梁 飛
(汾西礦業兩渡煤業,山西 靈石 031302)
21012工作面采用的沿空留巷無煤柱開采技術,主要是隨工作面回采推進,利用巷旁充填等手段,沿采空區邊緣維護保留原回采巷道,從而取消護巷煤柱,作為下區段工作面沿空回采巷道使用。然而,由于充填巖柱及巷道穩定性控制問題難以解決,隨著工作面推進,留巷圍巖變形嚴重,導致巷道返修頻繁,致使造價高昂;加之沿空留巷的支護及施工工藝復雜,部分工作要在不受保護的采空區作業,工人勞動強度高,安全程度低;此外,留巷施工工藝無法進行平行作業,嚴重限制推采速度,不能實現高效回采,因此,留巷的支護與維護成了制約工作面安全高效開采的最大瓶頸。
21012工作面位于兩渡煤業二采區集中大巷西南方向,東北部為三條集中大巷,其材料巷西面為F3斷層,運輸巷東面為21013工作面,切眼外側為和家山保安煤柱邊界。工作面標高為:550 m~518 m,地面標高為:850 m~950 m,煤層蓋山厚度在435 m~421 m。本工作面開采煤層為石炭系太原組10#煤。10#煤層以亮煤及半亮煤為主,暗煤次之,層狀結構,硬度大,屬中強度煤層,該煤層穩定,煤層總厚度為3.49 m~3.79 m,平均厚度3.64 m,傾角3°~12°,平均傾角7°~8°,容重1.45 t/m3,屬于中灰高硫瘦煤。工作面走向長699 m,傾斜長178 m,可采儲量為53萬t, 10#煤煤塵有爆炸性,且具有自燃性,煤層自燃發火期為52 d。掘進期間工作面相對涌出量為1.55 m3/t,絕對瓦斯涌出量為3.52 m3/min。
工作面留巷內礦壓顯現明顯,局部地段巷道變形嚴重,頂板破碎離層,頂底板移近量最大為1.2 m,造成單體支柱、π梁不同程度損壞。
21012留巷原為21012運巷,巷道受掘進、采動兩次影響,頂板壓力顯現明顯,且由于留巷采用高水速凝充填技術進行巷旁充填,采空區頂板跨落后,巷道上方頂板呈懸臂梁狀態,相當一部分巖石的重量壓在巷道充填體,導致巷道充填體支承壓力增大,應力由兩幫傳至底板,底板為敞開未支護狀態,從而造成留巷底鼓嚴重。
方案一:21012工作面繼續使用Y型通風沿空留巷技術,工作面回采工藝為割煤→移架→推溜→端頭支護→清理工作面浮煤→超前支護及巷道的回收→支設柔模并充填高水速凝材料。
方案二:將21012留巷密閉,21012工作面采用一進一回U型通風,工作面回采工藝為割煤→移架→推溜→端頭支護→清理工作面浮煤→超前支護及巷道的回收。
3.2.1 技術對比
方案一中要繼續采用Y型通風技術,勢必要對留巷加強管理,一方面要加強留巷支護強度,另一方面要組織專用隊組進行拉底維護,耗費大量人力、物力、財力。同時工作面在工藝上多一道巷旁充填,增加了工作面的循環時間,降低了工作面的生產效率,但是減少了21014工作面的巷道掘進工程量,21014工作面可利用21012留巷進行生產。
而方案二使用U型通風技術,需要在21014工作面回采前重新施工一條巷道,增加了巷道掘進工程量,但是卻在回采工藝上更加簡單并減少了人員投入,不需要安排專用隊組進行拉底維護。
3.2.2 安全對比
方案一中由于留巷的存在,底鼓嚴重,局部地段巷道支護已經失效,在補強支護及拉底維護中對人員造成一定威脅,維護困難大,危險系數大。方案二則是將危險系數大的留巷進行密閉,將工作面調整為U型通風,生產工藝簡單,安全系數高。
3.2.3 經濟對比
1) 方案一的費用增加了拉底維護、充填工藝兩部分費用(巷道剩余長度為1 400 m)。
充填費用羅列如下。支護材料費用,包括鋼筋網片、對拉錨桿、螺紋鋼錨桿、菱形金屬網、W鋼帶、錨固劑、托梁、托盤、充填包、高水速凝充填料,見表1。
留巷支護材料費用為6 385.35×1 400=893.9萬元,人工費用為1 495×1 400=209.3萬元。
拉底維護費用為1 854×1 400=468.8萬元。
2) 方案二的費用增加了一條巷道(長度1 800 m)的掘進,根據測算,掘進一條半煤巖巷費用為5 835×1 800=1 050.3萬元。
方案二比方案一可節省費用312.4萬元。

表1 支護材料明細表
3) 方案對比分析結果綜上所述,方案二在技術、安全、經濟上都優于方案一,21012工作面可將通風系統調整為U型,保證頂板支護及生產的安全。
21012工作面隨著通風系統的調整,工作面回采工藝也發生變化,通過現場實踐,21012工作面在采用U型通風后,回采工序簡單、頂板支護均安全可靠、工作面隱患直線下降,帶來的問題就是工作面上隅角瓦斯容易積聚,因此礦井還是要在沿空留巷這一技術上繼續研究、探索,早日實現零安全隱患的無煤柱開采。