李 強
(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)
山西焦化股份有限公司工業園區生產生活消耗新鮮水量約為1 800 m3/h,減去生活用水消耗,純工業生產用水量占總水量85%~90%,在同行業中屬消耗超高單位,與2014年噸焦耗水1.74相比存在較大的差距。
由于行業原粗放型設計缺陷,冷熱水能源配置不合理,主要表現在:為了滿足回收冷鼓系統、粗苯系統、氨硫系統等的工藝要求,一味增加新鮮水用量,系統水量增加使得循環水系統、消防水系統無法消化,致使部分高溫水外排,極大浪費了水資源,給公司帶來經濟損失。
利用目前我公司煙道氣脫硫脫硝廢熱鍋爐、1#~6#焦爐干熄焦鍋爐等產生低品質低壓蒸汽,通過文丘里噴射器,在密閉空間抽真空形成負壓空間,將工業冷卻用水在用戶換熱后的高溫水送入真空裝置,利用在常溫下沸騰帶走潛熱這一原理,得到相對溫度較低用水,如此往復實現新鮮水重復利用目的。
采用低壓蒸汽噴射真空制冷技術對二回收初冷器、粗苯換熱器、終冷換熱器冷卻后高溫度退水(30 ℃~35 ℃)進行收集制冷, 制冷后低溫度的水(18 ℃~35 ℃),通過管道輸送回用于生產系統。
煙道氣脫硫脫硝廢熱鍋爐、1#~6#焦爐干熄焦鍋爐等產生低壓蒸汽送至制冷站,制冷站經過減溫器穩定噴射蒸汽溫度(150±5)℃,穩壓后蒸汽通過分氣缸分配至七臺噴射器,分別噴射在蒸發器及冷卻器中形成真空環境,二回收初冷器、粗苯換熱器、終冷換熱器冷卻后升高溫度退水(30 ℃~35 ℃),由余壓送入制冷站蒸發器內水在-0.09 MPa真空環境下瞬間蒸發帶走潛熱,使水的溫度降低,通過管道自流入低溫水系統,完成制冷循環過程。制冷站主蒸發器產生的潛熱蒸汽由第一級噴射器送入冷凝器中冷凝,露點以上非凝性氣體和部分未凝結的潛熱水蒸汽,由第一級助噴射器送入第一級輔助冷凝器凝結,剩余的非凝性氣體和水蒸汽混合氣體,再由第二級輔助噴射器送入第二級輔助冷凝器,最終將真空制冷裝置中所有非凝結性氣體,從第二級輔助冷卻器的放散口排放,見第162頁圖1。
從主副冷凝器吸收蒸發器中潛熱的高溫水排至制冷裝置冷卻水池,由冷卻水泵輸送至配套涼水塔,經涼水塔降溫后的冷卻水,流入冷卻水循環水池中,再由冷卻水循環水泵送入制冷站冷卻使用,形成冷卻水循環流程。
通過制冷站裝置的噴射器、蒸發器及冷卻器的不間斷循環流程,低壓蒸汽噴射真空制冷站完成高溫水變換低溫水的過程,實現新鮮水重復利用。
1) 變廢為寶。以乏汽為動力介質,制取冷水用于化工生產中的工藝冷卻。
2) 低碳環保。以水為制冷劑和載冷劑,屬于真正的綠色環保技術。
3) 操作簡單。使用安全,設備運行穩定性高,無需備用設備,節省投資。

圖1 低壓蒸汽噴射真空制冷裝置流程示意圖
4) 沒有活動部件。部件磨損少,極少維護,運行維護費用極低。
5) 溫差調節范圍寬。最大溫差可達20 ℃,0.1 MPa~1.4 MPa范圍內的飽和蒸汽皆可使用。
6) 投入成本低。設備投資回收期短,使用壽命在20年以上。
7) 微電腦控制。操作界面簡便直觀,具有狀態顯示、參數設定、能量控制、故障查詢等多項控制功能。
2016年、2017年運行期間數據統計,如表1所示。
開車期間,制冷機來水平均為29.6 ℃,出水為18.7 ℃,平均降低水溫10.9 ℃,平均消耗蒸汽13 m3/h,工藝指標達到工藝需求。節約新鮮水350 m3/h,效益702元/時,年節約水費約1 100萬元。不僅最大限度節約工業園區的源水用量,提高園區新鮮水重復利用率,為全公司減少高溫清凈廢水外排量,實現園區廢水“零”排放奠定基礎,而且符合國家水資源源利用政策,還可以解決部分富裕低壓蒸汽無法利用的問題,特別有利于公司的長久發展。

表1 2016年、2017年制冷機運行數據統計
水是我國三大戰略資源之一,根據國家水資源管理三條紅線的政策,水資源管理和保護是重中之重。而低壓蒸汽噴射真空制冷技術節約了新鮮水,不僅節省了水費,節約了用水量(相當于減少了污染物的排放量),而且也為保護環境做出了貢獻,創造了更大的社會效益。
應用低壓蒸汽噴射真空制冷技術,將化工生產水系統進行熱量、冷量交換,達到各系統優化配置合理使用。此技術可在化工行業熱水冷卻領域推廣應用。最大限度降低水資源的采取量以及全方位提升水資源的重復利用率,達到企業經濟效益提升和社會效益增加的“雙贏”的效果。