俞忠勇
(望亭發電廠,江蘇 蘇州 215155)
目前,國內許多燃煤機組在煙氣超低排放改造中采用低低溫煙氣換熱器(LGGH) 系統,LGGH系統主要由煙氣余熱回收裝置(以下稱作降溫器)和煙氣余熱再熱裝置(以下稱作升溫器)組成。
LGGH系統的降溫器和升溫器一般采用H型翅片擴展受熱面結構,該結構具有受熱面換熱系數高,空氣側阻力適中等特點[1]。降溫器及升溫器均采用模塊化設計,換熱管排、集水箱、框架等均在一體化后出廠,這樣方便現場安裝,可保證安裝質量。
LGGH系統是一個閉式循環系統,主要由降溫器和升溫器,配套蒸汽輔助加熱器、循環水泵、熱媒水膨脹箱、清灰裝置、加藥罐及其他輔助系統組成。
降溫器和升溫器間的傳熱媒介為除鹽水,在循環水泵的作用下,除鹽水流經降溫器吸收煙氣放出的熱量,然后將熱量帶至升溫器中,加熱脫硫后的煙氣,除鹽水經升溫器冷卻后,再回到循環泵入口。
LGGH系統降溫器的布置方式目前主要有2種:如電廠采用純靜電除塵器,降溫器可布置在除塵器前,降低除塵器進口煙溫及煙氣流速,提高除塵器比表面積及收塵效果;如電廠采用電袋除塵器,降溫器可布置在除塵器出口,降低飛灰顆粒對降溫器換熱管束的磨損。
LGGH系統的升溫器布置在脫硫吸收塔出口與煙囪之間的煙道上,其作用是通過熱媒介質吸收熱量,傳遞給吸收塔出口的低溫煙氣,將煙氣的排煙溫度提高到80 ℃以上進行排放。
望亭發電廠2臺660 MW燃煤機組(#3,#4)采用純靜電除塵,4個降溫器布置在除塵器入口煙道上。在設計工況下,降溫器可將煙氣溫度從120~160 ℃降至90~110 ℃,吸收的熱量滿足將升溫器的煙氣溫度從47~50 ℃升至80 ℃以上的要求。
(1)LGGH系統降溫器換熱管磨損、泄漏、堵塞(如圖1a所示)。
(2)LGGH系統升溫器換熱管及翅片低溫腐蝕(如圖1b所示)。
(3)LGGH系統升溫器換熱管及翅片表面積垢。

圖1 目前普遍存在的問題
望亭發電廠660 MW機組LGGH系統降溫器及升溫器差壓設計值為450 Pa和800 Pa,經過1年運行,差壓分別達到770 Pa和1 080 Pa。在機組停爐檢修時發現,降溫器換熱管存在局部吹損、積灰,煙道堵塞及升溫器換熱管表面有積垢、腐蝕現象。
(1)流場不均,產生煙氣走廊、煙氣偏流和煙氣渦流,造成局部磨損、泄漏。
(2)風煙系統阻力大,煙氣流速快。
(3)煙氣中飛灰含量高,偏離原設計值。

圖2 導流板優化處理方案
(4)升溫器換熱管及翅片選用的材質不當,特別是升溫器的高溫段若采用ND鋼,長期處于低溫及較大濕度的環境中運行,極易產生低溫腐蝕。
(5)吸收塔出口煙氣中霧滴含量大,造成升溫器換熱管表面結垢。
(1)運行中降溫器換熱管泄漏,煙道內會大量積灰,使煙道截面減小,煙氣阻力增大,造成風機電流增加,嚴重時影響機組負荷,使機組經濟性能指標下降。
(2)換熱管泄漏造成煙道堵塞,煙氣流速加快,煙道及換熱管磨損加劇,縮短設備使用壽命,增加檢修維護成本。
(3)降溫器換熱管漏水,如未及時發現,一旦熱媒水進入除塵器倉泵后,造成倉泵堵塞無法送灰,迫使電場停用,給機組安全運行及煙氣超低排放帶來嚴重安全隱患。
(4)由于換熱器泄漏,煙道堵塞,煙氣流速加快,除塵器除塵效率下降。
(1)由于原設計的導流板引流段與換熱管距離太近,形成局部射流,所以對降溫器進口導流板的引流段進行優化處理。處理方案:對圖2圓圈內的導流板割除1 m,另外兩塊導流板不處理,以降低煙氣偏流對換熱管的磨損。在圖2中,1,2,3,…,9為導流板編號。
(2)利用機組檢修機會,對空氣預熱器(以下簡稱空預器)、煙氣換熱裝置、吸收塔除霧器等設備進行高壓水沖洗,降低整個風煙系統的阻力及煙氣流速。
(3)檢修時對降溫器換熱管及防護瓦定期進行測厚檢查[1],并記錄磨損量,評估磨損速率。
(4)對降溫器入口的假管表面進行陶瓷防磨處理。
(5)檢修結束,對換熱器進行嚴密性查漏試驗。
(1)運行每班需監視并記錄換熱器進出口的差壓、煙氣溫度、流速、風機電流及熱媒水溫等參數。
(2)在LGGH系統運行過程中,換熱管一旦泄漏,需及時做出正確排查并對泄漏模塊進行隔絕處理。每天記錄熱媒水系統運行的相關參數(見表1),如膨脹箱液位、補水周期及熱媒水泵進、出口壓力等。以望亭發電廠#3,#4機組煙氣換熱裝器為例,相關參數見表1。

表1 熱媒水系統運行參數
(3)運行中如發現補水周期縮短,熱媒水泵入口壓力下降等異常情況,需及時通知檢修人員排查處理。排查判斷方法:打開降溫器進、出口煙道上的輸水閥,觀察有無熱媒水流出,如果泄漏小而不能直觀判斷,則逐個關閉換熱器模塊進、出口閥門,觀察每個換熱器模塊進口管上的就地壓力表(如圖3a所示),如壓力下跌,可判定換熱器模塊泄漏,隔絕該模塊的進、出口門并打開旁路門,待機組檢修時再對模塊換熱管進行查漏、封堵(如圖3b所示)。

圖3 排查及處理
(4)根據不同的運行工況,需及時調整循環水量,提高進入升溫器的熱媒水溫度。在低負荷等工況下,特別是冬季,應盡早投用輔助加熱器,提高排煙溫度(不低于80 ℃),防止升溫器換熱管及尾部設備低溫腐蝕。
(5)運行中如發現熱媒水泵出口壓力及流量波動大,應及時打開膨脹箱排氣門排氣,防止超壓運行損壞換熱裝置。
(1)升溫器由低溫段、中溫段和高溫段換熱管組組成,換熱管及翅片的材質,升溫器低溫段為SUS444,2205或等同以上材質,中溫段為2205或316L或等同以上材質,高溫段材質一般選用ND鋼。望亭發電廠2臺300 MW機組升溫器的高溫段換熱管翅片經過2年多運行,檢修時發現高溫段換熱管組的翅片因長期處于低溫、高濕度的環境中,局部已腐蝕脫落。建議:升溫器的高溫段換熱管及翅片應選用316L或等同以上材質,防止低溫腐蝕。
(2)定期對吸收塔除霧器及濕式除塵器(若有)進行維護、檢修,運行中加強沖洗,確保進入升溫器的煙氣霧滴濃度滿足設計值,減少升溫器換熱管及翅片表面結垢。
(3)在采用LGGH技術時,煙氣的熱平衡一定要計算正確,換熱面積要有20%以上的裕量,對材質的要求也要充分考慮。
望亭發電廠2臺660 MW燃煤機組和2臺300 MW燃煤機組,在煙氣超低排放改造中全部安裝了LGGH系統。660 MW機組采用靜電除塵,降溫器布置在除塵器前,主要問題是降溫器換熱管的磨損、泄漏及煙道的積灰堵塞;300 MW機組采用電袋復合除塵,降溫器布置在除塵器后,主要問題是升溫器換熱管及翅片的腐蝕。經過2年多的運行,針對低低溫換熱裝器磨損、泄漏、堵塞、腐蝕等缺陷,在日常運行、維護及檢修中,嚴格執行上述的技術措施和運行注意事項,發現異常情況及時進行排查、分析、處理,確保LGGH系統和尾部設備正常運行。