廖啟新
摘 要:WiFi網絡近年來得到快速發展,其具有帶寬寬、部署便捷、自成體系和成本低等特點。采用WiFi無線網絡對抽油機油井系統作為油井監控系統的網絡基礎,不僅可以實現油井工況參數的遠程傳輸,還可實現音視頻傳輸。監控系統的軟件設計采用云端架構,所有的監控數據均存儲于云端服務器上,通過Web服務發布到各終端。對傳統抽油機的游梁尾梁采用自動調平衡裝置,通過控制其前后移動,改變力矩調節抽油機的平衡,以達到節能。數字化控制技術將自動平衡、電機控制、工況監測集成為一個控制系統,可以根據工況參數實現電機運行參數的自動調整,從而實現最優化運行。
關鍵詞:WiFi網絡;數字化控制;抽油機
中圖分類號:TE933 文獻標志碼:A
1 技術背景
能源緊缺是全球共同面臨的嚴峻問題,對我國來說,能源緊缺問題尤其嚴重,節能是我國的基本國策。目前我國抽油機的保有量在10萬臺以上,電動機裝機總容量在35MW,年耗電量105億kWh。據統計,在油田生產成本中約有1/2為電能消耗,而游梁式抽油機消耗的電能約占總電能消耗的80%。抽油機的運行效率較低,在我國平均運行效率僅為26%,國外平均水平為30%,年節能潛力10多億kWh。隨著世界經濟的日益發展,能源越來越緊缺的問題也十分突出,節能降耗是當今世界各國亟待解決的共同難題。因此,抽油機的節能改造從來也沒有停止過步伐。
2 技術方案
2.1 基于WiFi數字化抽油機的技術方案
2.1.1 選擇游梁式抽油機、無游梁式抽油機為載體,采用數字化技術改造傳統游梁式抽油機和無游梁式抽油機。
2.1.2 自動平衡移動裝置。該裝置安裝在游梁尾部,它是由伺服電機、微型減速器、絲杠、配重、滾輪等構成。伺服電機接受控制系統的指令,當懸點負荷變化,電流隨之也變化,控制系統感知后便指令電機作順(逆)時針旋轉,帶動配重箱向外(內)移動,調節力臂距離,及時獲得新的平衡,從而達到節能。
2.1.3 采用專業的傳感器。如在懸繩器上安裝壓力傳感器,實時測出懸點負荷;在井口裝置出油管線上安裝溫度傳感器,隨時測出井下原油的溫度;在井下環形空間液面設置浮式位置傳感器,及時測量井下液面的高度;在生產閥門出口處安裝流量傳感器和比重傳感器,及時測出抽油機所采出的原油的產量以及測出所開采原油的含水量。
2.1.4 集中處理器(CPU)。CPU有著處理指令、執行操作、控制時間、處理數據四大作用。它采用可以編制程序的存儲器,用來在其內部存儲執行邏輯運算、順序運算、計時、計數和算術運算等操作的指令,并能通過數字式或模擬式的輸入和輸出,控制各種類型的抽油機生產過程。自動接受各種傳感器的技術數據,通過建模和自動綜合分析形成各種可輸出信息,并根據預先輸入的參數,自動調節抽油機的工作參數,如圖1所示。
2.1.5 WiFi無線網絡。根據集中處理器形成的各類數據,通過WiFi無線傳輸,隨時傳輸技術參數和音視頻。
2.1.6 太陽能電池。任何裝置均離不開動力,數字化抽油機的各類傳感器同樣離不開能源,采用太陽能光伏電池,無污染,無噪聲,無須外接電源。
2.1.7 接受系統。直接利用WiFi無線網絡,在辦公室內打開電腦,輸入網址,即可獲得抽油機井的各項技術數據和井場音視頻,再根據這些數據分析油井是否正常,是否需要采取措施,如修井、換泵等。
2.1.8 利用電機的電參數作為信息源,據此自動控制出最佳運行模式。
2.2 基于WiFi數字化抽油機工作原理
2.2.1 自動平衡技術。游梁式抽油機是一種變形的四連桿機構,其整機結構像一架天平,一端是抽油載荷,另一端是平衡配重載荷。如果抽油載荷和平衡載荷形成的扭矩相等或變化一致,那么用很小的動力就可以使抽油機連續不間斷地工作,也就是說抽油機的節能技術取決于平衡的好壞,在平衡度為100%時,電動機提供的動力僅用于提起1/2液柱重量和克服摩擦力。其工作原理邏輯關系圖如圖2所示。
2.2.2 數學化技術將自動平衡、電機控制、工況監測集成為控制系統。同時實現自動平衡、電機控制、工況監測功能,根據電機運行的參數還可以判斷油井的沖程沖次、懸點載荷等工況參數,這樣工況監視也無須設置另外的傳感器。由于系統具有工況檢測與電機控制功能,可以根據工況參數實現電機運行參數的自動調整,從而實現最優化運行。
2.2.3 WiFi無線網絡作為網絡基礎。WiFi網絡近年來得到快速發展,具有帶寬寬、部署便捷和成本低等特點,不僅可以實現油井工況參數遠程傳輸,還可實現音視頻傳輸。監控系統的軟件設計采用云端架構,監控數據存儲于云端服務器上,通過Web服務發布到終端。
2.3 關鍵性創新技術
2.3.1 自動調平衡裝置。傳統調平衡度的方式是人工調整,需要在停機狀態下進行,需要由3人配合,需要吊車輔助,費時費力,工人勞動強度大。同時由于地層條件、井筒工作狀況以及油井作業、工作制度等動態因素變化的影響,抽油機的平衡狀態經常改變,不可能經常停車調平衡,因此發明了自動調平衡裝置。
2.3.2 將自動平衡、電機控制、工況監測集成為一個整體,利用一套控制系統同時實現這3種功能。將自動平衡、電機控制、工況監測集成為一個整體,各模塊之間的信息得以相互溝通,特別是不僅將電機及其控制器作為一個動力源,還將其作為一個傳感源。采用電機控制器調節沖次等抽汲參數則非常便捷,如運行狀態和運行方向、上下行電流、沖程沖次完全可以通過電機的轉角、轉速和相電流等運行參數計算出來,通過對比上下行程的電機電流還可以獲得抽油機平衡情況,從而為自動平衡控制提供反饋信息,而自動平衡模塊將平衡塊的位置信息提供給電機控制器,結合電機電流即可計算出懸繩負荷,節約了大量的傳感設備。傳統方案與本項目提出的方案結構對比如圖3所示。
2.3.3 采用WiFi網絡作為油井監控系統的網絡基礎
傳統的監控網絡多利用GPRS/3G網絡實現油井的遠程監控,其弊端在于GPRS網絡帶寬較小,僅有幾十KB/s到幾百KB/s,傳輸的數據有限,特別是無法傳輸視頻與音頻信號,在無人區無法使用,連接于公共網絡上安全性較差。而WiFi網絡帶寬達到了幾到幾百MB/s,帶寬遠遠大于GPRS/3G網絡。采用一臺WiFi主站覆蓋10km2區域范圍內的所有油井,可實現運行技術參數及音視頻傳輸,且無網絡使用費,組成的專用網絡不受公網安全威脅。
3 技術特征
基于WiFi數字化抽油機(W型曳引抽油機作為載體)自2016年5月13日安裝到中原油田采油三廠28號站WC77-9井試用以來,運行正常,質量可靠。
3.1 技術指標
3.1.1 懸點負荷:30kn~220kn。
3.1.2 沖程:1m~4m(游梁抽油機),5m~7m(無游梁抽油機)。
3.1.3 沖次:3~9次/min(游梁抽油機),1~4次/min(無游梁抽油機)。
3.1.4 平衡度:95%~100%。
3.1.5 電機功率因素≥99%
3.1.6 整機電網污染THD≤5%
3.1.7 WiFi網絡帶寬達到2MB/s。
3.1.8 WiFi主站覆蓋范圍大于10km2。
3.1.9 實時工況無線遠程傳輸10次/min。
3.1.10 遙控遙測,現場無人值守。
3.2 性能特征
3.2.1 節能效果顯著。原游梁式抽油機電機功率為45kW,本機為22kW,功率配備下降51%。
3.2.2 減排。原游梁式抽油機噪聲標準為87dB,而本機為54dB,降低33dB,下降39%;全機不用潤滑油,無污染。
3.2.3 提高效率。采用稀土永磁外轉子同步電機與數字化控制系統配套,刪除減速傳動裝置,精減曲柄四連桿機構,采用長沖程低沖次工作方式,系統效率提高20%。
3.2.4 控制自動化。能自動計量日耗電量、采液量、示功圖、壓力、溫度、系統效率分析、自動調節運行平衡率、自動調節電機電流達到最佳節能狀態。
3.2.5 管理智能化。抽油機即時工況,現場運行情況隨時通過WiFi無線網絡傳輸到終端設備,遠程監控、實現遙控遙測。
3.2.6 無線傳輸自成體系。采用WiFi無線傳輸,無須單獨布線,不受其他網絡干擾,自成體系,維護簡單,不用繳費。
3.2.7 計量準確。采集數據精度準確率高,對耗電量,采液量等自動計量,自動生成報表,便于統計管理,避免人為誤差。
3.2.8 大大減輕工人勞動強度。工人在值班室值班同時可對若干臺抽油機集中監控,節省大量勞動力,壓降采油成本。
結論
綜上所述,基于WiFi數字化抽油機具有控制自動化、管理智能化、無線傳輸自成體系、計量準確等優點,是節能、減排、高效、控制自動化新產品,其技術先進可靠。
參考文獻
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專利項目:國家發明專利“M型曳引數字化抽油機”(ZL2013105871894)。