例達到最佳,從而實現節能控制[2]。
2.2 變頻器的自動控制
在變頻器節能應用過程中,可進行手動控制也能進行自動控制,在自動控制信號確定過程中,可以采用4mA到20mA的電流信號,或者0到10V的電壓信號。除此之外,為了提升閉環控制的控制效果,可對相關自動控制要求進行合理滿足。而儀器表的啟動信號轉變過程中,需要將轉換器之中的信號轉變成4到20mA的電流信號,并將信號送至變頻器之中,從而對電動機的轉速進行合理控制,最終確保控制系統的有效簡化。但在實際控制過程中,流量的控制精度要比以往的起訂調節閥的控制精度高出很多。根據電廠使用要求,變頻器還可以通過對溫度控制來降低能量消耗,并實現對各種信號的綜合控制。
2.3 對風機進行自動控制
變頻器在風機中體現出十分明顯的節能效果,很多電廠在風機應用過程中選擇無靜壓風機,可保證風機運行過程中的流量與轉速呈現出正比的變化規律,為變頻器的節能應用提供了有效條件。例如,在風機運行過程中使用變頻器,可利用變頻調節提升風機運行過程中的節能水平。但在實際應用過程中,需要對電廠中的風機進行合理改造,當變頻器投入使用時,如果鍋爐電氣系統之中的風機需要提供原有能耗的50%,這說明該風機節約了50%的能耗。除此之外,還可以對風機能量進行充分調整,并依靠相關關系,將風機能量調整到原有的80%,以此來增加變頻器的節能效果。
2.4 設備改造后的節能效果
表2是某單位蒸汽鍋爐使用的變頻電機容量信息,整體規格為20t,電機的總容量為110+55+3+11+3+11 =193kW。
該鍋爐的工作時間為24小時,每月30天,變頻控制柜在高溫區和恒溫區的綜合節電率大概在35%。通過計算可以得出總耗電量為48636度,按每度電0.75元計算,總費用為30154元。每月的節煤量大概在1200×5%=60t,每月的實際用煤量大約為1200t,如果按照節能率5%來計算,每噸煤價格按480元來計算,每個月可以節約資金46800元。從這些計算數字中可以看出,在鍋爐電氣系統中應用變頻器,可實現對風量、流量的有效控制,對能源節約、提升企業經濟效益同樣具有重大意義,為企業實現可持續發展提供前提條件。
3 結語
綜上所述,伴隨著經濟的迅速發展,我國在企業節能減排工作上也提出了更高要求,變頻器技術的應用,可對電廠電氣系統性能進行合理調節,節能效果也十分明顯。通過對電廠耗電設備的升級和改造,不但能夠提升節能效果,還能在原有基礎上提高企業生產效率。因此,發電企業應該更加廣泛的應用變頻器,提升電廠經濟性。
參考文獻
[1]杜振海.高壓變頻器在火電廠應用中對電氣設計產生的影響[J].電子技術與軟件工程,2018,(02):231-232+244.
[2]宮曉鵬.高壓變頻器在熱源廠汽輪機拖動異步機發電系統中的應用[J].變頻器世界,2017,(03):70-73.
[3]英威騰.高壓變頻器在某熱電熱網循環水泵上的應用[J].自動化博覽,2017,(01):62-64.