楊其濤,李新望,彭康明
(1.華電滕州新源熱電有限公司,山東 棗莊 277500, 2.納諾斯通水務技術(上海)有限公司,上海 200041)
水是人類生活和生產中不可缺少的物質資源,我國水資源的匱乏已經成為制約經濟和社會發展的重要因素,為了保護水資源和水環境,國家相繼頒布了水污染防治行動計劃、“十三五”水資源消耗總量和強度雙控行動方案、全民節水行動計劃[1]。
燃煤電廠作為用水、排水大戶,其用水量占工業用水量的30%~40%,從經濟運行和保護水環境角度出發,節約發電用水,提高水的重復利用率,實現燃煤電廠廢水零排放意義重大。燃煤電廠產生的廢水主要有循環水排污水、工業廢水、生活污水、含煤廢水、含油廢水、脫硫廢水等,主要污染物為懸浮物、有機物、重金屬、鹽類等[2]。其中循環水排污水因水量大、水質較復雜,是實現燃煤電廠廢水零排放的重點和難點之一。對循環水進行預處理以及添加高性能緩蝕劑、阻垢劑等化學品能提高循環倍率,但多數電廠循環水采用城市中水,循環冷卻水的濃縮倍率一般控制在3~5[3],因此,占循環冷卻水補水量20%~40%的循環排污水,則不可避免地成為一股含鹽量高、硬度高、有機物及懸浮物含量高,且水質、水溫波動范圍大的廢水,對實現電廠外排廢水“零排放”提出了新的技術挑戰。
以反滲透技術為核心的膜法處理技術在廢水回用及濃縮領域已經成為主流,為了滿足反滲透系統苛刻的進水條件,需要采用超濾工藝對反滲透進水進行處理,因此,超濾工藝的運行效果是整個“零排放”工藝能否實現的關鍵[4-6]。
相比有機超濾膜,陶瓷超濾膜良好的化學穩定性、較高的溫度耐受性、較高的機械強度和高通量成為顯著優勢[7]。因此,對陶瓷超濾膜處理回用中水(廢水)進行中間性試驗(以下簡稱中試),既具備理論基礎,又具有現實意義。
華電滕州新源熱電有限公司采用污水處理廠中水和部分地表水混合作為機組循環水的補充水,中水水質符合GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A標準,地表水水質符合三類水水質標準;中水和地表水混合后不經任何預處理直接進入冷卻塔進行循環濃縮,循環濃縮倍率控制在3~5,循環水中還投加有必需的殺菌劑、緩蝕劑和阻垢劑。排污水水質見表1。

表1 排污水水質
由于循環排污水硬度、濁度較高,因此在進入超濾系統之前,需要進行軟化澄清處理[8],此次中試工藝為:循環水補水→冷卻塔→循環排污水→軟化澄清池→陶瓷超濾裝置。
中試裝置包含一套軟化澄清池以及一套陶瓷膜超濾中試設備,其中軟化澄清采用處理量為1 t/h的高效澄清池,包括反應區、混凝區、沉淀區以及配套的加藥系統。
陶瓷膜超濾中試設備包括原水箱、原水泵、陶瓷超濾膜、產水箱、反洗水泵、化學加強反洗藥箱及加藥泵,裝置采用可編程控制器(PLC)自動控制。
此次中試采用的超濾膜元件為德國原裝進口的第三代大面積塊片式陶瓷超濾膜,陶瓷超濾膜與傳統中空纖維超濾膜的特性對比見表2。由表2可知:陶瓷超濾膜具有更好的親水性以及過濾通量,其耐受溫度范圍、耐油性、耐壓性、耐化學清洗性均顯著優于傳統的有機中空纖維超濾膜;同時,陶瓷膜生產工藝與有機中空纖維超濾膜不同,過濾孔徑呈狹窄集中的正態分布,過濾層與支撐層結合緊密,因此其理論過濾精度高,出水水質佳。

表2 陶瓷超濾膜與中空纖維超濾膜特性對比
對電廠#4冷卻塔排污水采用雙堿法進行軟化預處理,再進入陶瓷超濾系統。經軟化澄清處理后的水質見表3。

表3 軟化澄清池出水水質
陶瓷超濾膜中試設備采用集裝箱式一體化試驗裝置,陶瓷超濾膜元件的膜面積為3 m2,過濾精度為30 nm,過濾周期為30 min,運行通量為180~300 L/(m2·h),反洗通量為300 L/(m2·h)。
軟化澄清池進、出水濁度和硬度分別如圖1、圖2所示。根據圖1和圖2數據:循環排污水硬度相對穩定,在1 000~1 100 mg/L之間;但pH值和濁度則波動很大,pH值在6.8~8.9之間呈現不規律變化,均值為8.5左右,濁度則在9~22 NTU之間呈現無規律的波動。

圖1 軟化澄清池進、出水濁度

圖2 軟化澄清池進、出水硬度
中試第1~24天,采用氫氧化鈉+碳酸鈉雙堿作為軟化藥劑,此階段澄清池出水濁度基本穩定在0.7~1.0 NTU,出水硬度穩定在350 mg/L左右。第25天后,改為石灰-純堿作為軟化藥劑,由于石灰與排污水中的緩釋阻垢劑相互作用,使得軟化澄清池出水濁度及硬度都產生了較大波動,出水濁度上升至0.8~1.8 NTU,出水硬度則上升至350~800 mg/L。
采用雙堿法運行澄清池(如圖3所示),陶瓷超濾每24 h進行1次堿性條件次氯酸鈉維護性清洗,每24 h進行1次鹽酸維護性清洗。在24 d的運行期內,逐漸將運行通量由183 L/(m2·h)上升到260 L/(m2·h),再上升至300 L/(m2·h),過膜壓差在0.05~0.08 MPa之間呈現周期性變化,總體平穩,并沒有上升的趨勢,證明陶瓷膜可以穩定運行。
采用石灰-純堿法運行澄清池(如圖4所示),陶瓷超濾每24 h進行1次次氯酸鈉維護性清洗,每24 h進行1次鹽酸維護性清洗。在14 d的中試期間,由于澄清池出水濁度波動較大且在數個時間段內出水硬度過高,進行維護性化學加強反洗時產水生成沉淀物,清洗效果差,過膜壓差上升速度較快并多次超過0.1 MPa。但在調整好軟化澄清池處理效果后,陶瓷超濾系統依舊可以穩定運行。
試驗期間無需進行原地清洗(CIP),因此該項目CIP周期大于1個月。
陶瓷膜產水濁度和淤泥密度指數(SDI)都非常穩定,SDI平均值為1.9,產水濁度穩定在0.05 NTU左右,不超過0.10 NTU(如圖5所示),完全滿足后續反滲透系統的進水要求。

圖3 雙堿法過膜壓差及運行通量

圖4 石灰純堿法過膜壓差及運行通量

圖5 陶瓷超濾膜產水濁度
此次中試過程中,陶瓷膜超濾膜處理軟化澄清后的冷卻塔排污水運行通量可穩定在260L/(m2·h)左右,系統回收率>92%,陶瓷膜超濾產水濁度小于0.2NTU,SDI小于3,完全符合后續反滲透系統的進水要求。陶瓷膜每次維護性清洗持續時間為12h,且中試的一個月內未進行恢復性化學清洗。中試結果表明,陶瓷膜具有較高的運行通量、良好的運行穩定性和水質處理效果。