祁建偉
(山東泰山鋼鐵集團有限公司,山東 萊蕪271100)
目前在帶式燒結機中,點火爐溫度控制是一個控制難點,受到點火爐本身結構、點火位置、檢測位置、煤氣壓力、煤氣熱值等許多因素的影響,控制模型的建立十分復雜,使用效果不理想,并且常規PID調節控制使用效果更差或無法使用。泰鋼180 m2帶式燒結機點火爐采用模糊計算控制,在PLC系統中做運算處理,實現了燒結機點火爐的自動控制。
燒結系統分為配料、燒結、制粒篩分3部分。采用3套西門子PLC自動控制系統實現對整個燒結機生產設備的聯鎖控制。根據燒結工藝對自動化系統的要求,燒結機采用西門子S7 400系列PLC,實現配混系統、燒冷系統、成品制粒篩分系統、卸灰及電除塵系統的邏輯順序控制,對主風機、點火爐等生產工藝的數據采集、處理及回路控制。
系統由3套S7 414-2系列CPU進行控制,上位機采用WinCC 7.0軟件進行監控,PLC編程軟件采用STEP7 V5.5。本模糊控制主要是在燒結PLC中進行開發制作,由于程序量較大,新增了一個RAM存儲卡。

圖1 模糊控制原理
泰鋼180 m2帶燒點火爐由于受煤氣壓力波動的影響,常規控制調節閥動作比較頻繁,PID調節無法正常使用。為了解決此問題,通過模糊控制的方法來調節閥門,對煤氣流量進行自動調節,從而最終實現溫度的自動控制。模糊控制原理見圖1。
本模糊控制方法包括以下步驟:1)建立設定值尋優模型;2)建立模糊控制模型;3)選擇設定值參數;4)選定模糊控制初值。將煤氣設定8段流量值區間,每個區間對應1個溫度值,控制中通過溫度值對應的流量選擇相應的設定值,通過設定值對應的輸出值作為流量控制輸出初始值,進入模糊控制模型后,設定值會與實際值不斷比較,通過比較差值來優選流量值區間段參數對應的流量輸出值,快速對設定的流量值區間段做出調節。
控制方式分為手動控制和自動控制,在上位計算機的操作畫面上選擇手自動切換或自動控制切換。當選擇手動控制方式時,操作人員把預設好的流量值區間對應的流量輸出值參數直接發出,控制受控流量調節閥,再根據流量表給出的實際流量反饋值信號對流量輸出值進行微調,即可達到優選控制輸出噴水流量的目的;當選擇自動控制方式時,流量輸出值參數和選定的模糊控制初值作為流量輸出值,再通過輸出值參數自整定模塊、輸出模糊判斷模塊、輸出自修正模塊對數據進行計算處理,實現受控流量調節閥的自動調節。
設定值尋優模型包括溫度流量對照數據表、設定值歸屬范圍、設定值對應輸出控制初值、輸出值與反饋值之間的關系處理。溫度流量對照數據表為目前點火爐溫度、煤氣流量的對應表,不同溫度下對應了幾個不同的煤氣流量設定值。設定值歸屬范圍為目前連鑄工藝常用的流量范圍,共分為8段,分別對應不同的輸出值。設定值對應輸出控制初值是在選擇設定值歸屬的8段設定范圍內任意1個設定范圍對應的初始輸出值。輸出值與反饋值之間的關系處理是為滿足控制要求,對輸出值與反饋值做的比較、差值計算、差值判斷控制的處理。
模糊控制模型包括輸出值自整定、輸出模糊判斷、輸出自修正。輸出值自整定是在手動/自動控制進行切換時,為控制輸出值選擇一個最佳初值。輸出模糊判斷是在對比設定值與反饋值后,選擇最佳的輸出值增量來實現控制值對設定值的快速響應。輸出自修正是將輸出值增量自動增加到輸出值當中,根據反饋值與設定值的變化不斷調整輸出值,并建立了一定的死區范圍,確保輸出值不會受信號干擾頻繁調整。
點火爐模糊控制系統分為手動控制和自動控制。手動控制時可以人工設置輸出參數,使調節穩定在一個開度上,在壓力和流量波動較大,模糊控制調節緩慢時可以投用;自動控制為模糊控制,在切換到自動控制時,系統先記住閥門開度位置,從現有位置基礎上進行模糊控制,控制范圍滿足一定條件后能夠自動鎖定開度,設定值與反饋值在一定小范圍內變化時不頻繁調節閥門,在穩定控制的基礎上減少頻繁調節對閥門的損壞。
點火爐模糊技術在調節閥調節不準、不線性時進行模糊控制,比PID控制范圍更寬,能實現各種調節下的模糊控制,控制穩定性更高,控制曲線更加平穩,更符合工藝人員要求。且系統具有控制參數自修定快、計算工作量小、簡單實用、操作簡便、控制范圍廣的特點,可供其他調節系統參考。