梁基恒,王大文
(1.神華國華廣投(柳州)發電責任有限公司,廣西 柳州 545600;2.河海大學,江蘇 南京 210000)
某公司#1機組是由哈爾濱汽輪機有限公司生產的超臨界、一次中轉再熱、單軸、三缸四排汽、沖動凝汽式汽輪機,此機組為超臨界機組,汽輪機為哈爾濱汽輪機廠有限公司制造的C350/250-24.2/1.6/566/566型汽輪機,是抽氣凝汽器式汽輪機。主汽最高溫度566℃,壓力最高壓力能達到24.2MPa。主汽閥材質為ZG1Cr10MoWVNbN,厚度500mm,該材質為新開發的馬氏體耐熱鋼,其最高許用溫度能達到600℃,最高許用壓強27MPa,具有抗高溫腐蝕和氧化性等特性,常用于超臨界機組。
該機組在運行時間1635小時過后,經過對主汽閥進行拆卸及逐步目視檢查,發現閥體內表層有一條微小的劃痕,長度約60mm,經進一步著色檢查發現此劃痕為裂紋,并對表面裂紋進行逐步打磨后著色檢查,確認該裂紋長度170mm,深度50mm,裂紋的形狀為弧形。具體形狀如圖1、圖2所見。

圖1 主汽閥表面微小裂紋

圖2 打磨干凈后進行測量長度
該閥體材質為ZG1Cr10MoWVNbN,其主要化學成分和力學性能如表1、表2。
從形狀分析,該裂紋為弧形,長度170mm,深度50mm,表面初始裂紋長度為60mm,呈現為表面裂紋長度短,內部長度大,經查閱該電廠基建時期的第三方檢驗報告,發現該主汽閥內表面無表面缺陷。可以分析該裂紋為內部裂紋,在鑄造過程中或者熱處理工藝上的工序上產生裂紋,在高溫高壓的長期運行下,隨著機組的負荷變化,溫度參數發生變化,內部裂紋的膨脹系數不一樣,導致裂紋由內部往外表面逐漸擴張,擴張至外表面過程呈現為一個梯形。圖3為裂紋擴展示意圖。

表1 ZG1Cr10MoWVNbN的成分質量分數

表2 ZG1Cr10MoWVNbN的力學性能
在經過廠家與多位專家的分析與判斷,對裂紋的修復采用冷焊方式,焊接完成后進行保溫緩冷至室溫,并對焊縫表面進行打磨后,著色檢查。具體方法如下。

圖3 裂紋擴展示意圖
(1)裂紋清除:裂紋清除采用旋轉銼進行打磨,打磨過程中不斷進行著色檢查,是否有新的裂紋形成;確保裂紋已全部清除干凈后,在兩側打上止裂孔,防止產生新的裂紋。
(2)焊前準備:采用鋼絲刷清除坡口處內部及附近的油污與銹跡,再用丙酮對補焊區域200范圍進行清潔,去除油、脂等雜物,避免焊接時雜物進入焊縫,影響焊接質量。
(3)焊條準備:焊材選用NiCr-3,規格Φ3.2mm。焊前進行焊條烘干處理,保溫1小時,現場修復補焊前將焊條放入保溫桶,隨用隨取。
(4)焊前預熱:采用氧-乙炔中性火焰進行預熱,焊前預熱溫度為:200~300℃,均勻預熱;乙炔火焰距離工件10mm以上,預熱過程中使用測溫儀進行溫度測量,測量過程中測溫儀不得停留,預熱溫度盡量維持在300℃,預熱完成后馬上進行敷焊,敷焊層焊接時隨時用紅外測溫儀檢測預熱溫度,當溫度小于200℃后立即進行火焰加熱,待溫度達到預熱溫度后,方可繼續施焊。
(5)修復補焊:為控制焊接不黏性及減少輸入量和熱影響區,焊接時在保證熔接良好情況下采用小電流,電流為90~160A。①敷焊:沿整個坡口表面敷焊,敷焊層厚度約3~5mm。敷焊時直道運條不作橫向擺動,采用連續焊接,后焊道壓先焊道1/3~1/4,收弧時將弧坑填滿(如圖4)。敷焊層焊接完成后用保溫棉覆蓋保溫緩冷,冷卻至室溫后進行著色檢查,檢驗無裂紋后進行正式焊接。②正式焊接:敷焊后,在工件溫度達到室溫后施焊,整個焊接過程層間溫度控制≦50℃。在焊好每一層后,立即采用錘擊方法減少應力,錘時先錘焊道中間部位,往兩側延伸錘擊,并緊湊整齊,避免重復。錘擊時錘壓維持在0.25~0.45MPa。
(6)檢驗:焊接完成后對焊縫進行打磨至光滑,然后進行著色檢查,(如圖5)一級合格。

圖4 裂紋處理結果

圖5 打磨著色結果
(1)經過該方法進行裂紋焊接修復、打磨和著色滲透后,裂紋已徹底清除。機組在連續運行5000小時后未發現有異常缺陷。
(2)本次裂紋修復方法主要針對ZG1Cr10MoWVNbN材質的超臨界主汽閥進行的,利用冷焊方式進行焊接,是針對主汽閥為鑄鋼材質特點,在后焊道壓先焊道1/3~1/4,并且焊接后對焊縫進行錘擊,有利于把焊縫上的多余應力釋放,減少焊縫因應力產生裂紋。
(3)通過檢驗,此修復方法操作簡單、焊接后質量可以得到保證,該方法適合ZG1Cr10MoWVNbN材質的閥門,完全可以為同類型機組或同材質閥門裂紋修復提供借鑒。
在機組運行過程中通過對參數負荷的變化進行記錄,機組停運時,對該主汽閥修復部位進行著色復查,與參數負荷形成對比及記錄,加強監控管理。