陳守鈺
(陽泉煤業(集團)有限責任公司,山西 陽泉 045000)
陽煤集團和順新大地煤業有限公司是集團公司兼并重組主體礦井,15302工作面回風巷井玉溝從工作面北部穿過,工作面大部分位于井玉溝以西,地表總體為北高南低的山梁地帶,地面主要為林地及荒地。東部為已經回采的15303工作面,南部為山西運通煤業有限公司(原九京煤礦)礦界,西部為泊里煤礦礦界,北部為西翼南回風、西翼軌道巷、西翼皮帶巷。本面煤層賦存較穩定,煤層厚度在4.80~6.30m之間,平均5.43m,結構簡單。本面煤層結構簡單,不含穩定夾石層,僅在中上部斷斷續續含透鏡體狀硫鐵礦結核,厚度約0.03~0.08m。回風巷相鄰采空側,兩工作面煤柱為20m,為臨采空側的動壓巷道。回風巷設計凈寬5.0m,凈高3.5m。
巷道頂底板情況表見表1。
由于回風巷相鄰采空側,巷道在掘進時就出現了明顯的動壓變化,掘進完30~50m后巷道頂板設置的錨桿、錨索壓力計受力增加,壓力增長約10%。兩幫煤體開始破碎,尤其中部以上開始向外位移,會出現網包,位移量接近40mm。會出現底鼓現象,以巷道中部底鼓為主,底鼓量約100mm。距離工作面150m以外,巷道變形急劇增加,局部不穩定頂板處出現頂板斷裂,破碎,個別頂錨桿出現破斷;頂板位移后,鋼帶出現折彎和斷裂;錨桿、錨索壓力增加50%以上。兩幫煤體更加破壞變形,變形量超過1500mm,出現煤體更大破碎和裂隙發育,個別幫錨桿托板變形破壞。底鼓量普遍超過1500mm。嚴重的巷道變形,使皮帶輸送機無法正常工作,軌道無法鋪設,風筒受到影響,給掘進工作面的安全生產造成很大的困難,也無法滿足工作面正常回采。
經分析回風巷掘進工作面為采空區煤柱應力集中區域,且在高應力作用下,煤柱側巷道圍巖的穩定性和整體性受到破壞,巷幫煤體破碎,巷道易出現兩幫移近,從而導致底鼓,尤其受掘進超前支承壓力影響區域,情況更為嚴重,甚至會影響工作面通風和設備運輸。為確保正常的掘進和巷道使用要求,工作面回風巷掘進期間巷道兩幫煤體進行注漿加固,以強化煤體,控制巷道變形。通過對巷道的兩幫及底角進行注漿加固,兩幫注漿以提高巷道煤柱的自身承載能力、抗變形能力。

表1 巷道頂底板情況表
創導加固材料是一種新型地質聚合物注漿材料,以無機礦粉為主要組成成份,是一種快凝、早強型無機注漿材料,同時也具備較強的可注性,可與高分子材料相媲美,其強度和與煤體粘接性較普通硅酸鹽水泥類注漿材料有較大提高。創導加固材料為雙液注漿材料,兩種漿液在混合前,24h內不凝固,不泌水,不沉淀,混合后凝結時間為3~10min,水灰比為0.8時,漿液混合1~8h后的固結體的強度能達到8~14MPa以上,其較適合于采煤工作面、掘進工作面等時效性要求較高的注漿需要,特別是開放煤體表面淺層注漿加固。
注漿封孔材料與注漿材料一樣,只是采用低水灰比,水灰比為0.7:1,雙液漿混合后約1min失去流動性,5min即可固化。
鉆孔布置在巷道的兩幫及底角。在兩幫各施工兩排鉆孔,上排和下排鉆孔成“三花眼”布置;下排鉆孔開孔高度1.5m,上排鉆孔開孔高度2.5m,單排孔間距4m,上下排孔水平間距為2m;下排孔垂直于巷幫施工,鉆孔直徑為42mm,孔深8m;上排孔為上仰鉆孔,鉆孔直徑為42mm,鉆孔上仰角度約8°,孔深約8m;兩幫底角各施工一排鉆孔,孔間距2m,鉆孔直徑為42mm,下扎45°,孔深3m,采用Φ28mm、長度為2.5m中空注漿錨桿進行注漿,注漿完成后,隔一個班對錨桿進行預緊。
注漿順序:先對兩幫的注漿鉆孔進行打孔、插管、封孔、注漿;待兩幫的注漿孔注漿完成后,隔一個班,再對底角注漿孔進行打孔、插入中空注漿錨桿、封孔、注漿,為了防止底角注漿鉆孔注漿過程中串孔,建議采用間隔打孔、注漿方式,即先對單數孔進行打孔、注漿,單數孔注漿完成一個班后對雙數孔進行打孔、注漿;底角孔注漿完成后,隔一個班對中空注漿錨桿進行預緊。
注漿管:為了防止巷幫破碎區漏漿,孔口部分采用4分無縫鋼管作為封孔管,封孔長度為2m;注漿鉆孔內剩余部分需插入1416型鋁塑管,需解決與4分鋼管的連接問題,可以采用插接方式連接。
封孔工藝:鉆孔施工后插入注漿管并進行封孔,封孔段鋼管上纏繞鐵絲,并焊接固定,然后在鋼管前后兩段上纏繞棉紗,并插入孔內,再在鋼管旁邊插一根導漿管。
封孔時應先開泵吸漿,當輸漿管路的混合管打出的漿液為混合均勻的漿液后,將輸漿管出漿口與封孔導漿管進行連接,開泵注漿,向孔口緩慢注漿,并將導漿管緩慢向外抽出,當孔口流出漿液時,停泵,將導漿管抽出,并用棉紗將孔口堵死。
本次注漿采用創導加固材料,注漿系統如圖1所示。系統由兩個氣動攪拌桶QB200,兩個盛漿桶(可以采用鐵桶加工),一臺ZBYSB40/22型液壓雙液注漿泵,以及相應的管路和混合器組成。

圖1 注漿系統連接示意圖
正常注漿水灰比0.8~1.0,漏漿嚴重時可適當降低水灰比,最低控制在0.7:1。注漿封孔水灰比為0.7:1。
注漿壓力也是影響注漿效果的關鍵參數,一般情況下注漿壓力6~8MPa,圍巖破碎,漏漿嚴重時可適當減低注漿壓力,可調整為4~6MPa。
注漿原則上需一直注至壓力上限為止,如果注漿時間過長,注漿量過大,應檢查是否存在漏漿通道,注漿結束時應穩壓至4~6MPa。
經過注漿加固工程的施工,對巷道的圍巖變形進行了綜合觀測。通過三個月的觀測和分析,監測出巷道頂底板和兩幫移近量如下圖2所示。可以看出:回風巷掘進期間在第一天巷道表面位移速度為:頂底板速度取得最大值為100mm/d ,兩幫移近速度取得最大值為130mm/d。回風巷掘進期間巷道表面位移有兩個特點:一是兩幫相對移近速度比頂底板相對移近速度大;二是在前一段時間內巷道表面位移變化較大,在第15d左右時,巷道表面基本無變化。巷道頂板的下沉量和底鼓量平均為300mm,兩幫位移量平均為400mm;未注漿加固段,巷道變形明顯,破壞嚴重,出現較大兩幫破壞和位移,在巷道上角處出現網包。局部巷道變形段在進行注漿加固后,巷道變形趨于穩定,整體狀況良好。

圖2 巷道表面位移情況
對動壓煤巷應用注漿加固技術,顯著地改善了巷道圍巖的破碎結構,提高了自身的承載能力,增加了煤柱的強度,實現了圍巖的穩定和支護安全。也減少了因為多次整巷造成的各種隱患和投入,為工作面的高產創造了條件。