劉鵬飛
(晉煤集團金明礦業有限責任公司,山西 晉城 048006)
煤礦巖巷掘進在礦井正常生產中具有重要位置,生產礦井巖巷掘進工程量一般占到礦井掘進總工程量的30%左右。金明煤礦巖巷掘進一直以氣腿式鑿巖機配耙斗裝載機為主,2017年巖巷平均單進82m/月,個別巖巷掘進工作面破百米。礦井巖巷單進水平有所提高,但與國內綜掘300m/月、炮掘200m/月的高水平單進相比還有較大差距。金明煤礦以25011工作面底板巖巷為工程背景,研究巖巷快速掘進工作。
25011工作面底板巖巷位于25采區南部,11204下底板巖巷開口處為半煤巖巷道,上部巖石厚度為1.3m,下部煤層厚度2.3m。掘進范圍內上距二1煤層底法距1~15m。二1煤層整體呈單斜構造,最大厚度7m,最小煤厚2.55m,平均4m。煤層直接底為砂質泥巖,局部并發育有L9灰巖。經現場調查,25011工作面底板巖巷掘進過程中在巷道層位選擇與支護設計、作業方式、人的因素、爆破參數、掘進設備、組織管理因素和外部環境因素等幾個主要方面存在提升空間,有待進一步優化。
2.1.1 原巷道層位設計
25011工作面底板巖巷最初設計層位為L8灰巖底。該礦所采二1煤下部層位依次為砂質泥巖(最小厚度7.7m,最大厚度13.63m,平均厚度11.4m)、L8灰(最小厚度2.12m,最大厚度6.02m,平均厚度4.6m)、一8煤及泥巖(最小厚度0.6m,最大厚度2.7m,平均厚度1.76m)、 L7灰(最小厚度1m,最大厚度4.28m,平均厚度3.1m)。
2.1.2 沿L8灰底施工段情況及成本計算
(1)巷道狀況
現場施工中發現,沿L8灰底掘進,巷道圍巖破碎,成型極差,淋水點較多,錨桿失效較多。沿L8灰底可能有近煤層,使用錨索鉆機勉強探查8m,每班探測,施工困難較大,且影響進度;在該層位施工期間,巷道日進3m,每月按25d核算,月僅能完成75m;底板巖巷距二1煤不得小于10m,否則打鉆產生裂隙,影響效果。
(2)成本核算分析
巷道壓力大,補打錨桿(索)較多,以25011工作面底板巖巷為例,百米巷道補打錨索100根左右,剩余890m,共需補打錨索890根。每套錨索97.85元,工時費150元/工×890工=133500元,材料費共計97.85×890=87087元。
2.1.3 支護設計分析
25011工作面底板巖巷設計采用錨網噴支護:采用左旋錨桿Φ18×1800mm,間排距800×800mm;雙層網為鋼筋網+黑色硬質塑料網,網片搭接長度為100mm; 全斷面掛網噴漿,噴厚50mm。由于25011工作面底板巖巷主要用于25011工作面瓦斯抽放,服務時間較短(從工作面兩巷掘進至工作面回采結束),當巷道巖性比較好時,如果支護設計強度過大,不僅會造成支護材料的浪費,還會影響巷道快速掘進。因此,應實行差異化支護,在巖性較好的區段,合理降低25011工作面底板巖巷的支護強度,節約支護成本,加快掘進速度。
2.2.1 工序耗時
25011工作面底板巖巷采用“三八制”作業。根據現場跟班寫實記錄,該巖巷掘進施工工序耗時如圖1所示。工序4:打錨桿孔與打炮眼平行作業,兩部YT28型氣腿式鑿巖機施工迎頭炮眼,兩部KMTQT-130/3.1鉆機施工巷道頂板錨桿孔;工序5:出渣過程中,所有人員撤出,迎頭無施工人員;工序6:打巷道下部炮眼,然后打巷幫下部兩個錨桿孔,并進行上網安裝。
工序耗時分析:
(1)巖巷工作面鉆機打眼工作耗時最多。風動鑿巖鉆機打一個2m深炮眼平均需要8min,錨索鉆機打一個錨桿孔平均需要10~12min,全斷面爆破打眼和支護打一排錨桿需要4~5h,占整個作業循環時間的50~60%,是制約單進的主要因素。
(2)平行作業不充分。部分工序實現了平行作業,但個別可以實現平行作業的工序未能平行作業,平行作業率低。
(3)風壓、水壓不足導致鉆機鉆進速度慢,也是影響單進的一個重要因素。
2.2.2 平行作業現狀分析
根據圖1所示,打錨桿孔與打炮眼平行作業,兩部YT28型氣腿式鑿巖機施工迎頭炮眼,兩部KMTQT-130/3.1鉆機施工巷道頂板錨桿孔,但仍有部分可以實現平行作業而未實現平行作業的工序。有條件但未實現平行作業的工序:
(1)工序4迎頭打錨桿孔和打炮眼工作(180min)與工序5出渣工作(75min)與未能實現平行作業。
(2)工序6中幫部底腳支護與工序4迎頭打錨桿孔和打炮眼工作未能實現平行作業。
(3)工序6打底部炮眼與幫部底腳支護未能實現平行作業。

圖1 施工工序及耗時
(1)裝運:裝巖工序在平巷掘進中占整個循環時間的30%~50%,金明煤礦巖巷裝運以P型系列耙斗裝巖機為主,可在30°以下的斜巷使用,實現高效率連續出渣,裝巖效率較高。
(2)鉆眼:金明煤礦巖巷掘進普遍使用的仍是氣動鑿巖機,由于氣腿鑿巖機輸出功率小,鉆速低,如要提高工作面鉆孔速度,就需要多上幾部鉆機平行作業。巖巷掘進需要機械化裝備,現階段在這項工序中缺少相應的裝備,機械化程度較低。
(3)裝巖機與皮帶機尾不能實現整體移動,造成移一次裝巖機需要4班左右時間,耗時時間長;掘進設備維修不及時,故障率高,制約了巖巷單進的提高。
(1)針對巷道沿L8底掘進,巷道圍巖破碎淋水點較多,錨桿失效較多的問題,將巷道施工層位調整到沿L7灰或上半部沿L7灰施工,在L7灰中上部施工,在L7灰施工期間,避免了淋水影響,現場施工較簡單,巷道支護容易。
(2)25011工作面底板巖巷采用斷面直墻半圓拱13.3m2,由于底板抽放巷道的服務時間往往較短,本次試驗25011工作面底板巖巷采用錨網支護,不再噴漿。錨桿間排距0.8×1m,錨桿配合H型鋼帶支護上半部,沿灰巖掘進期間錨索隔排單根布置,在頂板破碎或泥巖中掘進時視頂板條件,增加錨索數量。
結合25011工作面底板巖巷現場施工地質、技術條件,選擇YT28型氣腿式鑿巖機+P-60B耙斗裝載機+DSJ80/2×55型膠帶輸送機+KMQT-130/3.1氣動振動式錨桿鉆機的作業線,利用皮帶運輸配合耙斗裝載機時,皮帶可實現連續運輸,提高出渣排矸的連續性,解決排矸問題。
25011工作面底板巖巷掘進勞動組織形式采用“三八”工作制,作業方式采用同巷同段和同巷分段平行作業。優化后的作業循環圖表如圖2所示。在掘進循環作業過程中制定優化措施如下:
(1)根據工作面情況,提高巖巷平行作業水平。在巖性好的前提下,兩幫錨桿可滯后耙斗裝載機補打;錨索滯后迎頭10m補打;耙斗裝載機距迎頭大于10m后,耙渣作業可與迎頭作業同步進行。做到迎頭打鉆打錨索、耙渣、后面補錨桿同時作業。
(2)加快各工序之間的銜接,提高單個工序施工速度。25011工作面底板巖巷巷道掘進斷面13.3m2,要上夠4~5部鉆,加強職工間相互配合,提高施工熟練程度,縮短單個工序時間消耗。
(3)縮短巖巷移耙斗裝載機時間。每掘進30m前移耙斗裝載機,并將耙斗裝載機前移時間控制在2班。

圖2 優化后的正規作業循環圖
通過快速掘進方案的優化,優化后25011工作面底板巖巷掘進頭實現了日進尺6m,月單進突破160m的技術目標,其中25011工作面底板巖巷2017年1月份驗收進尺163m,試驗前后月進尺對比如圖3所示。

圖3 試驗前后月進尺對比
本次試驗巖巷單進實現突破,受益于配套的巖巷生產作業線:氣腿式鑿巖機+耙斗裝載機+膠帶輸送機。采用多臺YT28型氣腿式鑿巖機平行作業同時打眼,然后進行裝藥、放炮;裝載運輸:采用P-60B耙斗裝載機將矸石耙到800型膠帶輸送機上,然后轉至溜煤眼,通過箕斗運至地面;支護工藝:采用KMQT-130/3.1氣動振動式錨桿鉆機打眼,經過現場試驗兩幫錨桿滯后耙斗裝載機補打,錨索滯后迎頭10m補打,耙渣作業與迎頭作業同步進行。
(1)氣腿式鑿巖機+耙斗裝載機+膠帶輸送機作業線是當前比較適宜于金明煤礦地質條件的作業線。堅持正規作業循環作業,優化后25011工作面底板巖巷掘進頭實現月單進突破160m的技術目標。
(2)鑒于巷道服務年限較短,巷道頂板條件較好時,少打一根錨桿節省支護時間8min,少打一根錨索節省支護時間30min左右,合理降低錨網支護密度,有利于節約錨桿(索)施工時間,且巷道不噴漿,減少一道施工工序,節省材料成本和施工時間。