張 煒
(河源理工學院,廣東河源 517000)
廣州某廠涂裝二科1#作業場空調器現有90 kW送風機一臺,目前送風機采用軟啟控制,開機后以工頻50 Hz運行,設備的運行狀態可在觸摸屏上監控。由于該空調器只有制冷功能沒有制熱功能,在冬季送風機工頻運行時,送風過大不僅造成電能的浪費、加劇了機械磨損縮減電機壽命,同時還導致車間氣溫比室外低很多,車身容易結露,影響噴漆效果,工人工作難度加大。
為了改善冬季作業場環境,防止車身結露,并且節能環保,因此提出對涂裝二科1#作業場空調器送風機進行變頻改造,通過改變頻率實現改變送風量。
(1)新增變頻器和控制柜,電柜要合理設計送、排風等降溫措施,做好防塵保護;
(2)保留送風機軟啟控制功能,增加變頻控制風機;
(3)更改三菱Q系列PLC程序,通過CCLink網絡控制變頻啟停和轉速[1];
(4)更改三菱GOT人機界面,設置三檔調速控制風機,并顯示相關變頻參數信息;
(5)控制柜增加變頻/軟啟切換功能;
(6)在必要的情況下增加變頻柜面報警、控制、啟動方式切換功能;
(7)設計變頻柜排布初步圖紙、電氣原理圖紙等。
通過對系統網絡結構圖(圖1)分析得出:在該控制系統中,采用三菱公司的Q系列PLC作為主控制器,GOT觸摸屏作為上位機監控系統,觸摸屏不僅可以對變頻器的運行頻率進行多檔設定,并可以時時監控現場設備運行狀態。PLC通過CCLink網絡[2],控制風機的啟停和頻率。其中上位機采用采用三菱公司的觸摸屏GTO對現場設備進行監控;中央控制站采用三菱公司的Q系列PLC,完成整個控制系統的自動節能控制;現場設備中,變頻器采用三菱公司針對風機泵設計的RF-F740系列變頻器對風機進行控制。改造后柜體外觀如圖2所示,占用場地少,簡潔明了,成本下降[3]。

圖1 系統網絡結構圖

圖2 系統改造后柜體外觀
(1)在原觸摸屏上實現變頻器的啟/停、頻率的設定以及狀態監測、故障報警等,提高了系統的可操作性;
(2)保留原風機軟啟控制邏輯,通過變頻柜柜板轉換開關選擇當前風機控制模式,不僅豐富了系統的控制模式,而且保證了設備的可靠運行;
(3)變頻控制柜增加有手/自動轉換功能,在PLC故障或者網絡中斷情況下,操作員通過柜板的轉換開關切換到手動控制,保證系統的連續運行[4];
(4)在電機出現過流、過載、缺相等報警時,變頻器自動停機,并輸出故障信號,完善了系統的安全信息;
(5)實現PLC和變頻器的網絡通訊,減少了現場布線及維護成本。
該控制系統采用兩種啟動方式:變頻器啟動和軟啟動器啟動[3]。系統默認啟動方式為變頻器啟動,操作人員通過變頻柜柜板啟動方式選擇開關切換到變頻器啟動,在此啟動方式下主要完成空調器風機的啟停和頻率的調節等功能;當變頻器出現故障時或者需要另作他種用途時,選擇開關切換到軟啟動器啟動,在此方式下只是實現控制空調器風機的啟停功能,并且變頻器的控制被完全隔斷,不影響系統的正常運行。
變頻器啟動方式:在變頻器啟動方式中采用兩種控制模式:自動模式和手動模式。一般情況下,系統運行在自動控制模式下,此時不需要任何手動操作,系統根據觸摸屏上設置的相關參數自動啟動相關設備,完成監控功能。在系統PLC出現故障或網絡中斷情況下[6],觸摸屏自動彈出報警信息,操作員通過柜板轉換開關將啟動方式轉換為手動,變頻器由控制面板來實現啟停控制操作。
自動模式。操作人員通過變頻柜柜板模式選擇開關切換自動模式(默認選擇),系統根據觸摸屏上設置的相關運行參數,通過CCLink網絡模塊傳送到變頻器,對其進行啟/停控制、速度調節以及狀態監測等,實現全程監控。在此控制模式下,操作員需要選擇運行檔位(高頻、中頻、低頻三檔選擇),并且可以自由設置各檔位的運行頻率。在系統運行過程中也可以根據現場需求,自由切換當前運行檔位,也可以修改各檔位的當前運行頻率[7]。
手動模式。在PLC故障或者CCLink網絡中斷情況下,操作人員需要通過變頻柜柜板模式選擇開關切換到手動模式,再通過變頻器操作面板實現啟停和頻率控制。在此模式下只用于檢修或者應急生產時使用,保證系統的正常運行[8]。
在設計過程中,對輸入/輸出點數進行分析,需要輸入點數5個,輸出3個,CCLinK 7個,具體分類說明可如表1所示。

表1 I/O點分析
(1)通過變頻器變速控制風機后,設備的噪聲、磨損和機械振動得到有效控制,維修周期和使用壽命得到提供,這些對設備的可靠性和平均故障維修時間都有了很大提高;
(2)采用變頻器控制風機,用戶根據現場環境調節運行頻率,在滿足使用需求的前提下達到最大限度的節約能源;
(3)系統變頻器采用CCLink網絡控制,有效減少了現場布線和維護的成本;
(4)系統保留原軟起控制功能,并行增加變頻控制,而且兩種方式可以相互切換,更大程度的保證系統的可靠運行;
某汽車有限公司涂裝二科1#作業場空調器改造項目由于受到現場生產條件限制,安裝調試時間必須特殊安排才能保證項目的順利進行。其中前期的設計、施工、安裝等環節是確保工程質量的重要環節。現計劃按照如下環節進行:出廠測試、現場安裝、通訊調試、系統聯調、試運行。

圖3 變頻柜排布圖

圖4 變頻柜原理圖
項目涉及的設備材料到達現場后,進行現場到貨驗收,在系統安裝調試運行完成后,再會同項目經理等有關部門進行最終整體驗收。
在接到客戶需求后,對工廠設備進行了實地考察,對改造后的柜體進行設計,以滿足變頻器和各類配套低壓設備的綜合布局,柜體尺寸和排布如圖3所示。
在對原有電路進行改造后,增加了變頻器、輸出濾波器、CCLinK電纜線、各類低壓電器設備,改造后新設備和老設備能夠很好地進行兼容,不但發揮了固有優勢,而且還更加節能、高效。改造后具體數據、元器件型號等如圖4所示。

表2 變頻柜系統配置清單
在和客戶溝通洽談中就系統配置清單的型號、價格、數量進行采購,找到兩者的平衡點,用最實在的價格達到客戶要求,讓客戶滿意。經過和客戶反復磋商后,確定系統配置清單如表2所示。
從最初開始發現風機出現的不足問題到最后的改造運行,該系統從設計到訂貨、技術改造、測試、現場安裝、通訊調試、系統聯調、試運行各個環節共耗時2個月。從正式運行到現在,系統改造后運行平穩可靠,未出現系統不兼容、效率下降的現象,在節能、成本效能等方面有了很大的提升。