李毅波
(陜西法士特齒輪有限責任公司,陜西寶雞 722409)

圖1 中頻爐原理圖
某中頻爐的進線電壓是710 V,在4.6 m長的感應器線圈中以1.0 kHz的頻率將中頻功率提高到了1 500 kW。如圖1中頻爐原理圖所示,主回路包括6塊晶閘管組成的3路整流部分,1臺直流電抗器,8塊晶閘管組成的兩路逆變部分,若干臺電熱電容器與3組并聯的感應器線圈組成為并聯負載諧振電路[1]。其工作原理是,采用三相橋式全控整流,將710 V的交流電整定為直流電,經過電抗器濾波,成為一個恒定的直流電流源,再經逆變器將直流電流變成大約1.0 kHz頻率的單相中頻電流,逆變回路通過分流器傳回的電流值,反饋到主控板上,起到自動調頻的作用,通過調功旋鈕改變給定的電壓值,控制整流器的門極角度,從而控制整流輸出電壓,得到所需的中頻電壓值。
正常情況下,中頻爐主控板對元器件是可以起到保護作用的。包括對循環水壓力的監控。調試主控板要做好截流截壓,才能起到過電流過電壓保護。整流部分前端的快速熔斷器也能起到短路保護作用。
整流部分故障,斷開逆變銅排,在整流輸出端串接兩個200 W白熾燈泡,看燈泡的發亮情況,電壓500 V燈泡特別,反之整流有問題。逆變部分故障,檢查晶閘管的P-N結、門極,檢查水路是否暢通,檢查阻容吸收回路。
(1)晶閘管故障
中頻電源是一種水冷卻設備,冷卻水如同電源的血液,水量的大小、水質的軟硬至關重要,如不能滿足設備的要求,循環水系統中水垢會堵塞管路,晶閘管不能有效散熱,溫度會越來越高[2]。一般晶閘管的芯片內部P-N結能承受的最高溫度是115℃,一旦超過此溫度,晶閘管的承載能力和換流能力下降,主要是因為阻斷電壓的急劇下降,最終導致晶閘管的損壞[6]。
可控硅在反向關斷時,承受反向電壓的瞬時電壓過高,利用電容兩端電壓不能突變的特性來限制電壓上升率,而且電路中存在電感,所以可與電容串聯電阻,起到阻尼作用,防止因振蕩在電容器兩端出現的過電壓損壞晶閘管,同時避免電容通過晶閘管放電電流過大,造成過電流損壞晶閘管[3]。
(2)電容器故障
與負載并聯的電熱電容器可能被擊穿[4]。一般的電容只是被擊穿一個芯子,跳開這個絕緣子的引線,這臺電容可繼續使用,只是容量減少了。可使用萬用表電容檔對電容值進行測量。可使用絕緣表對電容兩極加電壓,模擬電容的充電過程,如果能加上電壓,可表明電容器內部沒有短路。中頻爐中當外界電壓超過其額定電壓,電容被擊穿造成內部短路,引起的故障現象是中頻無法啟動。加250 V電壓并不能確定電容器沒有問題。可使用絕緣表1 000 V檔位,檢測電容器的耐壓值,如耐壓值低,會造成中頻爐加電壓到某一值時跳閘[5]。測量前和測量后,一定要將電容做放電處理。循環水管路不通暢,電容器不能有效散熱,超過一定的臨界溫度會導致絕緣發熱損壞,應及時疏通水路或者更換電容器。
(3)感應器故障
對于新做的感應器線圈,生產廠家會按照烘爐工藝進行初步烘爐,一般是使用電阻絲進行加熱,加熱到一定的溫度保持一段時間,但是還沒有達到完全烘干的程度。此時仍然有大量的水分聚集在感應器線圈匝間,會造成感應器線圈絕緣值降低。這屬于剛生產時的烘爐階段,所以中頻電壓不能加很高,仍然需要保持一段時間再提高電壓。有的感應器線圈在使用一段時間后,爐膛會出現微小的縫隙,會有少量的氧化皮進入感應圈線圈的匝間,造成匝間短路,易產生過流現象。通常在爐口板處易出現打火現象造成過流,此類現象容易觀察處理。在日常的使用中,要注意定期清掃爐膛內的氧化皮,定期檢查蓋板內的接頭有無漏水現象,定期檢查導軌的磨損情況,及時發現問題及時更換處理。
水冷導軌是感應器線圈的重要組成部分,導軌的外徑、長度、壁厚,都會影響設備的正常使用。外徑越大通水量越大,但是可能影響坯料與導軌接觸面的溫度。也影響線圈的通用性,可能有些稍大的坯料無法通過線圈,或蹭到爐膛打結料。導軌越長出料端的水溫越高,對水壓要求也越高。壁厚影響導軌的使用壽命。一般導軌的磨損主要在進料端1m左右,此段坯料溫度低硬度高,如果是剪床剪出的坯料,毛刺比較大,加之設備節拍快,對導軌的磨損非常厲害。噴涂耐磨層的導軌使用壽命比較短,只有做堆焊處理的導軌能滿足使用條件。磨損的導軌,后期用不銹鋼焊條堆焊耐磨層,可延長使用壽命。
(1)故障現象一:主回路合閘瞬間放炮,頂閘到上級電站。故障分析處理:檢查打火燒黑的地方,檢查整流部分晶閘管夾具的絕緣膠木板,如圖2所示,是否有碳化的痕跡。更換碳化的絕緣膠木板,其他燒黑地方處理干凈,便于下次出現此類故障時判斷位置。

圖2 晶閘管夾具
(2)故障現象二:主回路合閘正常,中頻啟動瞬間放炮,檢查發現兩路熔斷器及對應的晶閘管燒毀,主控板燒毀。故障分析處理:檢查這兩路晶閘管安裝位置和門極接線是否對應。一定要注意晶閘管的安裝位置。
(3)故障現象三:設備能運行啟動,但是在某一段調節功率上升和下降時,設備有異響和顫動,電流表電壓表不停擺動。故障分析處理:此類故障通常發生在電位器上,這是由于功率給定的電位器某段電阻電阻變化不平滑,會造成中頻爐工作不穩定,嚴重時甚至燒毀晶閘管。只要更換電位器即可。
(4)故障現象四:中頻重載可正常啟動,逆變電壓可加到300 V,持續30 s即跳閘,又自動重啟。故障分析處理:檢查發現中頻電壓與直流電壓的比值為1.2,可稍微往大調節,發現無法調大。更換主控板,重新調試后即可正常生產。
(5)故障現象五:中頻爐啟動時直流電流大,直流電壓低,中頻電壓升不起來。故障分析處理:檢查補償電容器是否短路。將電容一相一相甩開后重新啟動,立刻判斷短路電容。
(6)故障現象六:中頻啟動后,調功電位器旋鈕已旋到盡頭,但是電流表電壓表的指示值仍很小,出料溫度達不到工藝要求。故障分析處理:檢查整流部分晶閘管,沒有發現異常,用新的晶閘管逐一替代原晶閘管,發現故障元件為一整流晶閘管。
造成設備故障的原因很簡單,逐一排查起來不容易。不同的故障原因也會造成相似的故障現象。如果不能深入了解中頻電源的基本原理,就不能透過現象看到產生故障的本質原因。只有不斷探索和學習理論知識,不斷分析總結故障現象及故障特點,才能通過理論指導實踐,積累經驗,提高維修速度和質量。